ML19339C746: Difference between revisions

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   .O        .
   .O        .
                    .
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1 OPERATLNG DATA REPORT                                            -
1 OPERATLNG DATA REPORT                                            -
i oo            q --      ,y y ,r4            .,
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g l '.                                                DOCKET NO.                      50-321
g l '.                                                DOCKET NO.                      50-321
                                   .co                        h        [d Lfi4 d t U/.hb Lb
                                   .co                        h        [d Lfi4 d t U/.hb Lb DATE 11-10-80 COMPLETED BY                          P. R- ''a d e rwood TELEPHONE 912-367-7781 OPERATING STATUS Notes
                                                        .        _
DATE 11-10-80
                                                                  *
                                                                    .
* COMPLETED BY                          P. R- ''a d e rwood
                                                                                                                                                                                    -
TELEPHONE 912-367-7781 OPERATING STATUS
                                                                                                                                                                                                                          .
Notes
: 1. Unit Name:            Hatch 1                                                                        '
: 1. Unit Name:            Hatch 1                                                                        '
: 2. Reporting Period:      10-80
: 2. Reporting Period:      10-80
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: 7. Maximum Dependable Capacity (Net MWe):                        764.3                                                                                                                                      ,
: 7. Maximum Dependable Capacity (Net MWe):                        764.3                                                                                                                                      ,
: 8. If Changes Occur in Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since Last Report.Give Reasons:
: 8. If Changes Occur in Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since Last Report.Give Reasons:
                                                                                                                                                                                                                                  !
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                                                                                                                                                                                                                                  ,
: 9. Power Luel To Which Restricted. If Any (Net MWe):                                                                                                                                                    ,
: 9. Power Luel To Which Restricted. If Any (Net MWe):                                                                                                                                                    ,
: 10. Reasons For Restrictions.If Any:                                                                                                                                                                    ,
: 10. Reasons For Restrictions.If Any:                                                                                                                                                                    ,
                                                                                                                                                  -
This Month                  Yr to.Date                                  Cumulatise
                .
.
* This Month                  Yr to.Date                                  Cumulatise
: 11. Hours in Reporting Period                                              749                            7320                                    42384
: 11. Hours in Reporting Period                                              749                            7320                                    42384
: 12. Number Of Hours Reactor Was Critical                                  715.I                          6308.3                                  32106.4 0.0                                  0.0                                  0.0
: 12. Number Of Hours Reactor Was Critical                                  715.I                          6308.3                                  32106.4 0.0                                  0.0                                  0.0
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: 15. Unit Resene Shutdown Hours                                                                                                                                                                              #
: 15. Unit Resene Shutdown Hours                                                                                                                                                                              #
: 16. Gross Thermal Ener;y Generated (MWH)                              1375555                    12964362                                      63317397
: 16. Gross Thermal Ener;y Generated (MWH)                              1375555                    12964362                                      63317397
                                                                                *
: 17. Gross Electrical Energy Generated (MhH)                      _
: 17. Gross Electrical Energy Generated (MhH)                      _
A%000            _ _ .
A%000            _ _ .
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: 18. Net Electrical Energy Generated (MbH)                              i1 m                        ions 2 c,                                    19486759
: 18. Net Electrical Energy Generated (MbH)                              i1 m                        ions 2 c,                                    19486759
: 19. Unit Sen-ice Factor                                                      90.7                              79.6                                    71.0                                                    i
: 19. Unit Sen-ice Factor                                                      90.7                              79.6                                    71.0                                                    i
                                                                                                                                                                                                                                  !
: 20. Unit Asailability Factor                                                  on.7                              79.6                                  71.0
: 20. Unit Asailability Factor                                                  on.7                              79.6                                  71.0
: 21. Unit Capacity Factor (Using \lDC Nett                                    73.4                              71.9                                  60.2
: 21. Unit Capacity Factor (Using \lDC Nett                                    73.4                              71.9                                  60.2
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: 23. Unit Forced Outage Rate                                                    o.3                              20.4                                  20.7                                                  ,
: 23. Unit Forced Outage Rate                                                    o.3                              20.4                                  20.7                                                  ,
: 24. Shutdownsseheduled oser Nest 6 Months (Type.Date.and Duration of Eacht:
: 24. Shutdownsseheduled oser Nest 6 Months (Type.Date.and Duration of Eacht:
              *
: 25. If Shut Down 4: End Of Report Period. Estimated Date of Startup:                                                                                                                                            l
: 25. If Shut Down 4: End Of Report Period. Estimated Date of Startup:                                                                                                                                            l
: 26. Units In Test Statuu Prior io Commercial Operationi:                                              Forecast                                  Achiesed
: 26. Units In Test Statuu Prior io Commercial Operationi:                                              Forecast                                  Achiesed INITIA L CRITIC A LITY                                                        -
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INITIA L CRITIC A LITY                                                        -
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INITIA L ELFCTitlCITY COMMERCI \ L OPER A TION                                                        _
INITIA L ELFCTitlCITY COMMERCI \ L OPER A TION                                                        _
                                                                                            .
                                                                 .. .      ._ ..            _.                        _                                      _        . e,g ,
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80111'00        '
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29.3
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                                                                                                                                      '
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AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL 9                            DOCKET NO.                                  50-321
AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL 9                            DOCKET NO.                                  50-321
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UNIT                          Hatch 1
UNIT                          Hatch 1 DATE                                Il-10-80 COMPLETED BY                                  P. R. Underwood TELEPHONE                                  912-367-7781 MONTH                10-80 DAY      AVERAGE DAILY P6WER LEVEL                      DAY  AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe Net)                                        (MWe-Net t i                  745                                g7                  299 2                  742                                18                  564 3                  745                                19                  567 4                  751                                20                  571 5                  757                                                    573 21 751 6
                                        .
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DATE                                Il-10-80 COMPLETED BY                                  P. R. Underwood
                                                            .
TELEPHONE                                  912-367-7781
,
                                                                *
                                                                                .
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                                                                                                                          .
MONTH                10-80 DAY      AVERAGE DAILY P6WER LEVEL                      DAY  AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe Net)                                        (MWe-Net t i                  745                                g7                  299 2                  742                                18                  564 3                  745                                19                  567
* 4                  751                                20                  571 5                  757                                                    573 21 751 6
::                  572 7                  750                                                    570 23 8                  749                                24                  569 9                    744                                25                  561 10                    741                              26                  600 11                  730                                                    573 27 12                      14                                                  390 28 13                  450                                                    433 23 14                , 555                                30                  476 15                    82                              3g                  604 16                  -17              _
::                  572 7                  750                                                    570 23 8                  749                                24                  569 9                    744                                25                  561 10                    741                              26                  600 11                  730                                                    573 27 12                      14                                                  390 28 13                  450                                                    433 23 14                , 555                                30                  476 15                    82                              3g                  604 16                  -17              _
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l INSTRUCTIONS On this format.Est the aserage Jaily unit power levelin MWe Net for each day :n the reportine m. nth. Compute to the nearest whole mepwatt, pH77i
l INSTRUCTIONS On this format.Est the aserage Jaily unit power levelin MWe Net for each day :n the reportine m. nth. Compute to the nearest whole mepwatt, pH77i
                                                                                  .
                                                                                                                                            ,


