ML20010B636: Difference between revisions

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\\
    @"                                                                      OPE 5ATING EATA PEPDFT O
d 23TED OPE 5ATING EATA PEPDFT O
U                                                                                                                                                                                                             .
U 3> M DOCKET NO. 50-321 J
3> M                                                                                                                                                           DOCKET NO. 50-321
UN DuTE 08-10-81 COMPLETED BY LEHVEF G.
* J UN                                                                                                                                                                       DuTE 08-10-81                               ~~~
A T WO 10
COMPLETED BY LEHVEF G. A T WO 10 K(y-                                                                                                                                                               TELEPH0Hf ( 912 ) 367-7761 x 2v3                       J O
~~~
ofth.r*uG SiuTus                                                                               +.*e...             ..*...+.**. ......+..+.....................+.*,
K(y-TELEPH0Hf ( 912 ) 367-7761 x 2v3 J
or
O ofth.r*uG SiuTus
* Notes                                                                                             =           j OO     1   Unit tie n e     E.I Hatch Nuclear Plant Un t 1                                               *                                                                                                  +
+.*e...
OCD 2 Feport ng Per.vd> 67-81                                                                             *                                                                                                  *
..*...+.**.......+..+.....................+.*,
{ 43 Haneplate Licensed Thernet Power (MWt ): 2436                                                             +
* Notes j
* j Pating
=
* Gross MWe)r 809 3                                                     +                                                                                                   +
or OO 1
3%
Unit tie n e E.I Hatch Nuclear Plant Un t 1
  % _)
+
* Der 69n Electreccl Rating (Het flW e s : 777.3                                                 *                                                                                                  +
OCD 2 Feport ng Per.vd> 67-81
4   Haxieun Dependable capacity (Grors Hue ): 796.3                                               *
{
* j 7   H s :< i n u m Dependable (apacity (Net MWe>l 756.8                                           *********..********e***********************************
3 Licensed Thernet Power (MWt ): 2436
8   If Chatge: Cccur en Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since\Last Peport, Give Reasonst u                                                                                                                                                                                                                           J 4   P o w e r- Levet To Which R e s t r i c t e .. , if kny (Het MWe >t                                                         s
+
_i"   Reasons For Pestrictions, if Anyt                                                                                                                                                                             j w
j 3%
This Month                                 Yr . -t o-D at e                 Cumu la t ive           -
4 Haneplate Pating
11   Hours In Peporting Per iod                                                                                                       744                           5087                         48935
* Gross MWe)r 809 3
: 10. Number Of Hours Reactor Was Critical                                                                                       720.7                             2505.2                       36917.2 13 f:e n c t er Reserve Shutdown Hours                                                                                               0.0                             0.0                           0.0
+
: 14. Hours Generator On-Line                                                                                                   707.8                             2147 8                       33593.2 g      15. Unit Pe r er s e Shutdown Hours                                                                                                   0.0                             0.0                           oo
+
: 16. Geors Thernst Energy Generated (MWH)                                                                               1566888                                 4234915                       700377?7 17 Geors Electr' cal Energy Generated (MWH)                                                                               508346                               13?6610                       22676260
% _)
: 18. Het Electrical Energy Generated ( r1W H )                                                                             457 14                               1288469                       21540947               ,
Der 69n Electreccl Rating (Het flW e s : 777.3
: 19. Unit Service Factor                                                                       ,_
+
95.1                               42.2                         68.6 2-  Unit       vailability Factor                                                                                               95.1                               42.2                         68.6 y      ?1   t'n i t Copscity Factor ( Usi ng MDC Het)                                                                                   86.2                               33 5                         58.2               ~
4 Haxieun Dependable capacity (Grors Hue ): 796.3 j
22   Unit Capacity Factor ( U s i ng DER Het)                                                                                   83.9                             _32 p                         $6.6
7 H s :< i n u m Dependable (apacity (Net MWe>l 756.8
: 23. Unit Forced Outage Pat e                                                                                                         4.9                           19.5                         20.1 y      24. Shutdowns Scheduled Over Hext 6 Months ( Type, Date, and Duration of Ea ch ):
*********..********e***********************************
y       25 If Shut eown Ht End Of Report Per6od, Estinated Date of Startups                                                                                                                                                 ,
8 If Chatge: Cccur en Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since\\Last Peport, Give Reasonst J
2*. Un6tr In Tert Status ( Pr 6 er to Connercial Operation):                                                                                         Forecast                       schieved y                      IHITIAL CP!TICAL1TY                                                                                                           ............. .              ._........._...
u 4
IH!TIAL ELECTFICITY                                                     , ,              ,          , ,
P o w e r-Levet To Which R e s t r i c t e.., if kny (Het MWe >t s
