ML19344B527: Difference between revisions

From kanterella
Jump to navigation Jump to search
(Created page by program invented by StriderTol)
 
(StriderTol Bot change)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 19: Line 19:
{{#Wiki_filter:- _ _ _ _ - - .                _ _ _ _ ________
{{#Wiki_filter:- _ _ _ _ - - .                _ _ _ _ ________
EO        -
EO        -
                    ...
                                                                                                                    .
                                                                                                                                                    .
        .
OPERATING DATA REPORT                        .
OPERATING DATA REPORT                        .
DOCKET NO.                      50-366 DATE              10-1C-80 CO3tPLETED BY P. R. l nderwood TELEPHONZ 912-367- 7781                                          .
DOCKET NO.                      50-366 DATE              10-1C-80 CO3tPLETED BY P. R. l nderwood TELEPHONZ 912-367- 7781                                          .
OPERATING STATUS
OPERATING STATUS
                                                                                                                                                                                  .
     ~
     ~
: 1. Unit Name:      Hatch 2                                                Note 5
: 1. Unit Name:      Hatch 2                                                Note 5
: 2. Reporting Period:        9-80
: 2. Reporting Period:        9-80
      -
: 3. Licensed Thermal Power (5 twt):        2436
: 3. Licensed Thermal Power (5 twt):        2436
: 4. Nameplate Rating (Gross Athel:          817.0
: 4. Nameplate Rating (Gross Athel:          817.0
Line 46: Line 40:
: 14. Hours Generator On.Line                                636.0                        4573.3                            6987.9                            !
: 14. Hours Generator On.Line                                636.0                        4573.3                            6987.9                            !
: 15. Umt Reserve Shutdown Hours                                  0.0                          0.0                                      0.0 4                      16. Gross Thermal Energy Generated (SIWH)              1467666                    10106760                            15600822
: 15. Umt Reserve Shutdown Hours                                  0.0                          0.0                                      0.0 4                      16. Gross Thermal Energy Generated (SIWH)              1467666                    10106760                            15600822
: 17. Gross Electrical Energy Generated (31WHI
: 17. Gross Electrical Energy Generated (31WHI 480630        _ _ ,
                                                                              -
480630        _ _ ,
3347360                            5183450                    '
3347360                            5183450                    '
: 18. Net Electrical Energy Generated (StWH)              458908                      3189477                            4946614
: 18. Net Electrical Energy Generated (StWH)              458908                      3189477                            4946614
Line 58: Line 50:
: 24. Shutdowns Scheduled Oser Next 6 StonthsIType. Date,and Duration of Eacht:                                                                      ,
: 24. Shutdowns Scheduled Oser Next 6 StonthsIType. Date,and Duration of Eacht:                                                                      ,
conmling and torus work.11-1-80.13 wks.
conmling and torus work.11-1-80.13 wks.
                        -
l 25.~ If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:
l 25.~ If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:
                         ' 26. Units in Test Status (Prior to Commercial Operationi:                          Forecast                              Achiesed
                         ' 26. Units in Test Status (Prior to Commercial Operationi:                          Forecast                              Achiesed INITIA L CRITICALITY                                                                                                                    1 INITIAL ELECTRICITY
                  .
     .                                          C0115tERCIA L OPER ATION i
INITIA L CRITICALITY                                                                                                                    1 INITIAL ELECTRICITY
     .                                          C0115tERCIA L OPER ATION
                                                                                      .
i
  *
              -
  ,
                                                -                          .          _.        ..      ..            .                . _ .
                                                                                                                                                         .. . gof7 7 3
                                                                                                                                                         .. . gof7 7 3
: 2. ,
: 2. ,
            .
_                    _ . .
8010310 Yl4
8010310 Yl4
_ . .                    .                _