  - _ _ _ _ _          _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - .            _ _                  _ _ _ _ _ _            __      _ _ _          _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ _                      - _ _ _                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i DOCKET NO.
i
50-171 UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                                            UNIT N A%1E                                          __1Li' b DA1E                                              Il  '" ''
              .
DOCKET NO.
50-171
                                                                                                                                                                                                                                                                    '
UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                                            UNIT N A%1E                                          __1Li' b DA1E                                              Il  '" ''
COMPLETED fly l'                                            R ' F "l" G".2L REPORT MONTH                              10-80                                        TELEril0NE 912-ib /- / /MI
COMPLETED fly l'                                            R ' F "l" G".2L REPORT MONTH                              10-80                                        TELEril0NE 912-ib /- / /MI
                                                                                                                                                                     ~
                                                                                                                                                                     ~
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                                                                                                                                                         *1 iE u        j}                                  Action to Prevent Recurrence flA                              IIA      VALVEX              Rx scram due to TSV closure which was 54                        801012          F        20.9                A      3 caused by a power load unbalance on rnain generator
                                                                                                                                                         *1 iE u        j}                                  Action to Prevent Recurrence flA                              IIA      VALVEX              Rx scram due to TSV closure which was 54                        801012          F        20.9                A      3 caused by a power load unbalance on rnain generator
                                                       ~
                                                       ~
f1A                              IIA    VALVEX              Unit on stcrtup ramp from above shut-55                      801012          F'      17.1                A      5 down #80-54
f1A                              IIA    VALVEX              Unit on stcrtup ramp from above shut-55                      801012          F'      17.1                A      5 down #80-54 ZZ      ZZZZZZ            Management limitation of 75% thermal 56                    801012          F'      33.5                F      5                f1A power flA                              IIA    GEtlERA            Reduction of load due to generator 57                    801015          F        7.1              A        5 ground fault alarm q
                                              '
flA                              flA      GEtlERA            Unit off line to investigate ground M              58                  80-1015          F        45.5                A        1 fault alarm in #80-57 W                                                                                                                                                                      Unit on startup ramp from above shut-flA                              IIA    GEllERA d              59                801016          F        19.4                A        5 down, #80-58 Wd                                              2
ZZ      ZZZZZZ            Management limitation of 75% thermal 56                    801012          F'      33.5                F      5                f1A power flA                              IIA    GEtlERA            Reduction of load due to generator 57                    801015          F        7.1              A        5 ground fault alarm
                                                  ..-
q flA                              flA      GEtlERA            Unit off line to investigate ground M              58                  80-1015          F        45.5                A        1 fault alarm in #80-57 W                                                                                                                                                                      Unit on startup ramp from above shut-flA                              IIA    GEllERA d              59                801016          F        19.4                A        5 down, #80-58 Wd                                              2
                                                                                                             -                                    3                                              4 Exhibit G . Instructions
                                                                                                             -                                    3                                              4 Exhibit G . Instructions
               @ l                    F: Forced Renonhment                railure(Expt In)
               @ l                    F: Forced Renonhment                railure(Expt In)
Method:
Method:
1 Manual                                    for Preparation of Data 5: Scheduled                A Liui                                                                                2-Manual Scram.                              Entry Sheets for Litenter
1 Manual                                    for Preparation of Data 5: Scheduled                A Liui                                                                                2-Manual Scram.                              Entry Sheets for Litenter
,
'            @d,                                                5 Maintenance of Test                                                                  3-Automatic Scram.                          Event ReporIILER) Eile INUPEG-C-Refueling                                                .
'            @d,                                                5 Maintenance of Test                                                                  3-Automatic Scram.                          Event ReporIILER) Eile INUPEG-C-Refueling                                                .
0161) p=
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               ;
               ;
r                                              D-Regulatory Restriction                                                              4 -Continuations (C--2;.                                            E Operator Tralning A IJcense Essadnation                                              5-Ioad hx1uction                        5
r                                              D-Regulatory Restriction                                                              4 -Continuations (C--2;.                                            E Operator Tralning A IJcense Essadnation                                              5-Ioad hx1uction                        5 F Administrative                                                                      9 h (Mlain)                                  Exhibit I .Some Source
:
F Administrative                                                                      9 h (Mlain)                                  Exhibit I .Some Source
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'            4-                                                  G4)persilonal Errue (Emplain)
'            4-                                                  G4)persilonal Errue (Emplain)
Il4)ther (Emplain)
Il4)ther (Emplain)
                                                                                                                                                                          *
(9/77)                                                                                              ,
(9/77)                                                                                              ,
                                                        .
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_    _                                                                                    _      __________ _                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                                                                                                                                                                      .
    .
T                O. __
T                O. __
UNIT SilU1 DOWNS AND POWER REDUCTIONS DATE    Il '" "1 COMPLET ED llY b      ih"h" *"d REPORT MON 111 10-80                                      TELEril0NE J l 7- % /- / / 31 n.
UNIT SilU1 DOWNS AND POWER REDUCTIONS DATE    Il '" "1 COMPLET ED llY b      ih"h" *"d REPORT MON 111 10-80                                      TELEril0NE J l 7- % /- / / 31 n.
Cause & Currective
Cause & Currective
                                             .EE                Y          Licensee      Et              .,
                                             .EE                Y          Licensee      Et              .,
Action to                                  j No.          Date
Action to                                  j No.          Date j
                                -
j
                                                       } ,,  .g g a:        Event m          Q                            Prevent Recurrence o ,,,,    al  g175g          Report #                  g                                                                          '
                                                       } ,,  .g g a:        Event m          Q                            Prevent Recurrence o ,,,,    al  g175g          Report #                  g                                                                          '
                                  .                              &
                      -
_
NA            ZZ      ZZZZZZ            Management limitation of 757, thermal 801018          F      166.8      F      5 60                                                                                                            power flE    TURBIN            Reduced load t5 perform weekly turbine F        5.8      D      5            NA 61
NA            ZZ      ZZZZZZ            Management limitation of 757, thermal 801018          F      166.8      F      5 60                                                                                                            power flE    TURBIN            Reduced load t5 perform weekly turbine F        5.8      D      5            NA 61
* 801024                                                                                            test
* 801024                                                                                            test
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                                                                                                                                                                                                 ~
                                                                                                                                                                                                 ~
i                                                            HA      GENERA            Unit on startup ramp from above shut-NA 65          801029  )F              12.2        A    5 down #80-64
i                                                            HA      GENERA            Unit on startup ramp from above shut-NA 65          801029  )F              12.2        A    5 down #80-64
  .
                                                                     ~
                                                                     ~
3                                        4 I                      2                                                            Method:                                    Exhibit G. Instructions F: Forced                Reawn:                                                  1 Manual                                  for P cparation of Data 5: Scheduled            A liquirment railure(Explain)                                                                    Entry Sheels fur I.kensee 2 Manual Sctsm.
3                                        4 I                      2                                                            Method:                                    Exhibit G. Instructions F: Forced                Reawn:                                                  1 Manual                                  for P cparation of Data 5: Scheduled            A liquirment railure(Explain)                                                                    Entry Sheels fur I.kensee 2 Manual Sctsm.
[14f aintenance of Test                                                                            Event Report (LE Ri rite t NURIG-C Refueling                                    .      3 Automatic Scram.
[14f aintenance of Test                                                                            Event Report (LE Ri rite t NURIG-C Refueling                                    .      3 Automatic Scram.
4 -Cbntintritions                          01611 D-Regulatory Restriction E-Operator Training & Ucense Examination              5-Ioad Peduction                        5
4 -Cbntintritions                          01611 D-Regulatory Restriction E-Operator Training & Ucense Examination              5-Ioad Peduction                        5
,
'                                    F Adndnistrative                                      9-Other (Explain)                          Enidbit I-Same Source
'                                    F Adndnistrative                                      9-Other (Explain)                          Enidbit I-Same Source
* Goperational Error (Esplain)                                                    -
* Goperational Error (Esplain)                                                    -
,
(9fM)                        Ilother(Emplain)                      ,
(9fM)                        Ilother(Emplain)                      ,
l
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                            .


                                                                                - -_                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
DOCKEiNO.                  2L  -
DOCKEiNO.                  2L  -
                                                                                                                                                                  '-
UNIT Sil0TDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                          UNil N AME DATE        II-I"-M4 COMPLETED llY P 'Uhld IC11:!d REPORT MON 111 10-80                                                  TELEril0NE 9I7- M/-//H1          -
UNIT Sil0TDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                          UNil N AME DATE        II-I"-M4 COMPLETED llY P 'Uhld IC11:!d REPORT MON 111 10-80                                                  TELEril0NE 9I7- M/-//H1          -
e.
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                                     '                        B                                  E Cause & Corrective h
                                     '                        B                                  E Cause & Corrective h
                                                        -
                                                                                                                                                                ,
* Licensee        E r,
* Licensee        E r,
                            -
                                       .$E sg
                                       .$E sg
                                                   };; ].!fIig5        Event          is 3        n3                                        Action to        l v!U No.          Date      i                                                      58 0                                              Prevent Recurrence 2                  Report #
                                                   };; ].!fIig5        Event          is 3        n3                                        Action to        l v!U No.          Date      i                                                      58 0                                              Prevent Recurrence 2                  Report #
H        $5                2 0ge  3                                                                                                                              .
H        $5                2 0ge  3                                                                                                                              .
                                 .                            d
                                 .                            d NA            ZZ      ZZZZZZ                          Management limitation of 80% thermal 801030      F        37.5        F      5 66                                                                                                                          power i            .
                    .
l                          l 3                                                  4
NA            ZZ      ZZZZZZ                          Management limitation of 80% thermal 801030      F        37.5        F      5 66                                                                                                                          power
          .
                              .
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                                                                                                                                                                      .
                                                                          .
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  -                        ,
* 3                                                  4
!    I                    2                                                            Method:                                            Exhibit G-Instructions F: Torced                Reason:                                                1 Manual                                            for Preparation of Data S: Scheduled            A I:quipment railure(Explain)                          2 Manual Seeam.                                    Entry Sheets for I kensee B Maintenance of Test                                  3 Automatic Scram.
!    I                    2                                                            Method:                                            Exhibit G-Instructions F: Torced                Reason:                                                1 Manual                                            for Preparation of Data S: Scheduled            A I:quipment railure(Explain)                          2 Manual Seeam.                                    Entry Sheets for I kensee B Maintenance of Test                                  3 Automatic Scram.
Esent ReporiILEnl File (NUREG-C Refueling                                  .
Esent ReporiILEnl File (NUREG-C Refueling                                  .
01611 D Regulatory Restriction                              4 -Cont inuations
01611 D Regulatory Restriction                              4 -Cont inuations
                                                                                                -                                                                                            -
!                                E-Operator Training & License Examination            5-Ioad Pcduction                                5 F Administrative                                      9-Other (Explain)                                    Exhibit I.Same Source
!                                E-Operator Training & License Examination            5-Ioad Pcduction                                5 F Administrative                                      9-Other (Explain)                                    Exhibit I.Same Source
                 -                Coperational Etrue(Explain)                                                                -
                 -                Coperational Etrue(Explain)                                                                -
110 her(Explain)
110 her(Explain)
(9/77)
(9/77)
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                                                                                                                                                                            - - - - - _ - -


