ML19318A087: Difference between revisions

From kanterella
Jump to navigation Jump to search
(Created page by program invented by StriderTol)
 
(Created page by program invented by StriderTol)
Line 18: Line 18:
=Text=
=Text=
{{#Wiki_filter:.
{{#Wiki_filter:.
    .      .
O OPERATING DATA REPORT                                  s DOCKET NO.        50-321 DATE 6 80 s
O
COMPLETED BY J. W.Roden TELEPHONE 912-367-7781 OPERATING STATUS Notes
                                                                                                      '
OPERATING DATA REPORT                                  s
      ., .
DOCKET NO.        50-321 DATE 6 80 s
COMPLETED BY J. W.Roden TELEPHONE 912-367-7781 OPERATING STATUS
                                                                                                                                          .
Notes
: 1. Unit Name:          Hatch 1
: 1. Unit Name:          Hatch 1
: 2. Reporting Period:    5-80
: 2. Reporting Period:    5-80
Line 40: Line 33:
: 9. Power Level To Which Restricted. If Any (Net MWe):                                                                        1
: 9. Power Level To Which Restricted. If Any (Net MWe):                                                                        1
: 10. Reasons For Restrictions.If Any:
: 10. Reasons For Restrictions.If Any:
      .
                                                                                                                    .
                                                                       ' This Month            Yr to.Date          Cumulative                l
                                                                       ' This Month            Yr to.Date          Cumulative                l
: 11. Hours In Reporting Period                                  744                '3647                37811
: 11. Hours In Reporting Period                                  744                '3647                37811
Line 48: Line 39:
: 14. Hours Generator On.Line                                    542.3                3151.1            27419.5
: 14. Hours Generator On.Line                                    542.3                3151.1            27419.5
: 15. Unit Reserve Shutdown Hours                                  0.0                    0.0                  0.0              l
: 15. Unit Reserve Shutdown Hours                                  0.0                    0.0                  0.0              l
                                                                                                                                            '
: 16. Gross Thermal Energy Generated (MWH)                  1208270            7148840            57501875              .
: 16. Gross Thermal Energy Generated (MWH)                  1208270            7148840            57501875              .
                                                                  *
: 17. Gross Electrical Energy Generated (MWH)                398760  _ _ ,
: 17. Gross Electrical Energy Generated (MWH)                398760  _ _ ,
2374620            18645560            '      '
2374620            18645560            '      '
Line 56: Line 45:
: 19. Unit Service Factor                                        72.9                  86.4                  70.8
: 19. Unit Service Factor                                        72.9                  86.4                  70.8
: 20. Unit Availability Factor                                    72.9                  86.4                  70.8
: 20. Unit Availability Factor                                    72.9                  86.4                  70.8
: 21. Unit Capacity Factor (Using MDC Nett
: 21. Unit Capacity Factor (Using MDC Nett 66.8                  81.5                  59.9
                                                            -
66.8                  81.5                  59.9
: 22. Unit Capacity Factor (Using DER Ni ,                        65.7                  80.1                  58.9
: 22. Unit Capacity Factor (Using DER Ni ,                        65.7                  80.1                  58.9
: 23. Unit Forced Outage Rate                                      27.1                  13.6                  20.0            .
: 23. Unit Forced Outage Rate                                      27.1                  13.6                  20.0            .
: 24. Shutdowns Scheduled Oser Next 6 Months (Type.Date,and Duration of Each):
: 24. Shutdowns Scheduled Oser Next 6 Months (Type.Date,and Duration of Each):
_
Refuel-Torus Work, 12-6-80, 12 weeks 2
Refuel-Torus Work, 12-6-80, 12 weeks 2
: 25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:          06-09-80      -
: 25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:          06-09-80      -
: 26. Units in Test Status (Prior to Commercial Operation):                        Forecast            Achiesed
: 26. Units in Test Status (Prior to Commercial Operation):                        Forecast            Achiesed INITIA L CRITICALITY INITIAL ELECTRICITY COMMERCIAL OPER ATION
          .