        .              ,                            .            ,      .. -                      .                    ,
i                                                                                                        e i'
                                            '
I t
                      *
AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL DOCKET NO.        50-366 UNIT 1      Hatch 2 DATE 10-80            .
,.            .
COMPLETED BY. P. R. Underwood TELEPHONE 912-367-7781 k2                  -MONTH                Q-Rn                                                                        -
  ..
i                                                                                                        e
:
:
i' I
t
'
AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL
                                                                    .                            -
DOCKET NO.        50-366 UNIT 1      Hatch 2 DATE 10-80            .
COMPLETED BY. P. R. Underwood
                                                                                                                                                '
TELEPHONE 912-367-7781
!
                                .
k2                  -MONTH                Q-Rn                                                                        -
l l                          DAY      : AVERAGE DAILY POWER LEVEL                      DAY                                                *
l l                          DAY      : AVERAGE DAILY POWER LEVEL                      DAY                                                *
: l.                                                                                              AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe-Net)                                              (MWe-Net)
: l.                                                                                              AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe-Net)                                              (MWe-Net)
I                  768                                  17                  765 2-                  767                                  18                    762 3                    763                                .l9                    757 4                    760                                  20                    750 5                    760                                  21                    749 6                    757                                                        755 l                                                                                      22 7                    757                                                        754 23 8                    393 ~                                24                    760
I                  768                                  17                  765 2-                  767                                  18                    762 3                    763                                .l9                    757 4                    760                                  20                    750 5                    760                                  21                    749 6                    757                                                        755 l                                                                                      22 7                    757                                                        754 23 8                    393 ~                                24                    760 j                            9                    -15                                  25                    757 10                    707                                  26-                  748 11                    577                                  27 -                  746 l*'                          12                    709 28                    708            _
                                                                                                                                    '
j                            9                    -15                                  25                    757
                                            -
            -
10                    707                                  26-                  748 11                    577                                  27 -                  746 l*'                          12                    709 28                    708            _
13                    738                                  29-                    -2 14 .                  663                                30                      -7
13                    738                                  29-                    -2 14 .                  663                                30                      -7
                 ,          15                    759                                3g 16                    762-
                 ,          15                    759                                3g 16                    762-l-
        .
INSTRUCTIONS On this format. list the aserage daily umt power level in MWe-Net for each day in the reporting month. Compute to
l-INSTRUCTIONS On this format. list the aserage daily umt power level in MWe-Net for each day in the reporting month. Compute to
                           '.the nearest whole megawatt.
                           '.the nearest whole megawatt.
!
eu;;i L.
* eu;;i L.
!
           ~
           ~
I ' .. (
I ' .. (
Line 118: Line 74:
       '~ A.
       '~ A.
p_                ._
p_                ._
                                                                      , _ .      .