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NARRATIVE REPORT UNIT 1 1
NARRATIVE REPORT UNIT 1 1
                                      .
Oct. 12th      At 00:33, Rx scram due to TSV closure which was cause4    by a power load , unbalance on main generator Oct. 12th      Unit on      startup. ramp      from above    shutdown;    Rx critical      at    09:38  and  generator    on    line  at 21:26; unit returned to management limitation at 14:30 on 801013 Oct. 13th      Unit limited to 75% thermal power by management Oct. 15th      Reduced load because of generator ground fault alarm Oct. 15th      Unit off line at 07:06 to investigate generator ground fault alarm; Rx in H/S at 17:15 Oct. 16th      Unit on      startup    ramp from above shutdown;          Rx critical at 14:05 and generator on line at 04:38 en      801017;      unit    returned      to    management limitation at 24:00 pn 801017 Oct. 18th      Unit limited to 75% thermal power by management Oct. 24th      At 22:45 reduced load to perform weekly turbine test; returned to management limitation at 04:30 on 801025 Oct. 25th      Unit limited to 75: thermal power by management Oct. 29th      At    14:30    reduced    load  because    of  generator ground fault alarm Oct. 29th      At 19:52 unit off line to investigate generator ground fault alarm; unit returned on                  line at 22:27 Oct. 29th      Unit on startup ramp from above shutdown; unit returned to management limitation at 10:30 Oct 30th        Unit limited to 80% thermal power by management There    was no    single    release    of  radioactivity      or    single radiation exposure which accounts for more than                  10"  of the allowable annual values during October of 1380.
Oct. 12th      At 00:33, Rx scram due to TSV closure which was cause4    by a power load , unbalance on main generator Oct. 12th      Unit on      startup. ramp      from above    shutdown;    Rx critical      at    09:38  and  generator    on    line  at 21:26; unit returned to management limitation at 14:30 on 801013 Oct. 13th      Unit limited to 75% thermal power by management Oct. 15th      Reduced load because of generator ground fault alarm Oct. 15th      Unit off line at 07:06 to investigate generator ground fault alarm; Rx in H/S at 17:15 Oct. 16th      Unit on      startup    ramp from above shutdown;          Rx
            '
critical at 14:05 and generator on line at 04:38 en      801017;      unit    returned      to    management limitation at 24:00 pn 801017
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Oct. 18th      Unit limited to 75% thermal power by management Oct. 24th      At 22:45 reduced load to perform weekly turbine test; returned to management limitation at 04:30 on 801025 Oct. 25th      Unit limited to 75: thermal power by management Oct. 29th      At    14:30    reduced    load  because    of  generator ground fault alarm Oct. 29th      At 19:52 unit off line to investigate generator ground fault alarm; unit returned on                  line at 22:27 Oct. 29th      Unit on startup ramp from above shutdown; unit returned to management limitation at 10:30 Oct 30th        Unit limited to 80% thermal power by management There    was no    single    release    of  radioactivity      or    single radiation exposure which accounts for more than                  10"  of the allowable annual values during October of 1380.
1 i ,
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                           ~                                                              "
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HATCH 1 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE REPORTED FOR OCTOBER 1980 NUMBER      DATE COMPLETED    -
  '
HATCH 1 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE REPORTED FOR OCTOBER 1980
                                                  '
NUMBER      DATE COMPLETED    -
u''CRIPTION 80-5054        10-15-80          MachineT ''    '
u''CRIPTION 80-5054        10-15-80          MachineT ''    '
of    head shaft on
of    head shaft on
                             ~~
                             ~~
P41-COC). per  letter from John-ston pump 80-4768 '      10-15-80          Repaired P41-C001A pump internals 80-4128        10-9-80          Repaired railrbad airlock doors.
P41-COC). per  letter from John-ston pump 80-4768 '      10-15-80          Repaired P41-C001A pump internals 80-4128        10-9-80          Repaired railrbad airlock doors.
Indicating lights were not oper-ating properly 80-4963        9-26-80          Repaired HPCI minimum flow valve E41-F012;    valve      operators          were not  functioning properly due to binding contact 80-3868        10-21-80          Replaced      N62-N009A&B        analyzer vacuum regulator per DCR 80-207
Indicating lights were not oper-ating properly 80-4963        9-26-80          Repaired HPCI minimum flow valve E41-F012;    valve      operators          were not  functioning properly due to binding contact 80-3868        10-21-80          Replaced      N62-N009A&B        analyzer vacuum regulator per DCR 80-207 l
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                                                            "
9
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l cm/2 a e wr ccmcany i
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Post 0" ce ec4 4J2 B3=PV C: 'r; a 31513
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% ecrcre P 2167 7'81
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==Dear Sir:==
==Dear Sir:==


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Per Tech Specs section            6.9.l.6 please find attached the NRC Monthly Operating Report for Hatch Unit 2, Locket #50-366.
Per Tech Specs section            6.9.l.6 please find attached the NRC Monthly Operating Report for Hatch Unit 2, Locket #50-366.
                                                  ,
                                                            -
                                                                 ~
                                                                 ~
                                                     /
                                                     /
M .c unt?
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Plant Manager CLC/pebc 1
Plant Manager CLC/pebc 1
1
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                                                                                                ._        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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* OPERATING DATA REPORT DOCKET NO. 9 '4 DATE lt-to-60
                              .
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                                  .                  .
* OPERATING DATA REPORT
-                                                                        ._,.
* DOCKET NO. 9 '4 DATE lt-to-60
                                                                                                         ,COSIPLETED SY P. R. Underwood
                                                                                                         ,COSIPLETED SY P. R. Underwood
                                                .
                                                         ?
                                                         ?
* TELEPHONE 912-3o7-1781 OPERATING STATUS N''''
TELEPHONE 912-3o7-1781 OPERATING STATUS N''''
Haeeh 2
Haeeh 2 hk @ W s b
                                                                                      '
hk @ W s b
: 1. Unit Name:                                                                        numbers 17. and 18. reflect 10-80
: 1. Unit Name:                                                                        numbers 17. and 18. reflect 10-80
: 2. Reporting Period:
: 2. Reporting Period:
Line 304: Line 183:
: 9. Power Level To Which Restricted. If Any (Net SlWe):                                                                                                                                  ,
: 9. Power Level To Which Restricted. If Any (Net SlWe):                                                                                                                                  ,
: 10. Reasons For Restrictions.If Any:                                                                                                                                                    I i
: 10. Reasons For Restrictions.If Any:                                                                                                                                                    I i
                                                                                                                                            .
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                                                                                                                                                                                                     ;
                                                                                                                                                                                                     ;
This Month                Yr to.Date                          Cumulative 10153 I.
This Month                Yr to.Date                          Cumulative 10153 I.
745                      7320
745                      7320
             !!. Hours in Reporting Period                                                                5567.2                                  8230.7
             !!. Hours in Reporting Period                                                                5567.2                                  8230.7 717.1
    .
717.1
: 12. Number Of Hours Reutor Was Critiesi                                0.0                                      0.0                                                        0.0
: 12. Number Of Hours Reutor Was Critiesi                                0.0                                      0.0                                                        0.0
: 13. Reactor Resene Shutdown Hours                                                              5271.0                                7685.5 697.6
: 13. Reactor Resene Shutdown Hours                                                              5271.0                                7685.5 697.6
: 14. Hours Generator On-Line                                                                                      0.0                                                      0.0 0.0                                                                                                        1'
: 14. Hours Generator On-Line                                                                                      0.0                                                      0.0 0.0                                                                                                        1'
: 15. Unit Reserve Shutdown Hours 1494254                  11601014                              17095076
: 15. Unit Reserve Shutdown Hours 1494254                  11601014                              17095076
: 16. Gross The-mal Energy Generated.(alWH)                                                                                        5666610
: 16. Gross The-mal Energy Generated.(alWH)                                                                                        5666610 483290                    3830650                                                                                    '      '
* 483290                    3830650                                                                                    '      '
: 17. Gross Electrical Energy Generated (SIWH)                                _ _ ,
: 17. Gross Electrical Energy Generated (SIWH)                                _ _ ,
5407535 461051                    3650398
5407535 461051                    3650398
Line 327: Line 202:
: 23. Unit Forced Outa;e Rate
: 23. Unit Forced Outa;e Rate
: 24. Shutdowns Scheduled Over Next 6 Slonths tType. Date.and Duration of Each):
: 24. Shutdowns Scheduled Over Next 6 Slonths tType. Date.and Duration of Each):
                                                                                                                                                                                                  .
: 25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:
: 25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:
Forecast                              Achiesed                                                    ;
Forecast                              Achiesed                                                    ;
: 26. Uni 3 In Test Status (Prior to Commercial Operation):
: 26. Uni 3 In Test Status (Prior to Commercial Operation):
          .
INITIA L CRITICALITY INITIA L ELFCTRICITY Coil \lERCIAL Ol'FR A TION (4/ m ew-      *
INITIA L CRITICALITY INITIA L ELFCTRICITY Coil \lERCIAL Ol'FR A TION (4/ m
  . . . -      -
                                                                                                                          .
                                                                                                  .
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AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL 9                                                  DOCKET NO.                      50-366 UNIT'                Hatch 2 DATE 11-10-80 J
AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL
j                                                                                              COMi LETED BY P. R. Undervood TELEPHONE 912-367-7781 4      MONTH          10-80                                                                                                                .
                                                  .                              .
9                                                  DOCKET NO.                      50-366
* UNIT'                Hatch 2
                                                .                                    ,
DATE 11-10-80 J
j                                                                                              COMi LETED BY P. R. Undervood
                                                                    ,
TELEPHONE 912-367-7781
                                                                                                                                  .
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4      MONTH          10-80                                                                                                                .
DAY      AVERAGE DAILY POWER LEVEL                          DAY
DAY      AVERAGE DAILY POWER LEVEL                          DAY
* AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe Net)                                                            (MWe Net)
* AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe Net)                                                            (MWe Net)
I                106                                      17                                    694 2                548                                      gg                                    665 3                605                                        19                                    745
I                106                                      17                                    694 2                548                                      gg                                    665 3                605                                        19                                    745 4                741                                      20                                    747 5                768                                                                              746 21 6                771                                                                            673 22 7                780                                                                            510 23 3                754                                      24                                          8 9                118                                                                            474
                        '
4                741                                      20                                    747 5                768                                                                              746 21 6                771                                                                            673 22 7                780                                                                            510 23
#                                        '
3                754                                      24                                          8 9                118                                                                            474
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25 10                143                                        26                                  761 11                524                                        7                                  706-
25 10                143                                        26                                  761 11                524                                        7                                  706-3                709                                          g                                  737 13                740                                                                            731 29 l4                678                                                                            730 30 IS                719                                                                            670 4                                                                    31 16                709 i
  -
3                709                                          g                                  737 13                740                                                                            731 29 l4                678                                                                            730 30 IS                719                                                                            670 4                                                                    31 16                709 i
INSTRUCTIONS On this n>rmat. list the aserage daily unit power leselin MWe Net for each day in the reporting m.. nth. C.napute to the neares: shu megawatt.
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19 77)
19 77) 4 9
                                                                                                                            *
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4 9
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                                                                                                                     .m -
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                                                                                                                             .,-y. . . . ,e,p.. n- ,,  s _ _ -4              , y
                                                                                                                             .,-y. . . . ,e,p.. n- ,,  s _ _ -4              , y