INITIA L CRITICALITY INITIAL ELECTRICITY COMMERCIAL OPER ATION
                                                                    . . _          .
                                                                                                                     . _. _. . ggf 77, f 8 0 0 618 0 V39                                                                                                    _____                  _
                                                                                                                     . _. _. . ggf 77, f 8 0 0 618 0 V39                                                                                                    _____                  _


                                                                                                        .. ._              _ _ _ -    _ _ -  .-
AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL DOCKET NO.                  50-321 UNIT              Hatch 1 S
  . .
AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL
                                                  .
                                                                                                .
DOCKET NO.                  50-321 UNIT              Hatch 1 S
DATE                6-10-80 COMPLETED BY            J. W. Roden TELEPHONE 912-367-7781 MONm          5-80 DAY      AVERAGE DAILY POWER LEVEL                          DAY        AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe-Net)                                                  (MWe-Net)
DATE                6-10-80 COMPLETED BY            J. W. Roden TELEPHONE 912-367-7781 MONm          5-80 DAY      AVERAGE DAILY POWER LEVEL                          DAY        AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe-Net)                                                  (MWe-Net)
      ,
I                      777                                  17                        676 2                      767                                  18                        760 3                      771                                  19                        7An 4                      770                                  20                        763 5                      764                                  21                        437 6                      768                                  22                        744 7                      76R                                  23                        747 8                      767                                  24                        500 9                      76R                                  25                          16 10                      760                                  26                        -14 11                      767                                  27                        -11 12                      765                                  28                          -4 13                      527                                  29                          A 14                        EG                                  30                          -7 15                      Ein                                  31                          -7 16                      700 INSTRUCTIONS On this format. list the average daily unit power level in MWe Net for each day in the reporting inonth. Compute to the nearest whole megawatt.
I                      777                                  17                        676 2                      767                                  18                        760 3                      771                                  19                        7An 4                      770                                  20                        763 5                      764                                  21                        437 6                      768                                  22                        744 7                      76R                                  23                        747 8                      767                                  24                        500 9                      76R                                  25                          16 10                      760                                  26                        -14 11                      767                                  27                        -11 12                      765                                  28                          -4 13                      527                                  29                          A 14                        EG                                  30                          -7 15                      Ein                                  31                          -7 16                      700
                                      ,
INSTRUCTIONS On this format. list the average daily unit power level in MWe Net for each day in the reporting inonth. Compute to the nearest whole megawatt.
W C7 )
W C7 )
i
i l
:
l l
l l
l l
l
__                  - - - . , .            ..      .


  .  . .                    ._.                                                          ._ _                                                          _                    .
                                                                                                                                                                                      ,.                                                                              ,
8    I,
8    I,
                                                                                                                                                    ,
                                                                                                                                                         .r-
                                                                                                                                                         .r-
                                                                                                                                                          .
                                                                                                                                                                                                                                                                 !3                ie DOCKET NO.          50-32' UNIT SifUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                                                                                                UNIT NAME        Hatch                          f DATE      6-10-RO COMPLETED BY          J. k. Roden REPORT MONTH                                5-80                                                                  TELEPilONE        917-%7 77At q                                                                                    _
                '
                                                                                                                                                                                                                                                                 !3                ie
                                                                                                                                                                                                                                                                                      !
                        .                                                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                                                                                      .
                                                                                                                                                                                    ,              .
DOCKET NO.          50-32'
            '
UNIT SifUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                                                                                                UNIT NAME        Hatch                          f
                                                                      ,
DATE      6-10-RO
    .
