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| issue date = 04/22/1981
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| title = LER 81-006/03L-0:on 810323,immediate Borate Valve Outlet Piping Found Leaking.Probably Caused by Stress Corrosion Cracking.Investigation Underway
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{{#Wiki_filter:NRCWIVL3Isee(7.77)U.S.NUCLEARREGULATORYCOMMISSION~0178CON'T~017881-006/03L-0ICENSEEEVENTREPORT(CAR1296)CONTROLBLOCK:QitPLEASEPRINTORTYPEALLREQUIREDINFORMATION)I6NYREG1Qso0-00000-00041111Q~Qs9LICENSEECODE1415LICENSENUMBER2526LICENSETYPE3057CAT58~LQB05000244Q7032386061DOCKETNUMBER6869EVENTDATEEVENTDESCRIPTIONANDPROBABL,ECONSEQUENCESQ10Durinoeratortourleakaewasseenatimmediateboratevalveoutletiin1QB042281QB7475REPORTDATE80~Q3{T.S.6.9.2.b{4).Linewasimmediatelyisolatedforrepair.Twoflowpathsfromboricacidtanksremainedopera'ole.~06~os7898078SYSTEMCAUSECAUSECOMP.VALVECODECODESUBCODECOMPONENTCODESUBCODESUBCODE~OB~PCQ>>~EQts~DQ>>PIPEXXQ4~AQs~ZQs910111213181920SEOUENTIALOCCURRENCEREPORTREVISIONLER/ROEVENTYEARREPORTNO.CODETYPENO.Q17Rsposr~81I={~006~~~03~L2122232426272829303132ACTIONFUTUREEFFECTSHUTDOWNATTACHMENTNPRD4PRIMECOMP.COMPONENTTAKENACTIONONPLANTMETHODHOURS+22SUBMITTEDFORMSUB.SUPPLIERMANUFACTURER~O>>~Os~Oso~ZOs~00NOnMNQ24HNQnB130Qto3334353637404142434447CAUSEDESCRIPTIONANDCORRECTIVEACTIONSQ27oPossiblestresscorrosioncrackin.Examinationshowedfamilofcracksonexteriorsurface,somethru-wall.Pipesectionwasremovedformetallurgicalanalysistoconfirmcause.WithunitinAE60allsimilarareasofpipingwillbeinspected.Pipe3is150psisch10304SScontaining12%boricacid.METHODOFDISCOVERYCO0~OACTIVITYCONTENTRELEASEDOFRELEASEAMOUNTOFACTIVITY6~ZQ33ZQ34NA7891011PERSONNELEXPOSURESNUI'ABERTYPEDESCRIPTIONQ39~l7~000Qot~ZQssNA789111213PERSONNELINJURIESNUMBERDESCRIPTIONQ41s~oooQoNA7891112LOSSOFORDAMAGETOFACILITYQ43TYPEDESCRIPTIONB~ZQ42NA78910PUBLICITYISSUEDDESCRIPTIONQ~20~NQ44NA78910L~JQ>>444546Q354445789FACILITYSTATUS%POWEROTHERSTATUSQ3015E2810029NADISCOVERYDESCRIPTIONQ32OperatortourLOCATIONOFRELEASEQNANRCUSEONLY808080808080NAMEoFPRFPARERS~M~Spector686980PHDNE.315-524-4446,ext.214  
{{#Wiki_filter:NRC WIVL3Isee                                                                                                                        U. S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (7.77)                                                                             8 1-00      6/0 3L-0 ICENSEE EVENT REPORT (CAR 1296)
CONTROL BLOCK:                                               Qi                    tPLEASE PRINT OR TYPE ALL REQUIRED INFORMATION)
  ~01 7        8    9 NYREG1Qso0-00000-00041111Q~Qs LICENSEE CODE I
14    15 6
LICENSE NUMBER                          25      26        LICENSE TYPE        30  57 CAT 58 CON'T
  ~01                              ~LQB            0    5    0    0    0    2    4    4    Q7      0    3    2    3    8      1  QB        0    4    2    2  8    1    QB 7        8                      60          61            DOCKET NUMBER                  68      69      EVENT DATE                74      75      REPORT DATE          80 EVENT DESCRIPTION AND PROBABL,E CONSEQUENCES                              Q10 Durin o erator tour leaka e was seen at immediate borate valve outlet                                                                          i in
  ~Q3                 {T.S. 6.9.2.b{4). Line was immediately isolated for repair.                                                               Two flow paths from boric acid tanks remained opera'ole.
  ~06
  ~os                                                                                                                                                                                      80 7        8 9 SYSTEM            CAUSE        CAUSE                                                              COMP.           VALVE CODE              CODE        SUBCODE                    COMPONENT CODE                      SUBCODE          SUBCODE
  ~OB 8
                                    ~PC 9          10 Q>>     ~EQts         ~DQ>>