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UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                                                U                      3 I I ~ I" *
UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                                                U                      3 I I ~ I"
                                                                                                                                                                                                                                                                  -
* DATE COMPLET ED IlY I.' :
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                                                                                                                                                                                                                                                              "
Td.
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10-80                                        TELEril0NE k"n''"'E 912-    S'N REPORT MON 11I l                                                                                                                        .
10-80                                        TELEril0NE k"n''"'E 912-    S'N REPORT MON 11I l                                                                                                                        .
                                                                                                                  .
a                                                                c "g '1,                      Cause & Corrective
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                                                                                       -            Eg      };; 3g& *Y3                                      Licensee      E*,
                                                                                       -            Eg      };; 3g& *Y3                                      Licensee      E*,
Action to                  l N. .                    Date                                              $          gg        5 Event Report #
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Q                          Prevent Recurrence F          oE              j6
Q                          Prevent Recurrence F          oE              j6 HC      llTEXCil          Unit on startup ramp from previous 40          801001                                                        F          10.5      A        5                                        t{A shutdown #80-38 NA        HA      VLAVEX            Rx scram due t'o TSV closure which                            ,
                                                                                        .
.
HC      llTEXCil          Unit on startup ramp from previous 40          801001                                                        F          10.5      A        5                                        t{A shutdown #80-38 NA        HA      VLAVEX            Rx scram due t'o TSV closure which                            ,
                                                                                                                                                                                                                                                                    '
41 .        801001                                                          F        11.1      A        1 tripped turbine on IIWL NA        ilA      VALVEX            Unit on startup ramp'from above shut-i          42          801001                                                          F        13.4      A        5
41 .        801001                                                          F        11.1      A        1 tripped turbine on IIWL NA        ilA      VALVEX            Unit on startup ramp'from above shut-i          42          801001                                                          F        13.4      A        5
'                                                                                                                                                                                                      down #80-41                                          ~
'                                                                                                                                                                                                      down #80-41                                          ~
i NA        RB      C0flROD              Reduced load in order to perform a 43          801003                                                          F        15.5      D      5 rod pattern adjustment NA        Cil    HTEXCH                Reduction of load because of problems 44          801008                                                          F        6.3        A        5 with feedwater heaters NA        HH      PUMPXX                Rx scram due to condenser booster 45            8001009                                                      F        15.7      A        1 pump trip on low suction woich tripped the RFPs
i NA        RB      C0flROD              Reduced load in order to perform a 43          801003                                                          F        15.5      D      5 rod pattern adjustment NA        Cil    HTEXCH                Reduction of load because of problems 44          801008                                                          F        6.3        A        5 with feedwater heaters NA        HH      PUMPXX                Rx scram due to condenser booster 45            8001009                                                      F        15.7      A        1 pump trip on low suction woich tripped the RFPs 3                                              4 I                                                                        2                                                                                      Method:                                        Exhit:i' G - Inst ructions F: Forced                                                                Reason:                                                                                                                          for Prtparation of Data A li t"irment railure(Explain)                                                    14f anual S: Schedu!cd                                                                                                                                                2-Manual Scram.                                Entry Stieets for 1.itensee 84taintenance of Test                                                                                                            Event Report (LElt! Fde INUREG-C. Refueling                                                                . 3. Automatic Scram.
          .
                                                                                                                                          '
3                                              4 I                                                                        2                                                                                      Method:                                        Exhit:i' G - Inst ructions F: Forced                                                                Reason:                                                                                                                          for Prtparation of Data A li t"irment railure(Explain)                                                    14f anual S: Schedu!cd                                                                                                                                                2-Manual Scram.                                Entry Stieets for 1.itensee 84taintenance of Test                                                                                                            Event Report (LElt! Fde INUREG-C. Refueling                                                                . 3. Automatic Scram.
4 -Continuations                                0161)
4 -Continuations                                0161)
D Regulatory Restriction E-Operator Training & Ucense Examination                                          5-Ioad reduction                          5 F-Administtative                                                                  9-Other (Explain)                              Exhibit I Same Source
D Regulatory Restriction E-Operator Training & Ucense Examination                                          5-Ioad reduction                          5 F-Administtative                                                                  9-Other (Explain)                              Exhibit I Same Source
                       -                                                                  Goperational Errut (Explain)                                                                            *
                       -                                                                  Goperational Errut (Explain)                                                                            *
  ;          (9/77)                                                                        flother(Exp! sin) l
  ;          (9/77)                                                                        flother(Exp! sin) l
                                                                                  .
                                                                                                                                                                                                                                                      .


                                                                                                                                                              -
        .
l
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(                                                                                                                                DOCKETNO.              - 3 fig, I'      ''
(                                                                                                                                DOCKETNO.              - 3 fig, I'      ''
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* Ee          E7                    Cause & Currective
* Ee          E7                    Cause & Currective
                                     -          E "ll:  } ].g5    Y3        Licensee 5Y            El                        Action to            f No.            Date        8.      Eg        -                    Event rN 0            0                    Psevent Recurrence E        $5        M jgjg            ' Report #                                                                                  .
                                     -          E "ll:  } ].g5    Y3        Licensee 5Y            El                        Action to            f No.            Date        8.      Eg        -                    Event rN 0            0                    Psevent Recurrence E        $5        M jgjg            ' Report #                                                                                  .
                                      .                              &
                            -
  .
ilC      llTEXCil    Unit on startup ramp f rom above shut-F      49.8      A        5            NA 46            801009                                                                                    down #80-46 RB'      CONROD    Reduced load in order to perfonn a 8.6      0        5            NA 47            801017        F                                                                          rod pattern adjustment HC        HTEXCil    Reduced load to investigate possible F      14.6      A        5            NA      i 48          801022                                                                                    tube failure in condenser                    -
ilC      llTEXCil    Unit on startup ramp f rom above shut-F      49.8      A        5            NA 46            801009                                                                                    down #80-46 RB'      CONROD    Reduced load in order to perfonn a 8.6      0        5            NA 47            801017        F                                                                          rod pattern adjustment HC        HTEXCil    Reduced load to investigate possible F      14.6      A        5            NA      i 48          801022                                                                                    tube failure in condenser                    -
HF        llTEXCil  Reduced load to repair leak in water-F      5.6        A        5            NA    .
HF        llTEXCil  Reduced load to repair leak in water-F      5.6        A        5            NA    .
49          801023                                                                                    box NA          IIF      HTEXCli    Unit off line and shutdown to repair F      20.6      A        3 50          80'1024                                                                                  leak in waterbox
49          801023                                                                                    box NA          IIF      HTEXCli    Unit off line and shutdown to repair F      20.6      A        3 50          80'1024                                                                                  leak in waterbox liF      HTEXCH    Unit on startup ramp from above shut-F      23.6      A      5            NA 51          801024                                                                                    down #80-50 4                                                            -
                                                                                                                                                                      -
liF      HTEXCH    Unit on startup ramp from above shut-F      23.6      A      5            NA 51          801024                                                                                    down #80-50
-
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4                                                            -
3                                    4 I                      2                                                          Met! od:                            Exhibit G. instructiens F: Forced                Reason:                                                                                    for I reparation of Data A.14:uirment railure(Explain)                          I4f anusi 5: Scheduled                                                                  24hnual Scram.                      Entry Sheets fer Litensee
3                                    4 I                      2                                                          Met! od:                            Exhibit G. instructiens F: Forced                Reason:                                                                                    for I reparation of Data A.14:uirment railure(Explain)                          I4f anusi 5: Scheduled                                                                  24hnual Scram.                      Entry Sheets fer Litensee
[14bintenance of Test                                                                      Event Repura (LE RI File INUREG-J-Automarle Scram.
[14bintenance of Test                                                                      Event Repura (LE RI File INUREG-J-Automarle Scram.
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ItOther(Emplain)
ItOther(Emplain)
(9/77)
(9/77)
                                  -
      .