COMPLETED BY          J. k. Roden
                              '
REPORT MONTH                                5-80                                                                  TELEPilONE        917-%7 77At
                                                                        *
                                                                                                                                                                                                                                                                                        ,
* q                                                                                    _
                                                                               %. C                                                                                  C
                                                                               %. C                                                                                  C
_                                E:    'h;; *Y5                                                            Licensee        E,3        je,                                                      Cause & Currective No.          Date F
_                                E:    'h;; *Y5                                                            Licensee        E,3        je,                                                      Cause & Currective No.          Date F
Line 118: Line 70:
3s&                                                            Event Report #
3s&                                                            Event Report #
gg mu        g g                                                              Action to Prevent Recurrence j if,
gg mu        g g                                                              Action to Prevent Recurrence j if,
                   .                                                                c5
                   .                                                                c5 80-13          800513          E                            20.5    A      3                                                            NA          CD        ZZZZZZ    Rx scram on MSIV not full open while performing MSIV exercise 80-14            800514          F                              O'    H      4                                                            NA          MB      ZZZZZZ      Holding load due to high airborne ac-tivity 80-15            800517          S                            0      B      4                                                            NA          ZZ      CONROD      Reduction to perform weekly turbine test and do rod pattern adjustments i
                                                                                                                                                                                                                                                        '
                                                                                                                                                                                                                                                                      .
80-13          800513          E                            20.5    A      3                                                            NA          CD        ZZZZZZ    Rx scram on MSIV not full open while performing MSIV exercise
                                                                                                                                                                                                                                                                              '
80-14            800514          F                              O'    H      4                                                            NA          MB      ZZZZZZ      Holding load due to high airborne ac-tivity 80-15            800517          S                            0      B      4                                                            NA          ZZ      CONROD      Reduction to perform weekly turbine test and do rod pattern adjustments i
8d-16            800520          F                            8.1    A      3                                                            NA          EC        XXXXXX    Rx scram on EHC DC loss 80-17            800520          F                            .5      A      1                                                            NA          HC      ZZZZZZ      Gen off line due to loss of condenser vacuum then on line at reduced load 80-18            800524          F                          172.6    A      3                                                            1-80-53      CF      VALVEX      Shut.down due to inop RHR valv.e Ell ,
8d-16            800520          F                            8.1    A      3                                                            NA          EC        XXXXXX    Rx scram on EHC DC loss 80-17            800520          F                            .5      A      1                                                            NA          HC      ZZZZZZ      Gen off line due to loss of condenser vacuum then on line at reduced load 80-18            800524          F                          172.6    A      3                                                            1-80-53      CF      VALVEX      Shut.down due to inop RHR valv.e Ell ,
F017
F017
Line 129: Line 76:
I                          2                                                                                                                          3                                                                    4 F: Forced                Reason:                                                                                                                  Method:                                                                Exhibit G-Instructions S: Scheduled            A Equipment Failure (Explain)                                                                                            I Manual                                                                for Preparation of Data Il Maintenance of Test                                                                                                  2 Manual Scram.                                                        Entry Sheets for Licensee C Refueling                                                                                                              3-Automatic Scram.                                                      Event Report (LER) File (NUREG-    -
I                          2                                                                                                                          3                                                                    4 F: Forced                Reason:                                                                                                                  Method:                                                                Exhibit G-Instructions S: Scheduled            A Equipment Failure (Explain)                                                                                            I Manual                                                                for Preparation of Data Il Maintenance of Test                                                                                                  2 Manual Scram.                                                        Entry Sheets for Licensee C Refueling                                                                                                              3-Automatic Scram.                                                      Event Report (LER) File (NUREG-    -
           -                        D-Regulatory Restriction                                                                                                  4-Ottier (Explain)                                                      0161)
           -                        D-Regulatory Restriction                                                                                                  4-Ottier (Explain)                                                      0161)
E-Operator Training & License Examination F Administrative                                                                                                                                                                            5                                                      ll
E-Operator Training & License Examination F Administrative                                                                                                                                                                            5                                                      ll G. Operational Error (Explain)                                                                                                                                                                  Exhibit I Same Source (9/77)                          Il Other (Explain) i
                                                                                                                                                                                                                                                                                          -
G. Operational Error (Explain)                                                                                                                                                                  Exhibit I Same Source
                                                                                                                                                                                *
(9/77)                          Il Other (Explain) i
                                      -______ - -_-______ -____-                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _                                            - _ _ _ _ _ _ - _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _                                          __      _


    .    .