COMMEFCIAL OFEPATION'                                                       ,
_i" Reasons For Pestrictions, if Anyt j
L                                                                                                                                                                                                                           -
This Month Yr. -t o-D at e Cumu la t ive w
11 Hours In Peporting Per iod 744 5087 48935
: 10. Number Of Hours Reactor Was Critical 720.7 2505.2 36917.2 13 f:e n c t er Reserve Shutdown Hours 0.0 0.0 0.0 14.
Hours Generator On-Line 707.8 2147 8 33593.2
: 15. Unit Pe r er s e Shutdown Hours 0.0 0.0 oo g
: 16. Geors Thernst Energy Generated (MWH) 1566888 4234915 700377?7 17 Geors Electr' cal Energy Generated (MWH) 508346 13?6610 22676260
: 18. Het Electrical Energy Generated ( r1W H )
457 14 1288469 21540947 2-Unit vailability Factor 95.1 42.2 68.6
: 19. Unit Service Factor 95.1 42.2 68.6
?1 t'n i t Copscity Factor ( Usi ng MDC Het) 86.2 33 5 58.2 y
~
22 Unit Capacity Factor ( U s i ng DER Het) 83.9
_32 p
$6.6
: 23. Unit Forced Outage Pat e 4.9 19.5 20.1 24.
Shutdowns Scheduled Over Hext 6 Months ( Type, Date, and Duration of Ea ch ):
y 25 If Shut eown Ht End Of Report Per6od, Estinated Date of Startups y
2*.
Un6tr In Tert Status ( Pr 6 er to Connercial Operation):
Forecast schieved IHITIAL CP!TICAL1TY y
IH!TIAL ELECTFICITY COMMEFCIAL OFEPATION' L
49/77)
49/77)
G                                                                                                                     -
G
                                                                                                                                      .w e                                                                                                                             -
.w e
                                                                        +                           -            a                             m   .
+
                                                                                                    <--                                                                                                                        M g                                                                                                               ''                                                                                                      M 4
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                                                                                                                                                                                        ^
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kVEctALE DAILY UNIT POWEP LEVEL
kVEctALE DAILY UNIT POWEP LEVEL J
                                                                                                                                                                                        . J DOCrET HO. 5 0 't 21 DATE 08-1o-81 COMPLETED BY DEHYEP C.                                                 ATWOOD                                                                 j TELEPHONE (912) 367-7781 x 2o3 n 0 t4 7 H e?-Lt C< A 7   h%fSwGE ['AILY F0uER LLVEL       D4Y         AVEPAGE D4ILY F0WER LEVEL c.Mue-Het)                                                           (MWe-Het) 1               7e7                   17                                                       727 2               729                   18                                                       718                                                                               j 3               506                   19                                                       712 4               727                   20                                                       730 759                   21                                                       729                                                                             J
DOCrET HO. 5 0
          .                455                   22                                                       709                                                                         -
't 21 DATE 08-1o-81 COMPLETED BY DEHYEP C.
* 7                -19                   23                                                       AB6 a               3?7                   24                                                       744
ATWOOD j
  '                                                                                                          750 9                542                   25 iv                 713                   26                                                       756 11                 171                   27                                                       757                                                                             "
TELEPHONE (912) 367-7781 x 2o3 n 0 t4 7 H e?-Lt C< A 7 h%fSwGE ['AILY F0uER LLVEL D4Y AVEPAGE D4ILY F0WER LEVEL c.Mue-Het)
12                 600                   28                                                       754 13                 691                     29                                                       753 14                 726                     30                                                       695                                                                               #
(MWe-Het) 1 7e7 17 727 2
15                ?!3                     31'                                                     761 16                 720
729 18 718 j
                                                                                                                                    ,'( 9 /7 7 )
3 506 19 712 4
                                                                                                                                                                                              .s Y
727 20 730 759 21 729 J
: q.                                                                                                                                                                                         v
455 22 709 7
                                                                                                          .a           ,,.
-19 23 AB6 a
                                                                                                              .                      e                                                       M
3?7 24 744 9
                                                                                                                            "                                                                  M ma.m,eseo                               .--m--,a.             2
542 25 750 iv 713 26 756 11 171 27 757 12 600 28 754 13 691 29 753 14 726 30 695 15
* e                            a
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* 4.-
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                                                                                                            -                                   =#                                         W
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i 50-321 DOCKET NO.
50-321 i
UNIT SIlUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                               Hatch 1       .
DOCKET NO.
UNIT NAME
UNIT SIlUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS Hatch 1 UNIT NAME DATE 8-10-81 COMPLETED BY D. G. Atwod i'