____ _ ___ _ __                    _ _ _ - -                    _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DolKET NO.          5f' .F'                                    --
DolKET NO.          5f' .F'                                    --
UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUC 110NS                                                                UNil f4A*1E      H'''h 7 DAIE _l1.ll'r .'
UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUC 110NS                                                                UNil f4A*1E      H'''h 7 DAIE _l1.ll'r .'
COMPLETED IlY        I L '!"''"'~'"""I REPORT MON 11g            10-80                                                              TELEPilONE 9 I P- 3''/- / / M i
COMPLETED IlY        I L '!"''"'~'"""I REPORT MON 11g            10-80                                                              TELEPilONE 9 I P- 3''/- / / M i
                                                                                                              -
                                                           .        "i Ew Licensee            E-e,                                                                Cause & Corrective
                                                           .        "i Ew Licensee            E-e,                                                                Cause & Corrective
                          -
                                     .Ej w,      }              ,, g.Yf oc                            u          kh                                                            Action to N.a.        Date      {
                                     .Ej w,      }              ,, g.Yf oc                            u          kh                                                            Action to N.a.        Date      {
                                     $E
                                     $E a1            j di Event Report #            A}        y"U                                                      Prevent Recurrence 5Z          801031      S        5.3        C                  5              NA                ZZ    ZZZZZZ          Reduced load to shutdown for refuel-outage l
                                              ,,
a1            j di Event Report #            A}        y"U                                                      Prevent Recurrence 5Z          801031      S        5.3        C                  5              NA                ZZ    ZZZZZZ          Reduced load to shutdown for refuel-outage
            .
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                .
                                                                                .
                                                                          -
3                                                                  4 I                    2 Method:                                                                Exhibli G . Insiemtions F: Forced            Reauin:                                                                                                                                      for Preparation uIluta A li uipment Failure (Explain)                                          l-Manual S: Scheduled              t                                                                                                                                        Entry Sheets for 1.iientee (1412intenance or Test                                                  2 Manual Scram.
3                                                                  4 I                    2 Method:                                                                Exhibli G . Insiemtions F: Forced            Reauin:                                                                                                                                      for Preparation uIluta A li uipment Failure (Explain)                                          l-Manual S: Scheduled              t                                                                                                                                        Entry Sheets for 1.iientee (1412intenance or Test                                                  2 Manual Scram.
3-Auto;natic Scram.                                                    Event Report ILERI file (NUREG-C. Refueling D-Regulatory Restriction                                              4.-Continuations                                                      01611 E-Operator Training & License Enemination                              5-Ioad Ihluction                                                  3
3-Auto;natic Scram.                                                    Event Report ILERI file (NUREG-C. Refueling D-Regulatory Restriction                                              4.-Continuations                                                      01611 E-Operator Training & License Enemination                              5-Ioad Ihluction                                                  3 F-Administr;tive                                                      9-Other (Explain)                                                      Enhibil I .Same Source Goperational Errot (Emplain)                                                              ~
* F-Administr;tive                                                      9-Other (Explain)                                                      Enhibil I .Same Source Goperational Errot (Emplain)                                                              ~
(.777)                    liother(Espieln)
(.777)                    liother(Espieln)
                      .
*
                                                                                                                             ^    '                                                                - - - - - - - . _ _ - . - - _ - _ . _ _ _ - _ _ _
                                                                                                                             ^    '                                                                - - - - - - - . _ _ - . - - _ - _ . _ _ _ - _ _ _


      - ..                                                                          .    . . _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
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NARRATIVE REPORT UNIT 2 m
NARRATIVE REPORT UNIT 2 m
Oct. 1st        Unit        on  startbp    ramp    from    previous      shutdown, fr 8 0 - 3 8.*,                            ,
Oct. 1st        Unit        on  startbp    ramp    from    previous      shutdown, fr 8 0 - 3 8.*,                            ,
Oct. 1st        At      10:30    Rx  scram    due    to  TSV  closure        which tripped the turbine on HWL Unit on startup            ramp from above          shutdown;                Rx Oct ist critical        at  16:23    and generator        on line                  at 21:37; unit returned to 80% rated conditions at 11:00 on 801002 Oct 3rd          deduced load in order to perform a rod pattern adjustment Oct. 8th        Reduced load at 21:45 because of problems with the FWHs Oct. 9th        At 04:03, Rx scram due to condenser booster pump i
Oct. 1st        At      10:30    Rx  scram    due    to  TSV  closure        which tripped the turbine on HWL Unit on startup            ramp from above          shutdown;                Rx Oct ist critical        at  16:23    and generator        on line                  at 21:37; unit returned to 80% rated conditions at 11:00 on 801002 Oct 3rd          deduced load in order to perform a rod pattern adjustment Oct. 8th        Reduced load at 21:45 because of problems with the FWHs Oct. 9th        At 04:03, Rx scram due to condenser booster pump i
* trip on low suction which tripped the RFPs Oct. 9th        Unit on startup            ramp from above          shutdown;                  Rx critical at          13:18 and generator            on    line              at 19:45; unit returned to 80% conditions at 21:30 on 8G1011 Oct. 17th        Reduced load in order to perform                  a rod pattern adjustment Oct. 22nd        Reduced      load    in order to investigate possible tube failure in condenser; no leak found; unit returned to 80% conditions at 10:00 on 801023 Oct. 23rd        Reduced load to repair leak in waterbox Oct. 24th        Unit off line at 01:07 in order to repair leak in waterbox; Rx in H/S at 02:15 l
trip on low suction which tripped the RFPs Oct. 9th        Unit on startup            ramp from above          shutdown;                  Rx critical at          13:18 and generator            on    line              at 19:45; unit returned to 80% conditions at 21:30 on 8G1011 Oct. 17th        Reduced load in order to perform                  a rod pattern adjustment Oct. 22nd        Reduced      load    in order to investigate possible tube failure in condenser; no leak found; unit returned to 80% conditions at 10:00 on 801023 Oct. 23rd        Reduced load to repair leak in waterbox Oct. 24th        Unit off line at 01:07 in order to repair leak in waterbox; Rx in H/S at 02:15 l
Oct. 24th        Unit on        startup    ramp    from above      shutdown;                    Rx critical      at    15:00 and      generator      on      line                at 21:40; unit returned to 80                conditions at 21:15 on 801025.
Oct. 24th        Unit on        startup    ramp    from above      shutdown;                    Rx critical      at    15:00 and      generator      on      line                at 21:40; unit returned to 80                conditions at 21:15 on 801025.
Oct. 31st        Reduced load going to shutdown for a scheduled refueling outage There    was no      single    release    of    radi a te t ivity    or      s l a g '. ?
Oct. 31st        Reduced load going to shutdown for a scheduled refueling outage There    was no      single    release    of    radi a te t ivity    or      s l a g '. ?
radiation exposure which accounts for more than                        10 P. of            L.
radiation exposure which accounts for more than                        10 P. of            L.
.
allowable annual values during October of 1980.
allowable annual values during October of 1980.
I
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    '
HATCH 2 3AFETY - RELAZED MAINTE::ANCE REQUESTS TO BE REPORTED FOR OCTOBER 19 F '
HATCH 2 3AFETY - RELAZED MAINTE::ANCE REQUESTS TO BE REPORTED FOR OCTOBER 19 F '
NUMBER    DATE COMPLETED            DESCRIPTION 50-42T2      10-27;60        RHR/SW pump seal water line had
NUMBER    DATE COMPLETED            DESCRIPTION 50-42T2      10-27;60        RHR/SW pump seal water line had
                           '-        developed leak; placed line back in proper    fitting        and  tightened to stop leak 80-4177      10-23-80        IRM/APRM recorder motor and bad amplifiers were replaced to place recorder back in service 80-4182      10-24-80        Repaired    PSW    Div        II    pressure
                           '-        developed leak; placed line back in proper    fitting        and  tightened to stop leak 80-4177      10-23-80        IRM/APRM recorder motor and bad amplifiers were replaced to place recorder back in service 80-4182      10-24-80        Repaired    PSW    Div        II    pressure
                                 ,    indicator;        replaced              output transmitter and calibrated 80-4129      10-24-80        Replaced    alarm      point        card  and white bulbs in the turbine oil tank  level    hi-low alarm; alarm lights had been found burnt out
                                 ,    indicator;        replaced              output transmitter and calibrated 80-4129      10-24-80        Replaced    alarm      point        card  and white bulbs in the turbine oil tank  level    hi-low alarm; alarm lights had been found burnt out 80-4178'      10-22-80        High flow d/w floor drain sump annunciator was not                functioning properly.      Replaced          bad    alarm card and veriftad proper operation 80-4139      10-23-80        High flow d/w fleor s urip annun-ciator would not tc2t properly; replaced point card and verified operation 80-4058      10-20-80        Chemical  waste      sample      tank " A ''
  .
80-4178'      10-22-80        High flow d/w floor drain sump annunciator was not                functioning properly.      Replaced          bad    alarm card and veriftad proper operation 80-4139      10-23-80        High flow d/w fleor s urip annun-ciator would not tc2t properly; replaced point card and verified operation 80-4058      10-20-80        Chemical  waste      sample      tank " A ''
discharge    valve      to      floor drain demin was found to be stuck and not  working      proper;            repaired valve and verified operation 80-3966      10-20-80        Suspected D/G "2A" jacket coolant temp low annun. lights were out; however,  upon investigation they were functioning properly 80-3325      10-20-80        Replaced nitrogen supply storage tank- safety relief valve because previous valve was found lifted 80-4002      10-13-80        Repaired    loose          connection      on Nil-R6023;    Locse        connection    was causing errati: readings l
discharge    valve      to      floor drain demin was found to be stuck and not  working      proper;            repaired valve and verified operation 80-3966      10-20-80        Suspected D/G "2A" jacket coolant temp low annun. lights were out; however,  upon investigation they were functioning properly 80-3325      10-20-80        Replaced nitrogen supply storage tank- safety relief valve because previous valve was found lifted 80-4002      10-13-80        Repaired    loose          connection      on Nil-R6023;    Locse        connection    was causing errati: readings l
                                                        .
                                                          -
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                  .                                          -. -                    ,
 