NARRATIVE REPORT UNIT 1 o
NARRATIVE REPORT UNIT 1 o
May 13th                      Rx scram at 17:41 CDT on MSIV not full open while            performing MSIV s    exercise May 14th                      Gen on line at              20:29 CDT and
May 13th                      Rx scram at 17:41 CDT on MSIV not full open while            performing MSIV s    exercise May 14th                      Gen on line at              20:29 CDT and
                                                         ~
                                                         ~
holding    power      due    to    airborne activity        in  waste    gas.      Load remained restricted due to PCIOMR and'    backwashing        of      condensate demins a
holding    power      due    to    airborne activity        in  waste    gas.      Load remained restricted due to PCIOMR and'    backwashing        of      condensate demins a
May 17th                      Reduction for turbine testing and control rod pattern adjustment May 20th                      Rx scram at 07:14 CDT on loss of
May 17th                      Reduction for turbine testing and control rod pattern adjustment May 20th                      Rx scram at 07:14 CDT on loss of DC to EHC.          Gen on line at 15:22 CDT. Gen off line at 20:47 CDT due to    loss of vacuum.            Gen on line at 21:17 CDT and following gradual        startup      ramp    due  to vacuum problems May 24th                      Rx    shutdown        started        due  to inoperable RHR valve.                Gen  off line at 19:24 CDT There    was no  single  release  of    radioactivity          or  single radiation exposure which accounta for more than 10% of the allowable annual values during May of 1980.
          -
DC to EHC.          Gen on line at 15:22 CDT. Gen off line at 20:47 CDT due to    loss of vacuum.            Gen on line at 21:17 CDT and following gradual        startup      ramp    due  to vacuum problems May 24th                      Rx    shutdown        started        due  to inoperable RHR valve.                Gen  off line at 19:24 CDT There    was no  single  release  of    radioactivity          or  single radiation exposure which accounta for more than 10% of the allowable annual values during May of 1980.
l l
l l
              .
.                                                                                    ,
l 1
l 1
      ,      -
                        .                    ,    .-        .-


_  _ - __ _ __
HATCd 1 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE' REPORTED FOR MAY 1980 NUMBdR      DATE COMPLETED            DESCRIPTION 00-2J94        5-19-60        Replaced    and    adjusted      limit switch for scram discharge volume drain isolation valve 50-2210        5-2-80          Rebuilt upper containment        spray outboard isolation MOV 80-1526        3-16-80        Rebuilt RCIC pump vent valve 3  au-JJO        5-9-80          Replaced  two  vacuum    pumps,    a pressure regulator and the H sen-sor for the 1A H 2 analyzer 50-2130        5-1-80          Replaced  seals  and  tested      the snubber for lEll-RHRH-299 00-112J        5-27-80        Replaced analog module and calib-rated "E" IRM                                            l 79-o270        3-13-80        Replaced resistors R3      on    LPRM-ICPS as per DCR 79-346 i
    .  .
l l
HATCd 1 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE' REPORTED FOR MAY 1980
i l
                                                              .
NUMBdR      DATE COMPLETED            DESCRIPTION 00-2J94        5-19-60        Replaced    and    adjusted      limit
                                '
switch for scram discharge volume drain isolation valve 50-2210        5-2-80          Rebuilt upper containment        spray outboard isolation MOV 80-1526        3-16-80        Rebuilt RCIC pump vent valve 3  au-JJO        5-9-80          Replaced  two  vacuum    pumps,    a pressure regulator and the H sen-sor for the 1A H 2 analyzer 50-2130        5-1-80          Replaced  seals  and  tested      the
        -
snubber for lEll-RHRH-299 00-112J        5-27-80        Replaced analog module and calib-rated "E" IRM                                            l 79-o270        3-13-80        Replaced resistors R3      on    LPRM-ICPS as per DCR 79-346 i
l
                                                                                              !
l i
l
                -
O l
O l
                                                                                              !
l
l
                                                                . - .      -  .