  !;                                                                                                                                                                                                                                          DATE 8-10-81 i'                                                                                                                                                                                                                              COMPLETED BY         D. G. Atwod REPORT MONTH Julv                                         TELEPl!ONE 912 'M7-7Rs1 w
REPORT MONTH Julv TELEPl!ONE 912 'M7-7Rs1 w
                                                                                                                                                                        ":.=                                     c
=
                                                                                                                                                                    '                                Ee EO       "E                       Licensee                   E%                   Cause & Corrective 3 55yy jj                                                h Event                                              Action to No.                                         Date                                           h                 $
c EO "E
H       y5         5     j 15 g           Report #       'n U g                    Prevent Recurrence l'                                                                                                                                                                       $
Licensee Ee E%
t                                                                                                                                                                                                                                                               .
Cause & Corrective No.
81-49                     810701                                                         F       6.7         A       5         81-066               CB     PltiP XX   "A" and "B" Recirc punps tripped.
Date h
;                                            81-50                     810702                                                         S       31.5         B       5         NA                 -RB       CONROD     Decrease in power for control rod pat-
jj 3 yy h
'                                                                                                                                                                                                                      tern adjustment i: .e j!                                           81-51                     810706                                                         F       27.6         H       3         81-068               CC       INSTRU     Auto scram on full Grp. I isolation /                 ,
Action to 55 Event H
jf                                                                                                                                                                                                                     Ibrb. Bldg. Steam 'Ibnnel Hi Tenp.
y5 5
  -i j;                                           81-52                     810707                                                         F       8.6         H       3         81-072               OC     INSTRU     Auto scram on full Grp. I isolation /
j 15 g Report #
i                                                                                                                                                                                                                       condensor vacutzn switches were valved-out when mode switch went to "RUN" 1                                                                                                                                                                                                                                                                             ,
'n U Prevent Recurrence g
81-53                     810708                                                         F       41.2         H       5         NA                   CC     INSTRU     Startup from scram #81-51 and 81-52.
l' t
  .      t i       i                                   81-54                     810710                                                         F       25.0         B       5         NA                   CH     VALVEX     Power reduction to repair W Heater leck Valve.
81-49 810701 F
I                                                                                       2                                                         3                                 4
6.7 A
!e                                                            .
5 81-066 CB PltiP XX "A" and "B" Recirc punps tripped.
Method:                             Exhibit G. Instrucions i                                                F: Forced                                                                                Reason:                                                                                                                            -
81-50 810702 S
A-Equipment Tailure (Explain)                              1. Manual                          for Preparation of Data
31.5 B
5 NA
-RB CONROD Decrease in power for control rod pat-tern adjustment i.e
:j!
81-51 810706 F
27.6 H
3 81-068 CC INSTRU Auto scram on full Grp. I isolation /
jf Ibrb. Bldg. Steam 'Ibnnel Hi Tenp.
- i j;
81-52 810707 F
8.6 H
3 81-072 OC INSTRU Auto scram on full Grp. I isolation /
i condensor vacutzn switches were valved-out when mode switch went to "RUN" 1
81-53 810708 F
41.2 H
5 NA CC INSTRU Startup from scram #81-51 and 81-52.
t i
i 81-54 810710 F
25.0 B
5 NA CH VALVEX Power reduction to repair W Heater leck Valve.
!e I
2 3
4 i
F: Forced Reason:
Method:
Exhibit G. Instrucions
![
![
S: Scheduled D Maintenance of Test                                     2-Manual Scram.                     Entry Sheets for Licensee C-Refueling                                               3-Automatic Scram.                 Event Report (LER) File (NUREG-i
S: Scheduled A-Equipment Tailure (Explain)
: 1. Manual for Preparation of Data D Maintenance of Test 2-Manual Scram.
Entry Sheets for Licensee i
C-Refueling 3-Automatic Scram.
Event Report (LER) File (NUREG-
!['
!['
j[
D-Regulatory Restriction 4 -Continuations 0161) j[
D-Regulatory Restriction E-Operator Training & License Examination 4 -Continuations 5-Ioad Reduction 0161) 5 9-Other ILcplain)
E-Operator Training & License Examination 5-Ioad Reduction 5
F-Administrative i                                                                                                                                G-Operational Error (Explain)
F-Administrative 9-Other ILcplain)
Exhibit I-Same Source (9/77)                                                                                     II-Other (ExpkM) ff                                                                                                                                                                             . . . . . -
G-Operational Error (Explain)
Exhibit I-Same Source i
(9/77)
II-Other (ExpkM) ff


il
il]
  ]                           .-                                                                                                                                    .  .
i6 50-321 DOCKET NO.