* 80-3951  10-15-80    Celibrated        Hil-P601          because instrument was abnormally alarming 30-3948  10-14-80    Main steam 3rd stg. SJAE "A" flow q low      alarm    was      not      testing
80-3951  10-15-80    Celibrated        Hil-P601          because instrument was abnormally alarming 30-3948  10-14-80    Main steam 3rd stg. SJAE "A" flow q low      alarm    was      not      testing
* properly; replaced point card and
* properly; replaced point card and verified operation 80-3947  10-15-80    Control    b1dg after cooler B001A disch. temp. high alarm would not reset; found card not making good contact;      repositioned        card    ad verified tiarm operations 80-2952  10-11-80      Valve T48-F323J failed to open properly    during      test;    replaced solenoid and air line tubing 80-3632  10-13-80      Calibrated        containment          H022 analyzer and verified operation 80-3874  10-13-80    Calibrated RWCU "B" dP guage 80-3847, 10-13-80    23 RWCU pump was found blowing steam      and    water;        pump      sas disassembled and the bearing and mechanical      seals    were replaced; pump was rebuilt and placed back in service 80-2864  10-9-80      Adjusted    torque    limit    switch    on main steam line drain MOV 80-2770  10-7-80      Replace'd    lead and lag switch on motor    starter    fo r reclaim pump; verified pump operation 80-3658  10-4-80      Replaced      lat    level    multiplexer card  in  "A"  rod block monitor; monitor      had      been    erratically going inop; verified operation 80-3935  10-8-80      Replaced alarm        card on      gen "B" aux    lockout        alarm;      verified operation 80-3857  10-3-80      Found valve on HCU-26-51 leaking; replaced v.tre 30-3330  10-4-80      Repaired    fuel      pool    gate    seal; replaced    them    -and    instelled      a check valve an the air ,. apply to them
                      .
                      ,
verified operation 80-3947  10-15-80    Control    b1dg after cooler B001A disch. temp. high alarm would not reset; found card not making good contact;      repositioned        card    ad verified tiarm operations 80-2952  10-11-80      Valve T48-F323J failed to open properly    during      test;    replaced solenoid and air line tubing 80-3632  10-13-80      Calibrated        containment          H022 analyzer and verified operation 80-3874  10-13-80    Calibrated RWCU "B" dP guage 80-3847, 10-13-80    23 RWCU pump was found blowing steam      and    water;        pump      sas disassembled and the bearing and mechanical      seals    were replaced; pump was rebuilt and placed back in service 80-2864  10-9-80      Adjusted    torque    limit    switch    on
          .
main steam line drain MOV 80-2770  10-7-80      Replace'd    lead and lag switch on motor    starter    fo r reclaim pump; verified pump operation 80-3658  10-4-80      Replaced      lat    level    multiplexer card  in  "A"  rod block monitor; monitor      had      been    erratically going inop; verified operation 80-3935  10-8-80      Replaced alarm        card on      gen "B" aux    lockout        alarm;      verified operation 80-3857  10-3-80      Found valve on HCU-26-51 leaking; replaced v.tre 30-3330  10-4-80      Repaired    fuel      pool    gate    seal; replaced    them    -and    instelled      a check valve an the air ,. apply to them
    .
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80-3824    10-7-80      Inspe ted      alignment      of  diesel gene ra to r "A"    per Fairbanks Morse Company 80-3825    10-7-80      Inspected      alignment      of  diesel
* 80-3824    10-7-80      Inspe ted      alignment      of  diesel gene ra to r "A"    per Fairbanks Morse Company 80-3825    10-7-80      Inspected      alignment      of  diesel
                               ', generator "C" per Fairbanks Morse Company
                               ', generator "C" per Fairbanks Morse Company
                         ?.                        .
                         ?.                        .
80-1266    9-29-80      Pe r fo rmed wiring change to RCIC vacu"= and condensate pump motors per DCR 80-26 80-3835'  9-30-80      Added 2 additional supports              and removed      I      existing      support to/from PSW Div I supply piping per DCR 80-342 80-4060
80-1266    9-29-80      Pe r fo rmed wiring change to RCIC vacu"= and condensate pump motors per DCR 80-26 80-3835'  9-30-80      Added 2 additional supports              and removed      I      existing      support to/from PSW Div I supply piping per DCR 80-342 80-4060 10-20-80      Removed safety relief valve              to verify setpoint;          replaced valve after check 80-4141    10-28-80      Removed      valve      operator      and tightened face plate to alleviate looseness        in      precoat      inlet isolation valve 80-4202    10-26-80    Replaced limit switches            on  "E" valve on "A" RWCU demin 80-4199    10-29-80    Found condensate flush valve for WSPS "B" leaking by; rep; ced set screw and repositioned stem                so valve would set properly 80-4224    10-29-80    Valve      T48-F324      0-rings      were repaired; cleaned 0-ring surfaces and replaced 0-Rings 80-2852    10-30-80    Replaced 2 gate driver cards              in LPCI inverter a
                            *
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10-20-80      Removed safety relief valve              to verify setpoint;          replaced valve after check 80-4141    10-28-80      Removed      valve      operator      and tightened face plate to alleviate
* looseness        in      precoat      inlet isolation valve 80-4202    10-26-80    Replaced limit switches            on  "E" valve on "A" RWCU demin 80-4199    10-29-80    Found condensate flush valve for WSPS "B" leaking by; rep; ced set screw and repositioned stem                so valve would set properly 80-4224    10-29-80    Valve      T48-F324      0-rings      were repaired; cleaned 0-ring surfaces
  ,
and replaced 0-Rings 80-2852    10-30-80    Replaced 2 gate driver cards              in LPCI inverter
,
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Revision as of 11:01, 31 January 2020

Monthly Operating Rept for Oct 1980
ML19339C746
Person / Time
Site: Hatch Southern Nuclear icon.png
Issue date: 11/10/1980
From: Underwood P
GEORGIA POWER CO.
To:
Shared Package
ML19339C744 List:
References
NUDOCS 8011190293
Download: ML19339C746 (7)


Text

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1 OPERATLNG DATA REPORT -

i oo q -- ,y y ,r4 .,

g l '. DOCKET NO. 50-321

.co h [d Lfi4 d t U/.hb Lb DATE 11-10-80 COMPLETED BY P. R- a d e rwood TELEPHONE 912-367-7781 OPERATING STATUS Notes

1. Unit Name: Hatch 1 '
2. Reporting Period: 10-80
3. Licensed Thermal Power l\lwt): 2 '.1 A
4. Nameplate Rating (Gross Mwe): SO' 1 -
5. Design Electrical Rating (Net 31We): 777 3 .y_ ,
6. Maximum Dependable Capacity (Gross MWe). 796.3
7. Maximum Dependable Capacity (Net MWe): 764.3 ,
8. If Changes Occur in Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since Last Report.Give Reasons:

l

9. Power Luel To Which Restricted. If Any (Net MWe): ,
10. Reasons For Restrictions.If Any: ,

This Month Yr to.Date Cumulatise

11. Hours in Reporting Period 749 7320 42384
12. Number Of Hours Reactor Was Critical 715.I 6308.3 32106.4 0.0 0.0 0.0
13. Reactor Resene Shutdown Hours
14. Hours Generator On.Line 676.0 59?o.1 30097.5 0.0 0.0 0.0
15. Unit Resene Shutdown Hours #
16. Gross Thermal Ener;y Generated (MWH) 1375555 12964362 63317397
17. Gross Electrical Energy Generated (MhH) _

A%000 _ _ .

4223710 _ 20494670 ,

i

18. Net Electrical Energy Generated (MbH) i1 m ions 2 c, 19486759
19. Unit Sen-ice Factor 90.7 79.6 71.0 i
20. Unit Asailability Factor on.7 79.6 71.0
21. Unit Capacity Factor (Using \lDC Nett 73.4 71.9 60.2
22. Unit Capacity Factor iUsing DER Net) 72.? 70.7 59.I
23. Unit Forced Outage Rate o.3 20.4 20.7 ,
24. Shutdownsseheduled oser Nest 6 Months (Type.Date.and Duration of Eacht:
25. If Shut Down 4: End Of Report Period. Estimated Date of Startup: l
26. Units In Test Statuu Prior io Commercial Operationi: Forecast Achiesed INITIA L CRITIC A LITY -

INITIA L ELFCTitlCITY COMMERCI \ L OPER A TION _

.. . ._ .. _. _ _ . e,g ,

80111'00 '

29.3

AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL 9 DOCKET NO. 50-321

~

UNIT Hatch 1 DATE Il-10-80 COMPLETED BY P. R. Underwood TELEPHONE 912-367-7781 MONTH 10-80 DAY AVERAGE DAILY P6WER LEVEL DAY AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe Net) (MWe-Net t i 745 g7 299 2 742 18 564 3 745 19 567 4 751 20 571 5 757 573 21 751 6

572 7 750 570 23 8 749 24 569 9 744 25 561 10 741 26 600 11 730 573 27 12 14 390 28 13 450 433 23 14 , 555 30 476 15 82 3g 604 16 -17 _

a i

l INSTRUCTIONS On this format.Est the aserage Jaily unit power levelin MWe Net for each day :n the reportine m. nth. Compute to the nearest whole mepwatt, pH77i

i DOCKET NO.

50-171 UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS UNIT N A%1E __1Li' b DA1E Il '"

COMPLETED fly l' R ' F "l" G".2L REPORT MONTH 10-80 TELEril0NE 912-ib /- / /MI

~

% b E.e, vb Cause & Corrective

~

.$j " s' j Licensee No. Date E j o$

}[3oc e

jdi Event Report #

  • 1 iE u j} Action to Prevent Recurrence flA IIA VALVEX Rx scram due to TSV closure which was 54 801012 F 20.9 A 3 caused by a power load unbalance on rnain generator

~

f1A IIA VALVEX Unit on stcrtup ramp from above shut-55 801012 F' 17.1 A 5 down #80-54 ZZ ZZZZZZ Management limitation of 75% thermal 56 801012 F' 33.5 F 5 f1A power flA IIA GEtlERA Reduction of load due to generator 57 801015 F 7.1 A 5 ground fault alarm q

flA flA GEtlERA Unit off line to investigate ground M 58 80-1015 F 45.5 A 1 fault alarm in #80-57 W Unit on startup ramp from above shut-flA IIA GEllERA d 59 801016 F 19.4 A 5 down, #80-58 Wd 2

- 3 4 Exhibit G . Instructions

@ l F: Forced Renonhment railure(Expt In)

Method:

1 Manual for Preparation of Data 5: Scheduled A Liui 2-Manual Scram. Entry Sheets for Litenter

' @d, 5 Maintenance of Test 3-Automatic Scram. Event ReporIILER) Eile INUPEG-C-Refueling .

0161) p=

r D-Regulatory Restriction 4 -Continuations (C--2;. E Operator Tralning A IJcense Essadnation 5-Ioad hx1uction 5 F Administrative 9 h (Mlain) Exhibit I .Some Source

' 4- G4)persilonal Errue (Emplain)

Il4)ther (Emplain)

(9/77) ,

I

T O. __

UNIT SilU1 DOWNS AND POWER REDUCTIONS DATE Il '" "1 COMPLET ED llY b ih"h" *"d REPORT MON 111 10-80 TELEril0NE J l 7- % /- / / 31 n.