                                                                                                                                                                                                    .
DOCKET NO.
DOCKET NO.
50-366 UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUC 110NS                                                            UNIT NAME . Hatch 2
50-366 UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUC 110NS                                                            UNIT NAME . Hatch 2
* DATE 10-10-80
* DATE 10-10-80 COMPLETED BY P. R. Undensood REPORT MONT11    9-80                                                                    TELEPil0NE        91P-367-7781
                                                                                  '
COMPLETED BY P. R. Undensood REPORT MONT11    9-80                                                                    TELEPil0NE        91P-367-7781
                                                           -    i                                5 Cause & Corrective
                                                           -    i                                5 Cause & Corrective
                               -        ,$E        ' g'    *Y3        Licensee      Eg          gn.
                               -        ,$E        ' g'    *Y3        Licensee      Eg          gn.
Line 131: Line 83:
3s&          Event        U mu          Q g                                                          Prevent Recurrence H
3s&          Event        U mu          Q g                                                          Prevent Recurrence H
                                         $$                j ;ji E      Report #
                                         $$                j ;ji E      Report #
    .
f                                                                                                                                      +
f                                                                                                                                      +
l
l CD    VALV0P                                            Rx auto scram due to MSIV not fully                    l l      80-34      800908        F      40.3        A        3          NA open                                                  i.
  .
CD    VALV0P                                            Rx auto scram due to MSIV not fully                    l l      80-34      800908        F      40.3        A        3          NA open                                                  i.
   '                                                                                                                                                                                                  1 Unit on startup ramp from above shut-                  }
   '                                                                                                                                                                                                  1 Unit on startup ramp from above shut-                  }
5          NA          CD      VALV0P 80-35      800909        F      38.0        A down, #80-34                                            !
5          NA          CD      VALV0P 80-35      800909        F      38.0        A down, #80-34                                            !
3                                                                                                                                                                                                      2
3                                                                                                                                                                                                      2 l
  ,
llE    TURBIN                                            Reduced load in order to perform                      f 800913              7.0          8        5          NA
l llE    TURBIN                                            Reduced load in order to perform                      f 800913              7.0          8        5          NA
.;    80-36                    S weekly turbine test
.;    80-36                    S weekly turbine test
'l                                                                                                                                              Reduced load due to high cot:.ductivity j      80-37        800928        F    4.5          A        5          80-135      HC      llTEXCH 43.7        A          3        NA          ilC      llTEXCil                                        Rx scramdue to low condenser vacuum                    ,
'l                                                                                                                                              Reduced load due to high cot:.ductivity j      80-37        800928        F    4.5          A        5          80-135      HC      llTEXCH 43.7        A          3        NA          ilC      llTEXCil                                        Rx scramdue to low condenser vacuum                    ,
80-38        800929        F 5          NA          ilC    HTEXCil                                          Unit on startup ramp from ab3ve shut-                  1 80-39      800930        F      2.3        A down #80-38                                          {
80-38        800929        F 5          NA          ilC    HTEXCil                                          Unit on startup ramp from ab3ve shut-                  1 80-39      800930        F      2.3        A down #80-38                                          {
                                                                                                                                                                                                        !
                                                                                                                                                                                                     -l i
                                                                                                                                                                                                     -l
3                                                                      4                                            g I                    2                                                                                                                                Exhibit G - Instructions Renon                                              Method:
                                                                                                                                                                                                        ;
i 3                                                                      4                                            g I                    2                                                                                                                                Exhibit G - Instructions Renon                                              Method:
F: Forced                                                                  1 Manual                                                                for Pseparation of Data  s A. Equi ment Failure (Explain)
F: Forced                                                                  1 Manual                                                                for Pseparation of Data  s A. Equi ment Failure (Explain)
                                                                                                                                                                                                      '
S: Scheduled                                                                2-Manual Scram.                                                          Entry Sheels for Licensee B. Maintenance of Test                                                                                                        Event ReposI (LERI File (NUREG-C Refueling                                          3 Automatic Scram.
S: Scheduled                                                                2-Manual Scram.                                                          Entry Sheels for Licensee B. Maintenance of Test                                                                                                        Event ReposI (LERI File (NUREG-C Refueling                                          3 Automatic Scram.
4 -Continuations                                                          0161)
4 -Continuations                                                          0161)
D-Regulatory Restriction E Operator Training & License Examination          5-Ioad Ibcluction                                                    5 F-Administrative                                    9-Other (Explain)                                                        Exhibit 1 Same Source G-Operational Error (Emplain)                                                                      -
D-Regulatory Restriction E Operator Training & License Examination          5-Ioad Ibcluction                                                    5 F-Administrative                                    9-Other (Explain)                                                        Exhibit 1 Same Source G-Operational Error (Emplain)                                                                      -
                                                                                                                                                                                                      !
;I                                11Other (Emplain)
;I                                11Other (Emplain)
(9/77)
(9/77)
Line 160: Line 104:
a                                                                                        ,
a                                                                                        ,
e,                                                                  4                                                                                    ,
e,                                                                  4                                                                                    ,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                            _  _ _