i6                                                                                                                                                           50-321 DOCKET NO.
UNIT SIIUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS liatch 1 UNIT NAME DATE 8-10-81 July COMPLETED BY D. G. Atwood REPORT MONT11 TELEl'l!ONE 912-367-7851
UNIT SIIUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                         liatch 1     -
.! ?
UNIT NAME DATE       8-10-81
3
,'                                                                                                    July                           COMPLETED BY         D. G. Atwood 912-367-7851 REPORT MONT11                                       TELEl'l!ONE
).E Cause & Corrective Licensee
                                        -,                          .! ? 3 ) .E         Licensee     [-s;,         .-                Cause & Corrective Action to No.         Date           g                         3g   s .355         Event       g7           p( #
[-s;,
H                          yE   5 j ;f, y     Report #     mo         g                      Prevent Recurrence d
No.
81-55       810712         F                         16.9   B   5       NA             WA     FILTER       Power decrease due to stopped up' Plant Service Water Strainers j 81-56       810715         S                         2     B   5       NA             HF     FILTER       Ioad reduction to clean circ water
Date g
        ;                                                                                                                  screens
3g s
:t         81-57       810718         S                         6.7   B   5       NA             In     TURBIN       [oad reduction to perform weekly tur-bine test.
.355 Event g7 p( #
81-58       810722         F                         4.8   B   5-       NA             WA     FIL'IER       Power decrease due to stopped up Plant Service Water Strainers 81-59       810725         S                         1.5   B   5       NA             HA     TURBIN       [oad reduction to perform weekly tur-i                                                                                                                     bine test t
Action to yE 5
81-60       810730         F                         7.1   B   5       NA             WA     FILTER       Power decrease due to stopped up Plant Service Water Strainers I                         2                                                             3                                 4 F: Forced                 Reason:                                                       Method:                             Exhibit G-Instructions           '
j ;f, y Report #
S: Scheduled               A.Eq sipment' Failure (Explain)                               1-Manual                           for Preparation of Data B-Maintenance of Test                                         2-Manual Scram.                   Entry Sheets for Licensee C-Refueling                                                   3 Automatic Scram.                 Event Report (LER) File (NUREG .
mo Prevent Recurrence H
D Regulatory Restriction                                     4 -Continuations                   0161)
g d
E-Operator Training & License Examination                     5-Ioad Reduction               S F-Administrative                                             9 -Other (Explain)                 Exhibit I Same Source G-Operational Error (Explain)                                                   '
81-55 810712 F
(9/77)                       Il-Other (Explain) t
16.9 B
5 NA WA FILTER Power decrease due to stopped up' Plant Service Water Strainers j
81-56 810715 S
2 B
5 NA HF FILTER Ioad reduction to clean circ water screens
:t 81-57 810718 S
6.7 B
5 NA In TURBIN
[oad reduction to perform weekly tur-bine test.
81-58 810722 F
4.8 B
5-NA WA FIL'IER Power decrease due to stopped up Plant Service Water Strainers 81-59 810725 S
1.5 B
5 NA HA TURBIN
[oad reduction to perform weekly tur-i bine test t
81-60 810730 F
7.1 B
5 NA WA FILTER Power decrease due to stopped up Plant Service Water Strainers I
2 3
4 F: Forced Reason:
Method:
Exhibit G-Instructions S: Scheduled A.Eq sipment' Failure (Explain) 1-Manual for Preparation of Data B-Maintenance of Test 2-Manual Scram.
Entry Sheets for Licensee C-Refueling 3 Automatic Scram.
Event Report (LER) File (NUREG.
D Regulatory Restriction 4 -Continuations 0161)
E-Operator Training & License Examination 5-Ioad Reduction S
F-Administrative 9 -Other (Explain)
G-Operational Error (Explain)
Exhibit I Same Source (9/77)
Il-Other (Explain) t


i
i
                                                                            .l
.l i
    .                                                                        i NARRATIVE REPORT UNIT 1                                   i 1
NARRATIVE REPORT UNIT 1 i
July 1st   "A" and "B" recirc pumps tri'pped at 2020 causing a power reduction July 2nd   2329 control rod pattern adjustment 1
July 1st "A"
July 6th   1536 auto scram on Full Group I isolation cuased by Turbine Bldg. Steam Tunnel Hi Temp alarm July 7th   Rx critical at 0942. Auto scram at 1911 on full Group I isolation caused by condenser vacuum switches being valved out. When mode switch went to "RUN",     logic saw less than or equal to 880 psig.
and "B"
July 8th   Rx critical at 0025. Generator tied to linc at 0348.
recirc pumps tri'pped at 2020 causing a power reduction July 2nd 2329 control rod pattern adjustment July 6th 1536 auto scram on Full Group I isolation 1
cuased by Turbine Bldg.
Steam Tunnel Hi Temp alarm July 7th Rx critical at 0942. Auto scram at 1911 on full Group I isolation caused by condenser vacuum switches being valved out. When mode switch went to "RUN",
logic saw less than or equal to 880 psig.
July 8th Rx critical at 0025. Generator tied to linc at 0348.
July 10 th Power decreased at 2303 to repair Feedwater Heater check valve.
July 10 th Power decreased at 2303 to repair Feedwater Heater check valve.
July lith Power increase began at-2000 July 12th Plant Service Water strainers stopped up .at-1705 causing a power decrease July 15th 2230 - power decreased to clean cire water screens July 18th 2119 weekly turbine test i              July 22nd Plant Service Water     strainers   stopped up again at 1945 July 25th 2230 weekly turbine test July 30th   1322 power decrease due to Plant Service Water strainers stopped up
July lith Power increase began at-2000 July 12th Plant Service Water strainers stopped up.at-1705 causing a power decrease July 15th 2230 - power decreased to clean cire water screens July 18th 2119 weekly turbine test July 22nd Plant Service Water strainers stopped up i
    }
again at 1945 July 25th 2230 weekly turbine test July 30th 1322 power decrease due to Plant Service Water strainers stopped up
}
1
1
                                                    ~
~


HATCH 1 SAFETY-RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE REPORTED FOR JULY 1981 NUMBER   DATE COMPLETED               DESCRIPTION 81-0972           6-03-81     Removed, then replaced, D/W head for refueling. (1B11-A002) 81-4087           6-04-81     Disassembled       and inspected       RCIC trip   and     throttle       valve   for internal             damage,           then reassembled. (1E51-C002) 81-1589           6-10-81     Replace existing mechanical 81-1588                       snubber with PSA 1 snubber (1L35) 81-1514 81-1522 81-1528 81-1520 81-1530 81-1584 81-1591 81-1512 81-1509 81-1529 81-1586 81-1527 81-1508 81-1821 81-1587 81-1511 81-1506 81-1499 81-1593 81-1585 81-4798           6-26-81     Repaired         SBLC         pump       "B" (1C41-C001B) to deliver rated GPM i                 81-5000           7-06-81     Pulled and       terminated cables       to i                                               RCIC   turbine       steam     inlet   MOV