Cause & Currective

.EE Y Licensee Et .,

Action to j No. Date j

} ,, .g g a: Event m Q Prevent Recurrence o ,,,, al g175g Report # g '

NA ZZ ZZZZZZ Management limitation of 757, thermal 801018 F 166.8 F 5 60 power flE TURBIN Reduced load t5 perform weekly turbine F 5.8 D 5 NA 61

  • 801024 test

~ZZ. ZZZZZZ Management limitation of 75% thermal F 107 F 5 NA 62 801025 power .

Reduced load because of generator 5.4 A 5 i- ' NA. . HA GENERA 63 801029 F ground fault alarm NA HA GENERA Unit off line to investigate ground 64 B01029 F 2.6 A 1 fault alarm in #80-63

~

i HA GENERA Unit on startup ramp from above shut-NA 65 801029 )F 12.2 A 5 down #80-64

~

3 4 I 2 Method: Exhibit G. Instructions F: Forced Reawn: 1 Manual for P cparation of Data 5: Scheduled A liquirment railure(Explain) Entry Sheels fur I.kensee 2 Manual Sctsm.

[14f aintenance of Test Event Report (LE Ri rite t NURIG-C Refueling . 3 Automatic Scram.

4 -Cbntintritions 01611 D-Regulatory Restriction E-Operator Training & Ucense Examination 5-Ioad Peduction 5

' F Adndnistrative 9-Other (Explain) Enidbit I-Same Source

  • Goperational Error (Esplain) -

(9fM) Ilother(Emplain) ,

l

DOCKEiNO. 2L -

UNIT Sil0TDOWNS AND POWER REDUCTIONS UNil N AME DATE II-I"-M4 COMPLETED llY P 'Uhld IC11:!d REPORT MON 111 10-80 TELEril0NE 9I7- M/-//H1 -

e.

' B E Cause & Corrective h

  • Licensee E r,

.$E sg

};; ].!fIig5 Event is 3 n3 Action to l v!U No. Date i 58 0 Prevent Recurrence 2 Report #

H $5 2 0ge 3 .

. d NA ZZ ZZZZZZ Management limitation of 80% thermal 801030 F 37.5 F 5 66 power i .

l l 3 4

! I 2 Method: Exhibit G-Instructions F: Torced Reason: 1 Manual for Preparation of Data S: Scheduled A I:quipment railure(Explain) 2 Manual Seeam. Entry Sheets for I kensee B Maintenance of Test 3 Automatic Scram.

Esent ReporiILEnl File (NUREG-C Refueling .

01611 D Regulatory Restriction 4 -Cont inuations

! E-Operator Training & License Examination 5-Ioad Pcduction 5 F Administrative 9-Other (Explain) Exhibit I.Same Source

- Coperational Etrue(Explain) -

110 her(Explain)

(9/77)

NARRATIVE REPORT UNIT 1 1

Oct. 12th At 00:33, Rx scram due to TSV closure which was cause4 by a power load , unbalance on main generator Oct. 12th Unit on startup. ramp from above shutdown; Rx critical at 09:38 and generator on line at 21:26; unit returned to management limitation at 14:30 on 801013 Oct. 13th Unit limited to 75% thermal power by management Oct. 15th Reduced load because of generator ground fault alarm Oct. 15th Unit off line at 07:06 to investigate generator ground fault alarm; Rx in H/S at 17:15 Oct. 16th Unit on startup ramp from above shutdown; Rx critical at 14:05 and generator on line at 04:38 en 801017; unit returned to management limitation at 24:00 pn 801017 Oct. 18th Unit limited to 75% thermal power by management Oct. 24th At 22:45 reduced load to perform weekly turbine test; returned to management limitation at 04:30 on 801025 Oct. 25th Unit limited to 75: thermal power by management Oct. 29th At 14:30 reduced load because of generator ground fault alarm Oct. 29th At 19:52 unit off line to investigate generator ground fault alarm; unit returned on line at 22:27 Oct. 29th Unit on startup ramp from above shutdown; unit returned to management limitation at 10:30 Oct 30th Unit limited to 80% thermal power by management There was no single release of radioactivity or single radiation exposure which accounts for more than 10" of the allowable annual values during October of 1380.

1 i ,

~ "

HATCH 1 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE REPORTED FOR OCTOBER 1980 NUMBER DATE COMPLETED -

uCRIPTION 80-5054 10-15-80 MachineT '

of head shaft on

~~

P41-COC). per letter from John-ston pump 80-4768 ' 10-15-80 Repaired P41-C001A pump internals 80-4128 10-9-80 Repaired railrbad airlock doors.

Indicating lights were not oper-ating properly 80-4963 9-26-80 Repaired HPCI minimum flow valve E41-F012; valve operators were not functioning properly due to binding contact 80-3868 10-21-80 Replaced N62-N009A&B analyzer vacuum regulator per DCR 80-207 l

9

l cm/2 a e wr ccmcany i

Post 0" ce ec4 4J2 B3=PV C: 'r; a 31513

% ecrcre P 2167 7'81

137 9444 m

Edwin L Hatch Nuclear Plant Georgia Power e= cenmac 2,c:. m .

November 10, 1980 PM-80-1096 PLANT E. I. HATCH NRC Monthly Operating Report Office of Plans and Schedules Directorate of Licensing United States Nuclear Regulatory Commission Washington, D. C. 20545

Dear Sir:

Per Tech Specs section 6.9.l.6 please find attached the NRC Monthly Operating Report for Hatch Unit 2, Locket #50-366.

~

/

M .c unt?

Plant Manager CLC/pebc 1

1 i

l

l l

l

  • OPERATING DATA REPORT DOCKET NO. 9 '4 DATE lt-to-60

,COSIPLETED SY P. R. Underwood

?

TELEPHONE 912-3o7-1781 OPERATING STATUS N'

Haeeh 2 hk @ W s b

1. Unit Name: numbers 17. and 18. reflect 10-80
2. Reporting Period:

2436 an adjustment of 130 MWe.

3. Licensed Thermal Power (SIWt):

817.0 This adjustment is due to

4. Nameplate Rating (Gror$ 5tWel:

784.0 a typographical error in

5. Design Elecreical Rating (Net SlWel: 09-80 report.

805 7

6. Maximum C ependable Capacity (Gross SIWE):

772.7

7. Maximum Dependable Capacity (Net SIWE):
8. If Changes Occur in Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since t ast Report. Give Reasons:
9. Power Level To Which Restricted. If Any (Net SlWe): ,
10. Reasons For Restrictions.If Any: I i

l

This Month Yr to.Date Cumulative 10153 I.

745 7320

!!. Hours in Reporting Period 5567.2 8230.7 717.1

12. Number Of Hours Reutor Was Critiesi 0.0 0.0 0.0
13. Reactor Resene Shutdown Hours 5271.0 7685.5 697.6
14. Hours Generator On-Line 0.0 0.0 0.0 1'
15. Unit Reserve Shutdown Hours 1494254 11601014 17095076
16. Gross The-mal Energy Generated.(alWH) 5666610 483290 3830650 ' '
17. Gross Electrical Energy Generated (SIWH) _ _ ,

5407535 461051 3650398

18. Net Electrical Energy Generated (5thH) 75.7 03.6 72.0
19. Unit Service Factor 93.6 72.0 75.7 -
20. Unit Availability Factor 80.1 64.5 68.9 l
21. Unit Capacity Factor iUsing SIDC Net) 63.6 67.9 78.9
22. Unit Capacity Factor (Using DER Net) 11.8 6.4 12.4 ,
23. Unit Forced Outa;e Rate
24. Shutdowns Scheduled Over Next 6 Slonths tType. Date.and Duration of Each):
25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:

Forecast Achiesed  ;

26. Uni 3 In Test Status (Prior to Commercial Operation):

INITIA L CRITICALITY INITIA L ELFCTRICITY Coil \lERCIAL Ol'FR A TION (4/ m ew- *

- - - , . . e

AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL 9 DOCKET NO. 50-366 UNIT' Hatch 2 DATE 11-10-80 J

j COMi LETED BY P. R. Undervood TELEPHONE 912-367-7781 4 MONTH 10-80 .

DAY AVERAGE DAILY POWER LEVEL DAY

  • AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe Net) (MWe Net)

I 106 17 694 2 548 gg 665 3 605 19 745 4 741 20 747 5 768 746 21 6 771 673 22 7 780 510 23 3 754 24 8 9 118 474

)

25 10 143 26 761 11 524 7 706-3 709 g 737 13 740 731 29 l4 678 730 30 IS 719 670 4 31 16 709 i

INSTRUCTIONS On this n>rmat. list the aserage daily unit power leselin MWe Net for each day in the reporting m.. nth. C.napute to the neares: shu megawatt.

19 77) 4 9

s a en m

.m -

4

,, .e ~ .g. -

y .--m ,, -

.,-y. . . . ,e,p.. n- ,, s _ _ -4 , y

l l

l D

UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS U 3 I I ~ I"

  • DATE COMPLET ED IlY I.' :

Td.