              .
NARRATIVE REPORT UNIT 2 Sept. 8th    Rx. auto scram at 12:55 due to a MSIV being not
          .
                                                                      .
:
NARRATIVE REPORT UNIT 2
    .
    -
Sept. 8th    Rx. auto scram at 12:55 due to a MSIV being not
       '                          fully open; inboard MSIV "D" was found to have a blown slave        vlinder gasket Sept. 9th      Startup from.above shutdown, #80-34; Rx critical at 21:00-and generator on line at 05:13 on Sept.
       '                          fully open; inboard MSIV "D" was found to have a blown slave        vlinder gasket Sept. 9th      Startup from.above shutdown, #80-34; Rx critical at 21:00-and generator on line at 05:13 on Sept.
10th; unit returned to 80% conditions at 19:15 on Sept. lith
10th; unit returned to 80% conditions at 19:15 on Sept. lith Sept 13th    Reduced load in order to perform weekly turbine tests; unit returned to 80% conditions at 05:45 on Sept. 14th Sept. 28th    Reduced load due'to high c ,r. e u c t i v i t y ; conducti-vity due to a tube failure in watertrap "D" Sept. 29th'  Rx auto    scram at 01:59      due    to law. condenser vacuum;    low vacuum due        to  reduction of load stated above, #80-37 Sept. 30th    Startup from above shutdown, #80-38; Rx. critical at 05:40 and generator on line at 21:43; unit                  ,
    '
Sept 13th    Reduced load in order to perform weekly turbine tests; unit returned to 80% conditions at 05:45 on Sept. 14th Sept. 28th    Reduced load due'to high c ,r. e u c t i v i t y ; conducti-vity due to a tube failure in watertrap "D" Sept. 29th'  Rx auto    scram at 01:59      due    to law. condenser vacuum;    low vacuum due        to  reduction of load stated above, #80-37 Sept. 30th    Startup from above shutdown, #80-38; Rx. critical at 05:40 and generator on line at 21:43; unit                  ,
had not returned to 80% conditions as of 24:00 r                                                                                    ,
had not returned to 80% conditions as of 24:00 r                                                                                    ,
There    was no    single    release    of  radioactivity    or  single radiation exposure which accounts for more than 10% of the allowable annual values during August of 1980.
There    was no    single    release    of  radioactivity    or  single radiation exposure which accounts for more than 10% of the allowable annual values during August of 1980.
  - *9 i
  - *9 i
                                                                                              .
l l
l l
                                                                        .
E s                .
E
            -
s                .
j
j
     =                                                                                            !
     =                                                                                            !
l
l
[E _        :1  h-a- A- a          - - -e
[E _        :1  h-a- A- a          - - -e
                                      -
                                              - - -


;
c L
c
I
          .
* HATCH ~2 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE REPORTED.FOR SEPTEMBER 1980 l
                                                                        '
L I
!
* HATCH ~2 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS
,
TO BE REPORTED.FOR SEPTEMBER 1980 l
NUMBER      DATE COMPLETED              DESCRIPTION E730          d - 2 Fo 6~~    CRD HCU Ele t needle valve was i
NUMBER      DATE COMPLETED              DESCRIPTION E730          d - 2 Fo 6~~    CRD HCU Ele t needle valve was i
out of-adjustment; adjusted valve l                                                    and verified operation 80-3306        8-25-80        LPRM    channel    "B"      low ' voltage l_                                                    power supply failed to function properly;    replaced power supply
out of-adjustment; adjusted valve l                                                    and verified operation 80-3306        8-25-80        LPRM    channel    "B"      low ' voltage l_                                                    power supply failed to function properly;    replaced power supply
,  g                                                with new I and calibrated 80-3336        8-25-80        Condensate flush valve for WSPs "B" mix pump stroke was too long causing valve      to    stick closed; repaired    by    shortening.      valve stroke 80-3387        8-31-80        Found loose wire on starter              in breaker controlling RHR/SW heat exch    disch    "B"    loop      valve; reconnected wire
,  g                                                with new I and calibrated 80-3336        8-25-80        Condensate flush valve for WSPs "B" mix pump stroke was too long causing valve      to    stick closed; repaired    by    shortening.      valve stroke 80-3387        8-31-80        Found loose wire on starter              in breaker controlling RHR/SW heat exch    disch    "B"    loop      valve; reconnected wire
;                      80-2538        7-23-80.        Replaced pipe between isolation
;                      80-2538        7-23-80.        Replaced pipe between isolation l
.
valve    2Pil-F025B      and      mating flange for bellows
,
l valve    2Pil-F025B      and      mating
      ,
flange for bellows
(                      80-3361        8-28-80        Drywell    torus      temp    indicator recorder    step    advance    was  not working;    replaced      logic    switch board and  reset clock
(                      80-3361        8-28-80        Drywell    torus      temp    indicator recorder    step    advance    was  not working;    replaced      logic    switch board and  reset clock
;                      80-3285        8-29-80        RWCU  "A" holding pump was leaking
;                      80-3285        8-29-80        RWCU  "A" holding pump was leaking
' M around seal; replaced bearing and mech seal 80-3353        8-27-80        Replaced      internal        parts    of
' M around seal; replaced bearing and mech seal 80-3353        8-27-80        Replaced      internal        parts    of reactor    vessel      level    recorder because of sticking; recalibrated' l
;
reactor    vessel      level    recorder
!
because of sticking; recalibrated' l
recorder after repairing it l
recorder after repairing it l
80-3391      .8-29-80        HPCI booster pump and main- pump
80-3391      .8-29-80        HPCI booster pump and main- pump seal  water- line's    were    leaking; replaced 4 nipples on seal water lines
                -
                       '80-3183        8-29-80        Replace _d - fuel filter on 2C diesel because of high d/p 80-3439        9-3-80          Replaced . post 'and    gear assembly in Rx vessel temperature recorder because they were stack
seal  water- line's    were    leaking; replaced 4 nipples on seal water lines
   -- t e ,
                       '80-3183        8-29-80        Replace _d - fuel filter on 2C diesel because of high d/p
.
!
80-3439        9-3-80          Replaced . post 'and    gear assembly
_.
in Rx vessel temperature recorder because they were stack
   -- t
  .
        -
e ,
                                                                                                      %
_
                  , -
                                -'
________N.
________N.