.
Georgia Power Company Post Office Box 442 Baxley, Georgia 31513 Telephone 912 367-7781 912 537-9444 u ,,w .u      ,u    , ,i.n.                                    Georgia Power the Southern electrC System June 10, 1980 PM-80-592 PLANT E. I. HATCH NRC Monthly Operating Report Office of Plans and Schedules Directorate of Licensing United States Nuclear Regulatory Commission Washington, D. C.            20545
Georgia Power Company Post Office Box 442 Baxley, Georgia 31513 Telephone 912 367-7781 912 537-9444 u ,,w .u      ,u    , ,i.n.                                    Georgia Power the Southern electrC System June 10, 1980 PM-80-592 PLANT E. I. HATCH NRC Monthly Operating Report Office of Plans and Schedules Directorate of Licensing United States Nuclear Regulatory Commission Washington, D. C.            20545


Line 183: Line 104:
1
1


_ _
T OPERATING DATA REPORT                                                  -
    .        .
DOCKET NO. 50-366 DATE                  6-10-80 COhlPLETED BY J. W. Roden TELEPHONE 912-367-7781 OPERATING STATUS Hatch 2                -                            N'''S
T
:
OPERATING DATA REPORT                                                  -
        .,.
DOCKET NO. 50-366 DATE                  6-10-80
                                                        ,
COhlPLETED BY J. W. Roden TELEPHONE 912-367-7781 OPERATING STATUS
                                                                                                                                                                  .
Hatch 2                -                            N'''S
: 1. Unit Name:
: 1. Unit Name:
: 2. Reporting Period:        June 1980
: 2. Reporting Period:        June 1980
Line 199: Line 111:
: 4. Nameplate Rating (Gross 51We): 817 GPOSS MW8
: 4. Nameplate Rating (Gross 51We): 817 GPOSS MW8
: 5. Design Electrical Rating (Net alwel:    784 Net MWe                                                                                                ,
: 5. Design Electrical Rating (Net alwel:    784 Net MWe                                                                                                ,
                                                                                                                                                                        '
: 6. Maximum Dependable Capacity (Gross SIWE): 805.7 Gross MWe
: 6. Maximum Dependable Capacity (Gross SIWE): 805.7 Gross MWe
: 7. Staximum Dependable Capacity (Net alWe): 772.7 Net MWe l
: 7. Staximum Dependable Capacity (Net alWe): 772.7 Net MWe l
*
                 ,8. If Changes Occur in Capacity Ratlags (Items Number 3 Through 7) Since Last Report. Give Reasons:
                 ,8. If Changes Occur in Capacity Ratlags (Items Number 3 Through 7) Since Last Report. Give Reasons:
!
i
i
: 9. Power Level To Which Restricted.lf Any (Net MWe):
: 9. Power Level To Which Restricted.lf Any (Net MWe):
  ,              10. Reasons For Restrictions.If Any:
  ,              10. Reasons For Restrictions.If Any:
      .                                                                          .-
                                                                                                                                                                         )
                                                                                                                                                                         )
l
l This Month                Yr to.Date                          Cumulative
                                                                                                                                                                        '
                                                                                                                                        .