12                13 P    I      P    E X      X    Q4        ~AQs             ~ZQs 20 7                                                          11                                                                18            19 SEOUENTIAL                              OCCURRENCE              REPORT                      REVISION LER/RO      EVENT YEAR                              REPORT NO.                                 CODE                  TYPE                        NO.
Q17  Rsposr          ~81 21        22 I={
23
                                                                          ~00 24 6
26
                                                                                                      ~~
27
                                                                                                                      ~03 28        29
                                                                                                                                              ~L 30              31          32 ACTION FUTURE                    EFFECT        SHUTDOWN                                      ATTACHMENT            NPRD 4          PRIME COMP.             COMPONENT TAKEN ACTION                  ON PLANT          METHOD                    HOURS +22          SUBMITTED          FORM SUB.           SUPPLIER          MANUFACTURER
                ~O>>~Os 33          34
                                                ~Oso 35
                                                                  ~ZOs~
36              37 0            0 40    41 N On          MNQ24 42 HNQn 43            44 B    1    3  0 47 Qto CAUSE DESCRIPTION AND CORRECTIVE ACTIONS Q27 o          Possible stress corrosion crackin                                . Examination showed famil of cracks on exterior surface, some thru-wall. Pipe section was removed for metallurgical analysis to confirm cause.                   With unit in AE60 all similar areas of piping will be inspected.                                                             Pipe 3          is  150      psi sch          10 304 SS          containing          12%     boric acid.
                              ~O 7        8    9                                                                                                                                                                        80 FACILITY                                                                        METHOD OF STATUS              % POWER                      OTHER STATUS Q30              DISCOVERY                                DISCOVERY DESCRIPTION Q32 CO  1  5          E ACTIVITY 028        1 CONTENT 0      0    29                NA 44 L~JQ>>
45          46 Operator tour 80 6
RELEASED OF RELEASE
              ~Z      Q33      Z    Q34 AMOUNTOF ACTIVITYQ35 NA                                                          NA LOCATION OF RELEASE          Q 7        8    9              10            11                                        44              45                                                                              80 PERSONNEL EXPOSURES NUI'ABER              TYPE        DESCRIPTION Q39
~l7 ~00                      0    Qot    ~ZQss                NA 7        8    9                11        12          13                                                                                                                                80 PERSONNEL INJURIES NUMBER                DESCRIPTIONQ41 7
s 8
              ~oo 9
o Qo 12 NA 11                                                                                                                                                      80 LOSS OF OR DAMAGE TO FACILITY TYPE        DESCRIPTION                  Q43 B      ~ZQ42                                          NA 7        8    9          10                                                                                                                                                            80 PUBLICITY
~20 ISSUED
              ~NQ44 DESCRIPTION        Q                NA NRC USE ONLY 7        8    9          10                                                                                                                        68    69                            80 NAME oF PRFPARER                      S ~ M Spector
                                                                            ~
PHDNE.
315-524-4446, ext. 214
 