__
          . %
      ,
                                                                          .
80-3392        8-30-80          Replaced      point      card    alarm      in decon    sul    conc      'Gil-D069      hi conductivity alarm because unit did not function properly 80-3427        9-3-80          Adjusted        snap      switches        on recombiner temp-hi/ low alarm                      ,
80-3392        8-30-80          Replaced      point      card    alarm      in decon    sul    conc      'Gil-D069      hi conductivity alarm because unit did not function properly 80-3427        9-3-80          Adjusted        snap      switches        on recombiner temp-hi/ low alarm                      ,
80-3537-      9-10-80          INBD  MSIV    4-way      air    operator valve- gasket was          found    blown; replaced gasket and DC coil                on pilot solenoid y'
80-3537-      9-10-80          INBD  MSIV    4-way      air    operator valve- gasket was          found    blown; replaced gasket and DC coil                on pilot solenoid y'
Line 244: Line 140:
                     .80-3524      9-12-80          WSPS "A" upper and lower s u c t iern s valves      were      not    functioning      '
                     .80-3524      9-12-80          WSPS "A" upper and lower s u c t iern s valves      were      not    functioning      '
properly; replaced faulty manual override relay 80-3438      9-11-80          Replaced fuel line check valve on n                                                  D/G 2C 80-3033      .8-20-80          Checked level switch operation on 2C11-N013A and        2Cll-N013D; found their floats were crushed; later replaced by MRs 3055 and 3056 80-3136        8-12-80          Replaced    logic      board    in    TIP machine    B  because      bottom    limit index    and    core      bottom      l imi t incore switch were not consistent 80-3523-      9-9-80            Filter precoat flow indicator was not      functioning            properly; replaced    pointer      assembly      and calibrated indicator
properly; replaced faulty manual override relay 80-3438      9-11-80          Replaced fuel line check valve on n                                                  D/G 2C 80-3033      .8-20-80          Checked level switch operation on 2C11-N013A and        2Cll-N013D; found their floats were crushed; later replaced by MRs 3055 and 3056 80-3136        8-12-80          Replaced    logic      board    in    TIP machine    B  because      bottom    limit index    and    core      bottom      l imi t incore switch were not consistent 80-3523-      9-9-80            Filter precoat flow indicator was not      functioning            properly; replaced    pointer      assembly      and calibrated indicator
        -
                   ;80-2309        9-18-80          CRD_    cooling        water    pressure control    vave was        found leaking around 'the packing; valve packing was tightened to stop leak g
                   ;80-2309        9-18-80          CRD_    cooling        water    pressure control    vave was        found leaking around 'the packing; valve packing was tightened to stop leak g
  .5 l f[__-    4.. w . + u    . A - w. i - - ~  -- - - -
  .5 l f[__-    4.. w . + u    . A - w. i - - ~  -- - - -