This Month                Yr to.Date                          Cumulative
: 11. Hours in Reporting Perioi!                              744                      3647                                6480
: 11. Hours in Reporting Perioi!                              744                      3647                                6480
: 12. Number Of Hours Reactor Was Critical                    594.9                    2208.6                              4872.0
: 12. Number Of Hours Reactor Was Critical                    594.9                    2208.6                              4872.0
: 13. Reactor Reserve Shutdown Hours                              0.0                      0.0                                  0.0
: 13. Reactor Reserve Shutdown Hours                              0.0                      0.0                                  0.0
: 14. Hours Generator On.Line                                  534.3                    2043.2                              4457.8
: 14. Hours Generator On.Line                                  534.3                    2043.2                              4457.8
: 15. Unit Reserve Shutdown Hours                                  0.0                      0.0                                  0.0
: 15. Unit Reserve Shutdown Hours                                  0.0                      0.0                                  0.0 1113360                                                      9929212                      1
,
1113360                                                      9929212                      1
: 16. Gross Thermal Energy Generated (31WH)                                        4435150
: 16. Gross Thermal Energy Generated (31WH)                                        4435150
                                                                    *
: 17. Gross Electrical Energy Generated (31WH)              364520      ,_,        1479620                            3315580
: 17. Gross Electrical Energy Generated (31WH)              364520      ,_,        1479620                            3315580
: 18. Net Electrical Energy Gerierated (31WH)              345876                  1407133                            3164270
: 18. Net Electrical Energy Gerierated (31WH)              345876                  1407133                            3164270
                                                                                                                                                            '
                                                                                                                                                                       *l l
                                                                                                                                                                       *l l
: 19. Unit Service Factor                                      71.8                      56.0                                  68.8
: 19. Unit Service Factor                                      71.8                      56.0                                  68.8
'
: 20. Unit Availability Factor                                  71.8                      56.0                                  68.8
: 20. Unit Availability Factor                                  71.8                      56.0                                  68.8
: 21. Unit Capacity FactorIUsing.\!DC Net)                      60.2                      49.9                                  63.2
: 21. Unit Capacity FactorIUsing.\!DC Net)                      60.2                      49.9                                  63.2
Line 234: Line 134:
: 23. Unit Forred Outage Rate                                  '/ R _ 2                    12.8                                11.6                  ,
: 23. Unit Forred Outage Rate                                  '/ R _ 2                    12.8                                11.6                  ,
  ;              24. Shutdowns Scheduled Over Next 6 alonths.lType. Date.and Duration of Each):
  ;              24. Shutdowns Scheduled Over Next 6 alonths.lType. Date.and Duration of Each):
'
Refuel-Torus Work, 10-11-80, 8-week i
Refuel-Torus Work, 10-11-80, 8-week i
                                                                                            .
;                25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:
;                25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:
I
I
: 26. Units in Test Status IPrior to Commercial Operation):                        Forecast                            Achiesed
: 26. Units in Test Status IPrior to Commercial Operation):                        Forecast                            Achiesed INITIA L CRITICALITY                                                                                                        s INITIA L ELECTRICITY CO.\l.\lERCI A L OPER All0N
            .
INITIA L CRITICALITY                                                                                                        s INITIA L ELECTRICITY CO.\l.\lERCI A L OPER All0N
                                                                        -              -
                                                                                                                                         - - - - (9/77 )
                                                                                                                                         - - - - (9/77 )
  -                                                                                                      .    . _ _ . - _ _ _ _ _ . _            _.
_. .


. .
                .
AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL
AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL
                                                .
                       ,                                                                    DOCKET NO.        50-366 UNIT    Hatch 2 s                                                          DATE      6-10-80 COMPLETED BY          J. W. Roden TELEPHONE        912-367-7781 MONTH          5-80 DAY      AVERAGE DAILY POWER LEVEL                          DAY        AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe Net)                                                  (MWe-Net) 1                    776                                    17                      685                _
                                                                                            ,
                       ,                                                                    DOCKET NO.        50-366 UNIT    Hatch 2 s                                                          DATE      6-10-80 COMPLETED BY          J. W. Roden TELEPHONE        912-367-7781 MONTH          5-80 DAY      AVERAGE DAILY POWER LEVEL                          DAY        AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe Net)                                                  (MWe-Net)
    ,
1                    776                                    17                      685                _
2                      772                                  18                      761            __
2                      772                                  18                      761            __
3                    667                                    39                      774 4                      329                                  20                        764 5                      557                                  21                        278 6                      725                                  22                          2 7                    453                                  23                        442 8                      362                                  24                        688 9                      -15                                  25                        751                              l 10                      -14                                  26                        767 11                      -14                                  27                        749 12                      -13                                  28                        74R 13                      -14                                  29                        760 14                      -15                                  30                        751 l
3                    667                                    39                      774 4                      329                                  20                        764 5                      557                                  21                        278 6                      725                                  22                          2 7                    453                                  23                        442 8                      362                                  24                        688 9                      -15                                  25                        751                              l 10                      -14                                  26                        767 11                      -14                                  27                        749 12                      -13                                  28                        74R 13                      -14                                  29                        760 14                      -15                                  30                        751 l
15                      -14                                  31                        731                              I l6                      220 INSTRUCTIONS On this format. list the average daily unit power level in MWe-Net for each day in the reporting inonth. Coinpute to the nearest whole megawatt.