HATCH 1 SAFETY-RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE REPORTED FOR JULY 1981 NUMBER DATE COMPLETED DESCRIPTION 81-0972 6-03-81
;                                                (1E51-F045) 81-4912           7-07-81     Replaced       RCIC       logic     relays
: Removed, then replaced, D/W head for refueling. (1B11-A002) 81-4087 6-04-81 Disassembled and inspected RCIC trip and throttle valve for internal
,    }                                           1E51-K32,K12'       with     time     delay '
: damage, then reassembled. (1E51-C002) 81-1589 6-10-81 Replace existing mechanical 81-1588 snubber with PSA 1 snubber (1L35) 81-1514 81-1522 81-1528 81-1520 81-1530 81-1584 81-1591 81-1512 81-1509 81-1529 81-1586 81-1527 81-1508 81-1821 81-1587 81-1511 81-1506 81-1499 81-1593 81-1585 81-4798 6-26-81 Repaired SBLC pump "B"
relays 81-5333           7-24-81     Repaired RWCU pump 1A (1G31-C001A) 79-4307           7-27-81     Installed   new     pressure seal in manual     FW       isolation       valve (B21-F011A) 79-4316           7-27-81     Repaired     leak       in   CRD     flange (1C11-D146) 81-5141           7-17-81     Repaired     refueling         floor   vent exhaust         radiation         monitor (1D11-K611A)
(1C41-C001B) to deliver rated GPM i
81-5000 7-06-81 Pulled and terminated cables to i
RCIC turbine steam inlet MOV (1E51-F045) 81-4912 7-07-81 Replaced RCIC logic relays
}
1E51-K32,K12' with time delay relays 81-5333 7-24-81 Repaired RWCU pump 1A (1G31-C001A) 79-4307 7-27-81 Installed new pressure seal in manual FW isolation valve (B21-F011A) 79-4316 7-27-81 Repaired leak in CRD flange (1C11-D146) 81-5141 7-17-81 Repaired refueling floor vent exhaust radiation monitor (1D11-K611A)


      ..  .81-5296   .7-14-81         ' Repaired- cooling ~ water                   line~.
.81-5296
.7-14-81
' Repaired-cooling ~ water line~.
to.RHRSW pump "A"
to.RHRSW pump "A"
          ~80-2523   16-11-81           Installed . 'new - poppet ' on main steam- isolation                 valve       for.
~80-2523 16-11-81 Installed. 'new - poppet ' on main steam-isolation valve for.
j                                         RCI C --(1E51- F04 5) .
j RCI C --(1E51-F04 5).
I 80-4335     6-09-81           Replace -- 2 "     MSIV drain               line j                                         and elbow with new pipe 81-0743     6-25-81           Repaired control' valve                       for HPCI turbine (1E41-C002) 81-3814   '6-09-81           Modify. RCIC       steam'         exhaust i                                         piping for DCR 81-148 81-5188     7-13-81         . Repaired' overspeed' trip                     and auto ~ reset       on       HPCI.-turbine
I 80-4335 6-09-81 Replace -- 2 "
                                        -(1E41-C002)
MSIV drain line j
;-          81-0268     7-13-81           Repaired'         connecting                 . rod
and elbow with new pipe 81-0743 6-25-81 Repaired control' valve for HPCI turbine (1E41-C002) 81-3814
!                                        between     switch actuator and float on core spray discharge line level switch-
'6-09-81 Modify.
  ;.        80-6227     5-23-81           Installed 2" pipe with- valve :
RCIC steam' exhaust i
and     nipple         on         each       end through-Rx Bldg. penetration-
piping for DCR 81-148 81-5188 7-13-81
;          81-1645     6-04         Core     drilled           hole       in     Rx.
. Repaired' overspeed' trip and auto ~ reset on HPCI.-turbine
I                                         Bldg. f ic er . 130 ' elev. to run weld ler.ds for torus work I           81-3296     6-15-81           Performed. hydro on RHR.' Class
-(1E41-C002) 81-0268 7-13-81 Repaired' connecting
[                                         II piping (E11-PT-1)
. rod between switch actuator and float on core spray discharge line level switch-80-6227 5-23-81 Installed 2"
I 81-3303     6-23-81           Repair rod position indicato.r .
pipe with-valve :
probe. Rod'#30-51 81-4596     6-10-81           Installed time delay to HPCI 1
and nipple on each end through-Rx Bldg. penetration-81-1645 6-04 Core drilled hole in Rx.
I Bldg. f ic er. 130 ' elev. to run weld ler.ds for torus work I
81-3296 6-15-81 Performed. hydro on RHR.' Class
[
II piping (E11-PT-1)
I 81-3303 6-23-81 Repair rod position indicato.r.
probe. Rod'#30-51 81-4596 6-10-81 Installed time delay to HPCI 1
steam flow Hi Delta'P switch' i
steam flow Hi Delta'P switch' i
81-3766     6-29-81           Inspected     and repaired.' HPCI turbine           ove=rspeed                 trip'
81-3766 6-29-81 Inspected and repaired.' HPCI turbine ove=rspeed trip' (1E41-C002) 81-3813 6-08-81 Modified RCIC-steam supply piping (1E51-G001) l I
!                                          (1E41-C002)
80-6538 5-31-81 Repaired RHR
!'          81-3813     6-08-81           Modified       RCIC-         steam       supply piping (1E51-G001)
. loop "B"
I l      80-6538     5-31-81           Repaired           RHR           . loop         "B" testable           ' check               valve
testable
!                                          (1E11-F050B) i 81-3439     6-01-81           Modified wiring                 in MCC       "1A" (R42-S021) as per DCR 80-393 1
' check valve (1E11-F050B) i 81-3439 6-01-81 Modified wiring in MCC "1A" (R42-S021) as per DCR 80-393 1
k
k
}.
}.
                                                      "~
"~
w-.      :      ._                  . . _ _                                    " T- ~ ' ^
" T- ~ ' ^
w-.


81-2567   6-09-81         Modified PSW backwash piping as per-DCR'81-120 81-2428   6-22-81         Removed,       then                   reinstalled, fuel   pool           cooling     ~
81-2567 6-09-81 Modified PSW backwash piping as per-DCR'81-120 81-2428 6-22-81
to       RHR fluid flanges on spool pieces during refueling outage 81-6394   6-01-81         Rewired circuitry of ~ valves E21-F019A, B as per DCR 80-352 80-4022   6-16-81         Replaced       RPIS                   probe           on.
: Removed, then reinstalled, fuel pool cooling to RHR fluid flanges on spool pieces
control rod 18-27 80-3342   '5-27-81         Repaired manual . valve between preheater and cond. ret. pump (N62-F136) i i                       .
~
o       i i
during refueling outage 81-6394 6-01-81 Rewired circuitry of ~ valves E21-F019A, B as per DCR 80-352 80-4022 6-16-81 Replaced RPIS probe on.
e                   b   O &
control rod 18-27 80-3342
J            _4
'5-27-81 Repaired manual. valve between preheater and cond. ret. pump (N62-F136) i i
  *'r       -              -. .,,,m , - ,
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Latest revision as of 07:17, 21 December 2024

Monthly Operating Rept for Jul 1981
ML20010B636
Person / Time
Site: Hatch Southern Nuclear icon.png
Issue date: 08/10/1981
From: Atwood D
GEORGIA POWER CO.
To:
Shared Package
ML20010B634 List:
References
NUDOCS 8108170360
Download: ML20010B636 (8)


Text

-

\\

d 23TED OPE 5ATING EATA PEPDFT O

U 3> M DOCKET NO. 50-321 J

UN DuTE 08-10-81 COMPLETED BY LEHVEF G.

A T WO 10