V
V er 80-3624  '9-17-80 Repaired 3. inverter legs and 2 firing    gates    of-  the    security
                      -
                    .
                .. .
er
                      .
                              ,-                                      .
          .
80-3624  '9-17-80 Repaired 3. inverter legs and 2 firing    gates    of-  the    security
,                                                    inverter
,                                                    inverter
         ~
         ~
80-3610    9-18-80 RCIC  inlet    drain pot      isolation
80-3610    9-18-80 RCIC  inlet    drain pot      isolation valve was    found    leaking around the packing; adjusted packing to stop leaking 80-3546    9-19-80 PSW A0V to- see cooler was            not operating properly;        cleaned    sol valve to correct q-                          80-2817-  9-18-80 Calibrated    shutdown      flooding    Rx H2 level' indies. tor 80-2249    9-18-80 Replaced strain 8 auge which is connected to the post            accident.
        '
        .
valve was    found    leaking around the packing; adjusted packing to
        ,
stop leaking 80-3546    9-19-80 PSW A0V to- see cooler was            not operating properly;        cleaned    sol valve to correct q-                          80-2817-  9-18-80 Calibrated    shutdown      flooding    Rx H2 level' indies. tor
,
80-2249    9-18-80 Replaced strain 8 auge which is connected to the post            accident.
                                  .
monitoring system recorders i
monitoring system recorders i
4 B
4 B
        %
9 4
9 4
                                                                                                .
S i.
S i.
,
                                                                                  .
F    4 i  '.h :
F    4 i  '.h :
!
M                        . a .x .          . . - .      -                                  -}}
M                        . a .x .          . . - .      -                                  -}}

Latest revision as of 07:16, 18 February 2020

Monthly Operating Rept for Sept 1980
ML19344B527
Person / Time
Site: Hatch Southern Nuclear icon.png
Issue date: 10/10/1980
From: Underwood P
GEORGIA POWER CO.
To:
Shared Package
ML19344B526 List:
References
NUDOCS 8010210414
Download: ML19344B527 (7)


Text

- _ _ _ _ - - . _ _ _ _ ________

EO -

OPERATING DATA REPORT .

DOCKET NO. 50-366 DATE 10-1C-80 CO3tPLETED BY P. R. l nderwood TELEPHONZ 912-367- 7781 .

OPERATING STATUS

~

1. Unit Name: Hatch 2 Note 5
2. Reporting Period: 9-80
3. Licensed Thermal Power (5 twt): 2436
4. Nameplate Rating (Gross Athel: 817.0
5. Design Electrical Rating (Net StWe): 784.0 ,
6. Staximum Dependable Capacity (Gross 31We): - 805.7
7. 31aximum Dependab!e Capacity (Net StWe): 772.7
8. If Changes Occur in Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since Last Report.Give Reasons:
9. Power Lesel To Which Restricted. If Any (Net 31We): j
10. Reasons For Restrictions. If Any: g i

This Sionth Yr. to.Date Cumulatise 4 1

Ja '

!!. Hours In Reporting Period 720 6575 94.08 ,

12. Number Of Hours R- 3r Was Critical 660.2 4850.1 7513.6
13. Reactor Reserve Shutdown Hours 0.0 0.0 0.0
14. Hours Generator On.Line 636.0 4573.3 6987.9  !
15. Umt Reserve Shutdown Hours 0.0 0.0 0.0 4 16. Gross Thermal Energy Generated (SIWH) 1467666 10106760 15600822
17. Gross Electrical Energy Generated (31WHI 480630 _ _ ,

3347360 5183450 '

18. Net Electrical Energy Generated (StWH) 458908 3189477 4946614
19. Unit Service Factor 88.3 69.6 74.3
20. Unit Availability Factor 88.3 69:6 74.3
21. Unit Capacity Factor (Using 3tDC Net) 82.5 62.8 68.0
22. Unit Capacity FactorIUsing DER Net) 81.3 61.9 67.1 .
23. Unit Forced Ourage Rate 11.7 13.2 12.3
24. Shutdowns Scheduled Oser Next 6 StonthsIType. Date,and Duration of Eacht: ,

conmling and torus work.11-1-80.13 wks.

l 25.~ If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:

' 26. Units in Test Status (Prior to Commercial Operationi: Forecast Achiesed INITIA L CRITICALITY 1 INITIAL ELECTRICITY

. C0115tERCIA L OPER ATION i

.. . gof7 7 3

2. ,

8010310 Yl4

i e i'

I t

AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL DOCKET NO. 50-366 UNIT 1 Hatch 2 DATE 10-80 .