10-80 TELEril0NE k"n"'E 912- S'N REPORT MON 11I l .

a c "g '1, Cause & Corrective

- Eg };; 3g& *Y3 Licensee E*,

Action to l N. . Date $ gg 5 Event Report #

ign g

Q Prevent Recurrence F oE j6 HC llTEXCil Unit on startup ramp from previous 40 801001 F 10.5 A 5 t{A shutdown #80-38 NA HA VLAVEX Rx scram due t'o TSV closure which ,

41 . 801001 F 11.1 A 1 tripped turbine on IIWL NA ilA VALVEX Unit on startup ramp'from above shut-i 42 801001 F 13.4 A 5

' down #80-41 ~

i NA RB C0flROD Reduced load in order to perform a 43 801003 F 15.5 D 5 rod pattern adjustment NA Cil HTEXCH Reduction of load because of problems 44 801008 F 6.3 A 5 with feedwater heaters NA HH PUMPXX Rx scram due to condenser booster 45 8001009 F 15.7 A 1 pump trip on low suction woich tripped the RFPs 3 4 I 2 Method: Exhit:i' G - Inst ructions F: Forced Reason: for Prtparation of Data A li t"irment railure(Explain) 14f anual S: Schedu!cd 2-Manual Scram. Entry Stieets for 1.itensee 84taintenance of Test Event Report (LElt! Fde INUREG-C. Refueling . 3. Automatic Scram.

4 -Continuations 0161)

D Regulatory Restriction E-Operator Training & Ucense Examination 5-Ioad reduction 5 F-Administtative 9-Other (Explain) Exhibit I Same Source

- Goperational Errut (Explain) *

(9/77) flother(Exp! sin) l

l

( DOCKETNO. - 3 fig, I'

UNIT SIIUTDOWNS AND F0WER REDUCTIONS UNII N. ole DATE _.i'-I"-IJ COMPLETED 11Y IL ." ._"' i.t.':c.14:1 REPORT MONT1I 10-80 TELErilONE '3 8 ' ' / - / / H I n.

E E

  • Ee E7 Cause & Currective

- E "ll: } ].g5 Y3 Licensee 5Y El Action to f No. Date 8. Eg - Event rN 0 0 Psevent Recurrence E $5 M jgjg ' Report # .

ilC llTEXCil Unit on startup ramp f rom above shut-F 49.8 A 5 NA 46 801009 down #80-46 RB' CONROD Reduced load in order to perfonn a 8.6 0 5 NA 47 801017 F rod pattern adjustment HC HTEXCil Reduced load to investigate possible F 14.6 A 5 NA i 48 801022 tube failure in condenser -

HF llTEXCil Reduced load to repair leak in water-F 5.6 A 5 NA .

49 801023 box NA IIF HTEXCli Unit off line and shutdown to repair F 20.6 A 3 50 80'1024 leak in waterbox liF HTEXCH Unit on startup ramp from above shut-F 23.6 A 5 NA 51 801024 down #80-50 4 -

3 4 I 2 Met! od: Exhibit G. instructiens F: Forced Reason: for I reparation of Data A.14:uirment railure(Explain) I4f anusi 5: Scheduled 24hnual Scram. Entry Sheets fer Litensee

[14bintenance of Test Event Repura (LE RI File INUREG-J-Automarle Scram.

C Refueling .

0161)

D Regulatory Restriction 4 -Continuations E-Operatur Training & Ucense Examination 5-Inad Pcduction 5 F AdmlnistsatIve 9-Other (Dcplain) Exhibit 1 Same Source

- GOperational Error (Emplain) -

ItOther(Emplain)

(9/77)

DolKET NO. 5f' .F' --

UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUC 110NS UNil f4A*1E Hh 7 DAIE _l1.ll'r .'

COMPLETED IlY I L '!""'~'"""I REPORT MON 11g 10-80 TELEPilONE 9 I P- 3/- / / M i

. "i Ew Licensee E-e, Cause & Corrective

.Ej w, } ,, g.Yf oc u kh Action to N.a. Date {

$E a1 j di Event Report # A} y"U Prevent Recurrence 5Z 801031 S 5.3 C 5 NA ZZ ZZZZZZ Reduced load to shutdown for refuel-outage l

3 4 I 2 Method: Exhibli G . Insiemtions F: Forced Reauin: for Preparation uIluta A li uipment Failure (Explain) l-Manual S: Scheduled t Entry Sheets for 1.iientee (1412intenance or Test 2 Manual Scram.

3-Auto;natic Scram. Event Report ILERI file (NUREG-C. Refueling D-Regulatory Restriction 4.-Continuations 01611 E-Operator Training & License Enemination 5-Ioad Ihluction 3 F-Administr;tive 9-Other (Explain) Enhibil I .Same Source Goperational Errot (Emplain) ~

(.777) liother(Espieln)

^ ' - - - - - - - . _ _ - . - - _ - _ . _ _ _ - _ _ _

NARRATIVE REPORT UNIT 2 m

Oct. 1st Unit on startbp ramp from previous shutdown, fr 8 0 - 3 8.*, ,

Oct. 1st At 10:30 Rx scram due to TSV closure which tripped the turbine on HWL Unit on startup ramp from above shutdown; Rx Oct ist critical at 16:23 and generator on line at 21:37; unit returned to 80% rated conditions at 11:00 on 801002 Oct 3rd deduced load in order to perform a rod pattern adjustment Oct. 8th Reduced load at 21:45 because of problems with the FWHs Oct. 9th At 04:03, Rx scram due to condenser booster pump i

trip on low suction which tripped the RFPs Oct. 9th Unit on startup ramp from above shutdown; Rx critical at 13:18 and generator on line at 19:45; unit returned to 80% conditions at 21:30 on 8G1011 Oct. 17th Reduced load in order to perform a rod pattern adjustment Oct. 22nd Reduced load in order to investigate possible tube failure in condenser; no leak found; unit returned to 80% conditions at 10:00 on 801023 Oct. 23rd Reduced load to repair leak in waterbox Oct. 24th Unit off line at 01:07 in order to repair leak in waterbox; Rx in H/S at 02:15 l

Oct. 24th Unit on startup ramp from above shutdown; Rx critical at 15:00 and generator on line at 21:40; unit returned to 80 conditions at 21:15 on 801025.

Oct. 31st Reduced load going to shutdown for a scheduled refueling outage There was no single release of radi a te t ivity or s l a g '. ?

radiation exposure which accounts for more than 10 P. of L.

allowable annual values during October of 1980.

I

HATCH 2 3AFETY - RELAZED MAINTE::ANCE REQUESTS TO BE REPORTED FOR OCTOBER 19 F '

NUMBER DATE COMPLETED DESCRIPTION 50-42T2 10-27;60 RHR/SW pump seal water line had

'- developed leak; placed line back in proper fitting and tightened to stop leak 80-4177 10-23-80 IRM/APRM recorder motor and bad amplifiers were replaced to place recorder back in service 80-4182 10-24-80 Repaired PSW Div II pressure

, indicator; replaced output transmitter and calibrated 80-4129 10-24-80 Replaced alarm point card and white bulbs in the turbine oil tank level hi-low alarm; alarm lights had been found burnt out 80-4178' 10-22-80 High flow d/w floor drain sump annunciator was not functioning properly. Replaced bad alarm card and veriftad proper operation 80-4139 10-23-80 High flow d/w fleor s urip annun-ciator would not tc2t properly; replaced point card and verified operation 80-4058 10-20-80 Chemical waste sample tank " A

discharge valve to floor drain demin was found to be stuck and not working proper; repaired valve and verified operation 80-3966 10-20-80 Suspected D/G "2A" jacket coolant temp low annun. lights were out; however, upon investigation they were functioning properly 80-3325 10-20-80 Replaced nitrogen supply storage tank- safety relief valve because previous valve was found lifted 80-4002 10-13-80 Repaired loose connection on Nil-R6023; Locse connection was causing errati: readings l

?

80-3951 10-15-80 Celibrated Hil-P601 because instrument was abnormally alarming 30-3948 10-14-80 Main steam 3rd stg. SJAE "A" flow q low alarm was not testing

  • properly; replaced point card and verified operation 80-3947 10-15-80 Control b1dg after cooler B001A disch. temp. high alarm would not reset; found card not making good contact; repositioned card ad verified tiarm operations 80-2952 10-11-80 Valve T48-F323J failed to open properly during test; replaced solenoid and air line tubing 80-3632 10-13-80 Calibrated containment H022 analyzer and verified operation 80-3874 10-13-80 Calibrated RWCU "B" dP guage 80-3847, 10-13-80 23 RWCU pump was found blowing steam and water; pump sas disassembled and the bearing and mechanical seals were replaced; pump was rebuilt and placed back in service 80-2864 10-9-80 Adjusted torque limit switch on main steam line drain MOV 80-2770 10-7-80 Replace'd lead and lag switch on motor starter fo r reclaim pump; verified pump operation 80-3658 10-4-80 Replaced lat level multiplexer card in "A" rod block monitor; monitor had been erratically going inop; verified operation 80-3935 10-8-80 Replaced alarm card on gen "B" aux lockout alarm; verified operation 80-3857 10-3-80 Found valve on HCU-26-51 leaking; replaced v.tre 30-3330 10-4-80 Repaired fuel pool gate seal; replaced them -and instelled a check valve an the air ,. apply to them

_am_

80-3824 10-7-80 Inspe ted alignment of diesel gene ra to r "A" per Fairbanks Morse Company 80-3825 10-7-80 Inspected alignment of diesel

', generator "C" per Fairbanks Morse Company

?. .

80-1266 9-29-80 Pe r fo rmed wiring change to RCIC vacu"= and condensate pump motors per DCR 80-26 80-3835' 9-30-80 Added 2 additional supports and removed I existing support to/from PSW Div I supply piping per DCR 80-342 80-4060 10-20-80 Removed safety relief valve to verify setpoint; replaced valve after check 80-4141 10-28-80 Removed valve operator and tightened face plate to alleviate looseness in precoat inlet isolation valve 80-4202 10-26-80 Replaced limit switches on "E" valve on "A" RWCU demin 80-4199 10-29-80 Found condensate flush valve for WSPS "B" leaking by; rep; ced set screw and repositioned stem so valve would set properly 80-4224 10-29-80 Valve T48-F324 0-rings were repaired; cleaned 0-ring surfaces and replaced 0-Rings 80-2852 10-30-80 Replaced 2 gate driver cards in LPCI inverter a

4 e