~~~

K(y-TELEPH0Hf ( 912 ) 367-7761 x 2v3 J

O ofth.r*uG SiuTus

+.*e...

..*...+.**.......+..+.....................+.*,

  • Notes j

=

or OO 1

Unit tie n e E.I Hatch Nuclear Plant Un t 1

+

OCD 2 Feport ng Per.vd> 67-81

{

3 Licensed Thernet Power (MWt ): 2436

+

j 3%

4 Haneplate Pating

  • Gross MWe)r 809 3

+

+

% _)

Der 69n Electreccl Rating (Het flW e s : 777.3

+

4 Haxieun Dependable capacity (Grors Hue ): 796.3 j

7 H s :< i n u m Dependable (apacity (Net MWe>l 756.8

                  • ..********e***********************************

8 If Chatge: Cccur en Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since\\Last Peport, Give Reasonst J

u 4

P o w e r-Levet To Which R e s t r i c t e.., if kny (Het MWe >t s

_i" Reasons For Pestrictions, if Anyt j

This Month Yr. -t o-D at e Cumu la t ive w

11 Hours In Peporting Per iod 744 5087 48935

10. Number Of Hours Reactor Was Critical 720.7 2505.2 36917.2 13 f:e n c t er Reserve Shutdown Hours 0.0 0.0 0.0 14.

Hours Generator On-Line 707.8 2147 8 33593.2

15. Unit Pe r er s e Shutdown Hours 0.0 0.0 oo g
16. Geors Thernst Energy Generated (MWH) 1566888 4234915 700377?7 17 Geors Electr' cal Energy Generated (MWH) 508346 13?6610 22676260
18. Het Electrical Energy Generated ( r1W H )

457 14 1288469 21540947 2-Unit vailability Factor 95.1 42.2 68.6

19. Unit Service Factor 95.1 42.2 68.6

?1 t'n i t Copscity Factor ( Usi ng MDC Het) 86.2 33 5 58.2 y

~

22 Unit Capacity Factor ( U s i ng DER Het) 83.9

_32 p

$6.6

23. Unit Forced Outage Pat e 4.9 19.5 20.1 24.

Shutdowns Scheduled Over Hext 6 Months ( Type, Date, and Duration of Ea ch ):

y 25 If Shut eown Ht End Of Report Per6od, Estinated Date of Startups y

2*.