COMPLETED BY. P. R. Underwood TELEPHONE 912-367-7781 k2 -MONTH Q-Rn -

l l DAY  : AVERAGE DAILY POWER LEVEL DAY *

l. AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe-Net) (MWe-Net)

I 768 17 765 2- 767 18 762 3 763 .l9 757 4 760 20 750 5 760 21 749 6 757 755 l 22 7 757 754 23 8 393 ~ 24 760 j 9 -15 25 757 10 707 26- 748 11 577 27 - 746 l*' 12 709 28 708 _

13 738 29- -2 14 . 663 30 -7

, 15 759 3g 16 762-l-

INSTRUCTIONS On this format. list the aserage daily umt power level in MWe-Net for each day in the reporting month. Compute to

'.the nearest whole megawatt.

eu;;i L.

~

I ' .. (

.s

'~ A.

p_ ._

DOCKET NO.

50-366 UNIT SilUTDOWNS AND POWER REDUC 110NS UNIT NAME . Hatch 2

  • DATE 10-10-80 COMPLETED BY P. R. Undensood REPORT MONT11 9-80 TELEPil0NE 91P-367-7781

- i 5 Cause & Corrective

- ,$E ' g' *Y3 Licensee Eg gn.

Action to No. Date h 78 il 4

3s& Event U mu Q g Prevent Recurrence H

$$ j ;ji E Report #

f +

l CD VALV0P Rx auto scram due to MSIV not fully l l 80-34 800908 F 40.3 A 3 NA open i.

' 1 Unit on startup ramp from above shut- }

5 NA CD VALV0P 80-35 800909 F 38.0 A down, #80-34  !

3 2 l

llE TURBIN Reduced load in order to perform f 800913 7.0 8 5 NA

.; 80-36 S weekly turbine test

'l Reduced load due to high cot:.ductivity j 80-37 800928 F 4.5 A 5 80-135 HC llTEXCH 43.7 A 3 NA ilC llTEXCil Rx scramdue to low condenser vacuum ,

80-38 800929 F 5 NA ilC HTEXCil Unit on startup ramp from ab3ve shut- 1 80-39 800930 F 2.3 A down #80-38 {

-l i

3 4 g I 2 Exhibit G - Instructions Renon Method:

F: Forced 1 Manual for Pseparation of Data s A. Equi ment Failure (Explain)

S: Scheduled 2-Manual Scram. Entry Sheels for Licensee B. Maintenance of Test Event ReposI (LERI File (NUREG-C Refueling 3 Automatic Scram.

4 -Continuations 0161)

D-Regulatory Restriction E Operator Training & License Examination 5-Ioad Ibcluction 5 F-Administrative 9-Other (Explain) Exhibit 1 Same Source G-Operational Error (Emplain) -

I 11Other (Emplain)

(9/77)

'i -

)

a ,

e, 4 ,

NARRATIVE REPORT UNIT 2 Sept. 8th Rx. auto scram at 12:55 due to a MSIV being not

' fully open; inboard MSIV "D" was found to have a blown slave vlinder gasket Sept. 9th Startup from.above shutdown, #80-34; Rx critical at 21:00-and generator on line at 05:13 on Sept.

10th; unit returned to 80% conditions at 19:15 on Sept. lith Sept 13th Reduced load in order to perform weekly turbine tests; unit returned to 80% conditions at 05:45 on Sept. 14th Sept. 28th Reduced load due'to high c ,r. e u c t i v i t y ; conducti-vity due to a tube failure in watertrap "D" Sept. 29th' Rx auto scram at 01:59 due to law. condenser vacuum; low vacuum due to reduction of load stated above, #80-37 Sept. 30th Startup from above shutdown, #80-38; Rx. critical at 05:40 and generator on line at 21:43; unit ,

had not returned to 80% conditions as of 24:00 r ,

There was no single release of radioactivity or single radiation exposure which accounts for more than 10% of the allowable annual values during August of 1980.