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Latest revision as of 09:54, 29 October 2019

LER 81-006/03L-0:on 810323,immediate Borate Valve Outlet Piping Found Leaking.Probably Caused by Stress Corrosion Cracking.Investigation Underway
ML17309A149
Person / Time
Site: Ginna Constellation icon.png
Issue date: 04/22/1981
From: Spector S
ROCHESTER GAS & ELECTRIC CORP.
To:
NRC OFFICE OF INSPECTION & ENFORCEMENT (IE REGION I)
Shared Package
ML17258A983 List:
References
CAR-1296, LER-81-006-03L, LER-81-6-3L, NUDOCS 8104280509
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Text

NRC WIVL3Isee U. S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION (7.77) 8 1-00 6/0 3L-0 ICENSEE EVENT REPORT (CAR 1296)

CONTROL BLOCK: Qi tPLEASE PRINT OR TYPE ALL REQUIRED INFORMATION)

~01 7 8 9 NYREG1Qso0-00000-00041111Q~Qs LICENSEE CODE I

14 15 6

LICENSE NUMBER 25 26 LICENSE TYPE 30 57 CAT 58 CON'T

~01 ~LQB 0 5 0 0 0 2 4 4 Q7 0 3 2 3 8 1 QB 0 4 2 2 8 1 QB 7 8 60 61 DOCKET NUMBER 68 69 EVENT DATE 74 75 REPORT DATE 80 EVENT DESCRIPTION AND PROBABL,E CONSEQUENCES Q10 Durin o erator tour leaka e was seen at immediate borate valve outlet i in

~Q3 {T.S. 6.9.2.b{4). Line was immediately isolated for repair. Two flow paths from boric acid tanks remained opera'ole.

~06

~os 80 7 8 9 SYSTEM CAUSE CAUSE COMP. VALVE CODE CODE SUBCODE COMPONENT CODE SUBCODE SUBCODE

~OB 8

~PC 9 10 Q>> ~EQts ~DQ>>

12 13 P I P E X X Q4 ~AQs ~ZQs 20 7 11 18 19 SEOUENTIAL OCCURRENCE REPORT REVISION LER/RO EVENT YEAR REPORT NO. CODE TYPE NO.

Q17 Rsposr ~81 21 22 I={

23

~00 24 6

26

~~

27

~03 28 29

~L 30 31 32 ACTION FUTURE EFFECT SHUTDOWN ATTACHMENT NPRD 4 PRIME COMP. COMPONENT TAKEN ACTION ON PLANT METHOD HOURS +22 SUBMITTED FORM SUB. SUPPLIER MANUFACTURER

~O>>~Os 33 34

~Oso 35

~ZOs~

36 37 0 0 40 41 N On MNQ24 42 HNQn 43 44 B 1 3 0 47 Qto CAUSE DESCRIPTION AND CORRECTIVE ACTIONS Q27 o Possible stress corrosion crackin . Examination showed famil of cracks on exterior surface, some thru-wall. Pipe section was removed for metallurgical analysis to confirm cause. With unit in AE60 all similar areas of piping will be inspected. Pipe 3 is 150 psi sch 10 304 SS containing 12% boric acid.

~O 7 8 9 80 FACILITY METHOD OF STATUS  % POWER OTHER STATUS Q30 DISCOVERY DISCOVERY DESCRIPTION Q32 CO 1 5 E ACTIVITY 028 1 CONTENT 0 0 29 NA 44 L~JQ>>

45 46 Operator tour 80 6

RELEASED OF RELEASE

~Z Q33 Z Q34 AMOUNTOF ACTIVITYQ35 NA NA LOCATION OF RELEASE Q 7 8 9 10 11 44 45 80 PERSONNEL EXPOSURES NUI'ABER TYPE DESCRIPTION Q39

~l7 ~00 0 Qot ~ZQss NA 7 8 9 11 12 13 80 PERSONNEL INJURIES NUMBER DESCRIPTIONQ41 7

s 8

~oo 9

o Qo 12 NA 11 80 LOSS OF OR DAMAGE TO FACILITY TYPE DESCRIPTION Q43 B ~ZQ42 NA 7 8 9 10 80 PUBLICITY

~20 ISSUED

~NQ44 DESCRIPTION Q NA NRC USE ONLY 7 8 9 10 68 69 80 NAME oF PRFPARER S ~ M Spector

~

PHDNE.

315-524-4446, ext. 214

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