Un6tr In Tert Status ( Pr 6 er to Connercial Operation):

Forecast schieved IHITIAL CP!TICAL1TY y

IH!TIAL ELECTFICITY COMMEFCIAL OFEPATION' L

49/77)

G

.w e

+

a m

M g

M 4

^

J;:

J.

kVEctALE DAILY UNIT POWEP LEVEL J

DOCrET HO. 5 0

't 21 DATE 08-1o-81 COMPLETED BY DEHYEP C.

ATWOOD j

TELEPHONE (912) 367-7781 x 2o3 n 0 t4 7 H e?-Lt C< A 7 h%fSwGE ['AILY F0uER LLVEL D4Y AVEPAGE D4ILY F0WER LEVEL c.Mue-Het)

(MWe-Het) 1 7e7 17 727 2

729 18 718 j

3 506 19 712 4

727 20 730 759 21 729 J

455 22 709 7

-19 23 AB6 a

3?7 24 744 9

542 25 750 iv 713 26 756 11 171 27 757 12 600 28 754 13 691 29 753 14 726 30 695 15

?!3 31' 761 16 720

,'( 9 /7 7 )

.s Y

q.

v

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M M

e a

ma.m,eseo

.--m--,a.

2 e-.-m.

4.-

=#

W

--,,,.e'+

-wA y

U -

50-321 i

DOCKET NO.

UNIT SIlUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS Hatch 1 UNIT NAME DATE 8-10-81 COMPLETED BY D. G. Atwod i'

REPORT MONTH Julv TELEPl!ONE 912 'M7-7Rs1 w

=

c EO "E

Licensee Ee E%

Cause & Corrective No.

Date h

jj 3 yy h

Action to 55 Event H

y5 5

j 15 g Report #

'n U Prevent Recurrence g

l' t

81-49 810701 F

6.7 A

5 81-066 CB PltiP XX "A" and "B" Recirc punps tripped.

81-50 810702 S

31.5 B

5 NA

-RB CONROD Decrease in power for control rod pat-tern adjustment i.e

j!

81-51 810706 F

27.6 H

3 81-068 CC INSTRU Auto scram on full Grp. I isolation /

jf Ibrb. Bldg. Steam 'Ibnnel Hi Tenp.

- i j;

81-52 810707 F

8.6 H

3 81-072 OC INSTRU Auto scram on full Grp. I isolation /

i condensor vacutzn switches were valved-out when mode switch went to "RUN" 1

81-53 810708 F

41.2 H

5 NA CC INSTRU Startup from scram #81-51 and 81-52.

t i

i 81-54 810710 F

25.0 B

5 NA CH VALVEX Power reduction to repair W Heater leck Valve.

!e I

2 3

4 i

F: Forced Reason:

Method:

Exhibit G. Instrucions

![

S: Scheduled A-Equipment Tailure (Explain)

1. Manual for Preparation of Data D Maintenance of Test 2-Manual Scram.

Entry Sheets for Licensee i

C-Refueling 3-Automatic Scram.

Event Report (LER) File (NUREG-

!['

D-Regulatory Restriction 4 -Continuations 0161) j[

E-Operator Training & License Examination 5-Ioad Reduction 5

F-Administrative 9-Other ILcplain)

G-Operational Error (Explain)

Exhibit I-Same Source i

(9/77)

II-Other (ExpkM) ff

il]

i6 50-321 DOCKET NO.

UNIT SIIUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS liatch 1 UNIT NAME DATE 8-10-81 July COMPLETED BY D. G. Atwood REPORT MONT11 TELEl'l!ONE 912-367-7851

.! ?

3

).E Cause & Corrective Licensee

[-s;,

No.

Date g

3g s

.355 Event g7 p( #

Action to yE 5

j ;f, y Report #

mo Prevent Recurrence H

g d

81-55 810712 F

16.9 B

5 NA WA FILTER Power decrease due to stopped up' Plant Service Water Strainers j

81-56 810715 S

2 B

5 NA HF FILTER Ioad reduction to clean circ water screens

t 81-57 810718 S

6.7 B

5 NA In TURBIN

[oad reduction to perform weekly tur-bine test.

81-58 810722 F

4.8 B

5-NA WA FIL'IER Power decrease due to stopped up Plant Service Water Strainers 81-59 810725 S

1.5 B

5 NA HA TURBIN

[oad reduction to perform weekly tur-i bine test t

81-60 810730 F

7.1 B

5 NA WA FILTER Power decrease due to stopped up Plant Service Water Strainers I

2 3

4 F: Forced Reason:

Method:

Exhibit G-Instructions S: Scheduled A.Eq sipment' Failure (Explain) 1-Manual for Preparation of Data B-Maintenance of Test 2-Manual Scram.

Entry Sheets for Licensee C-Refueling 3 Automatic Scram.

Event Report (LER) File (NUREG.