- *9 i

l l

E s .

j

=  !

l

[E _ :1 h-a- A- a - - -e

c L

I

  • HATCH ~2 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE REPORTED.FOR SEPTEMBER 1980 l

NUMBER DATE COMPLETED DESCRIPTION E730 d - 2 Fo 6~~ CRD HCU Ele t needle valve was i

out of-adjustment; adjusted valve l and verified operation 80-3306 8-25-80 LPRM channel "B" low ' voltage l_ power supply failed to function properly; replaced power supply

, g with new I and calibrated 80-3336 8-25-80 Condensate flush valve for WSPs "B" mix pump stroke was too long causing valve to stick closed; repaired by shortening. valve stroke 80-3387 8-31-80 Found loose wire on starter in breaker controlling RHR/SW heat exch disch "B" loop valve; reconnected wire

80-2538 7-23-80. Replaced pipe between isolation l

valve 2Pil-F025B and mating flange for bellows

( 80-3361 8-28-80 Drywell torus temp indicator recorder step advance was not working; replaced logic switch board and reset clock

80-3285 8-29-80 RWCU "A" holding pump was leaking

' M around seal; replaced bearing and mech seal 80-3353 8-27-80 Replaced internal parts of reactor vessel level recorder because of sticking; recalibrated' l

recorder after repairing it l

80-3391 .8-29-80 HPCI booster pump and main- pump seal water- line's were leaking; replaced 4 nipples on seal water lines

'80-3183 8-29-80 Replace _d - fuel filter on 2C diesel because of high d/p 80-3439 9-3-80 Replaced . post 'and gear assembly in Rx vessel temperature recorder because they were stack

-- t e ,

________N.

80-3392 8-30-80 Replaced point card alarm in decon sul conc 'Gil-D069 hi conductivity alarm because unit did not function properly 80-3427 9-3-80 Adjusted snap switches on recombiner temp-hi/ low alarm ,

80-3537- 9-10-80 INBD MSIV 4-way air operator valve- gasket was found blown; replaced gasket and DC coil on pilot solenoid y'

80-3544 9-9-80 Removed strongbacks on drywell airlock doors 80-3521 9-14-80 Replaced log outpu. module on turb bldg "B: equip drain sump pump; replaced logic module because pump had failed t o_ start properly 80-1873 9-10-80 Control rod notch position switch 18 failed; replaced RPIS probe 80-3588 9-12-80 CRD HCU accum pressure switch was found out of tolerance; adjusted setpoint for proper tolerance

.80-3524 9-12-80 WSPS "A" upper and lower s u c t iern s valves were not functioning '

properly; replaced faulty manual override relay 80-3438 9-11-80 Replaced fuel line check valve on n D/G 2C 80-3033 .8-20-80 Checked level switch operation on 2C11-N013A and 2Cll-N013D; found their floats were crushed; later replaced by MRs 3055 and 3056 80-3136 8-12-80 Replaced logic board in TIP machine B because bottom limit index and core bottom l imi t incore switch were not consistent 80-3523- 9-9-80 Filter precoat flow indicator was not functioning properly; replaced pointer assembly and calibrated indicator

80-2309 9-18-80 CRD_ cooling water pressure control vave was found leaking around 'the packing; valve packing was tightened to stop leak g

.5 l f[__- 4.. w . + u . A - w. i - - ~ -- - - -

V er 80-3624 '9-17-80 Repaired 3. inverter legs and 2 firing gates of- the security

, inverter

~

80-3610 9-18-80 RCIC inlet drain pot isolation valve was found leaking around the packing; adjusted packing to stop leaking 80-3546 9-19-80 PSW A0V to- see cooler was not operating properly; cleaned sol valve to correct q- 80-2817- 9-18-80 Calibrated shutdown flooding Rx H2 level' indies. tor 80-2249 9-18-80 Replaced strain 8 auge which is connected to the post accident.

monitoring system recorders i

4 B

9 4

S i.

F 4 i '.h :

M . a .x . . . - . - -