D Regulatory Restriction 4 -Continuations 0161)

E-Operator Training & License Examination 5-Ioad Reduction S

F-Administrative 9 -Other (Explain)

G-Operational Error (Explain)

Exhibit I Same Source (9/77)

Il-Other (Explain) t

i

.l i

NARRATIVE REPORT UNIT 1 i

July 1st "A"

and "B"

recirc pumps tri'pped at 2020 causing a power reduction July 2nd 2329 control rod pattern adjustment July 6th 1536 auto scram on Full Group I isolation 1

cuased by Turbine Bldg.

Steam Tunnel Hi Temp alarm July 7th Rx critical at 0942. Auto scram at 1911 on full Group I isolation caused by condenser vacuum switches being valved out. When mode switch went to "RUN",

logic saw less than or equal to 880 psig.

July 8th Rx critical at 0025. Generator tied to linc at 0348.

July 10 th Power decreased at 2303 to repair Feedwater Heater check valve.

July lith Power increase began at-2000 July 12th Plant Service Water strainers stopped up.at-1705 causing a power decrease July 15th 2230 - power decreased to clean cire water screens July 18th 2119 weekly turbine test July 22nd Plant Service Water strainers stopped up i

again at 1945 July 25th 2230 weekly turbine test July 30th 1322 power decrease due to Plant Service Water strainers stopped up

}

1

~

HATCH 1 SAFETY-RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE REPORTED FOR JULY 1981 NUMBER DATE COMPLETED DESCRIPTION 81-0972 6-03-81

Removed, then replaced, D/W head for refueling. (1B11-A002) 81-4087 6-04-81 Disassembled and inspected RCIC trip and throttle valve for internal
damage, then reassembled. (1E51-C002) 81-1589 6-10-81 Replace existing mechanical 81-1588 snubber with PSA 1 snubber (1L35) 81-1514 81-1522 81-1528 81-1520 81-1530 81-1584 81-1591 81-1512 81-1509 81-1529 81-1586 81-1527 81-1508 81-1821 81-1587 81-1511 81-1506 81-1499 81-1593 81-1585 81-4798 6-26-81 Repaired SBLC pump "B"

(1C41-C001B) to deliver rated GPM i

81-5000 7-06-81 Pulled and terminated cables to i

RCIC turbine steam inlet MOV (1E51-F045) 81-4912 7-07-81 Replaced RCIC logic relays

}

1E51-K32,K12' with time delay relays 81-5333 7-24-81 Repaired RWCU pump 1A (1G31-C001A) 79-4307 7-27-81 Installed new pressure seal in manual FW isolation valve (B21-F011A) 79-4316 7-27-81 Repaired leak in CRD flange (1C11-D146) 81-5141 7-17-81 Repaired refueling floor vent exhaust radiation monitor (1D11-K611A)

.81-5296

.7-14-81

' Repaired-cooling ~ water line~.

to.RHRSW pump "A"

~80-2523 16-11-81 Installed. 'new - poppet ' on main steam-isolation valve for.

j RCI C --(1E51-F04 5).

I 80-4335 6-09-81 Replace -- 2 "

MSIV drain line j

and elbow with new pipe 81-0743 6-25-81 Repaired control' valve for HPCI turbine (1E41-C002) 81-3814

'6-09-81 Modify.

RCIC steam' exhaust i

piping for DCR 81-148 81-5188 7-13-81

. Repaired' overspeed' trip and auto ~ reset on HPCI.-turbine

-(1E41-C002) 81-0268 7-13-81 Repaired' connecting

. rod between switch actuator and float on core spray discharge line level switch-80-6227 5-23-81 Installed 2"

pipe with-valve :

and nipple on each end through-Rx Bldg. penetration-81-1645 6-04 Core drilled hole in Rx.

I Bldg. f ic er. 130 ' elev. to run weld ler.ds for torus work I

81-3296 6-15-81 Performed. hydro on RHR.' Class

[

II piping (E11-PT-1)

I 81-3303 6-23-81 Repair rod position indicato.r.

probe. Rod'#30-51 81-4596 6-10-81 Installed time delay to HPCI 1

steam flow Hi Delta'P switch' i

81-3766 6-29-81 Inspected and repaired.' HPCI turbine ove=rspeed trip' (1E41-C002) 81-3813 6-08-81 Modified RCIC-steam supply piping (1E51-G001) l I

80-6538 5-31-81 Repaired RHR

. loop "B"

testable

' check valve (1E11-F050B) i 81-3439 6-01-81 Modified wiring in MCC "1A" (R42-S021) as per DCR 80-393 1

k

}.

"~

" T- ~ ' ^

w-.

81-2567 6-09-81 Modified PSW backwash piping as per-DCR'81-120 81-2428 6-22-81

Removed, then reinstalled, fuel pool cooling to RHR fluid flanges on spool pieces

~

during refueling outage 81-6394 6-01-81 Rewired circuitry of ~ valves E21-F019A, B as per DCR 80-352 80-4022 6-16-81 Replaced RPIS probe on.

control rod 18-27 80-3342

'5-27-81 Repaired manual. valve between preheater and cond. ret. pump (N62-F136) i i

i o

i J

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