15                      -14                                  31                        731                              I l6                      220 INSTRUCTIONS On this format. list the average daily unit power level in MWe-Net for each day in the reporting inonth. Coinpute to the nearest whole megawatt.
1 (4'77) l
1 (4'77) l
                                                                                                              .-            - .


__.
                                                                                                                                                                        -
                                                                                                       .                      >                                                s        ,
                                                                                                       .                      >                                                s        ,
R
R M
                                                                                          .                                                ,
O                                                                        o DOCKET NO.          50-366 UNIT SiluTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                UNIT NAME        iktch 2
M
                                                                                                                                     -                DATE 6-10-An COMRETED g 1W Rnen REPORT MONTH      6-An                                    TELEPHONE 912-367-7781
* O                                                                        o
                                                          -                                          .
                                                                                                                                                              '
                      .
                            .                                                                                          '
DOCKET NO.          50-366
                  '
                  -
UNIT SiluTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                UNIT NAME        iktch 2
                                                        ,
                                                                                                                                     -                DATE 6-10-An
                                      .    .
COMRETED g 1W Rnen
* REPORT MONTH      6-An                                    TELEPHONE 912-367-7781
                                                        -
                                  '
                                                                       %    "h                              E            *
                                                                       %    "h                              E            *
* Licensee    Ev,          vl,                      Cause & Corrective            -
* Licensee    Ev,          vl,                      Cause & Corrective            -
                                                       ,Ig                                                                                        #''I"" i" No.            Date
                                                       ,Ig                                                                                        #''I"" i" No.            Date
                                          -
[      %g        }      3.E g& 3        Event      g)        EU mu Prevent Recurrence P-
[      %g        }      3.E g& 3        Event      g)        EU mu
                                                                ,,
Prevent Recurrence P-
                                                       $E        &    j15            Report #                g                    .
                                                       $E        &    j15            Report #                g                    .
                                                                                                                                                              ,
                                                                                                                                                                                  .
                                                                                                                                                                                            '
    .
0        H        4          NA '      .ZZ        CONR00        Reduction to perform weekly turbine
0        H        4          NA '      .ZZ        CONR00        Reduction to perform weekly turbine
       ..        80-10      800503            S test and do control rod. pattern ad-
       ..        80-10      800503            S test and do control rod. pattern ad-
                                                                                                                                                      *-
   '                                                                                                                        justment                                .                    .
   '                                                                                                                        justment                                .                    .
Reduction to repair broken drain l'ine
Reduction to repair broken drain l'ine
                                                                                                                               ~
                                                                                                                               ~
                    '
80-11        800504          F        0        B.        4          NA          CH        PIPEXX on RFPT
80-11        800504          F        0        B.        4          NA          CH        PIPEXX on RFPT
                                                                                                               ~
                                                                                                               ~
0        B        4            NA        CB        PIPEXX        Reduction to repair oil leak on.MG 80-12        80d506          F
0        B        4            NA        CB        PIPEXX        Reduction to repair oil leak on.MG 80-12        80d506          F
                    -
* set "A"                                          .
* set "A"                                          .
l NA .      HA        XXXXXX        Shutdown.due to ground fault in #8 80-13        800508          F      174.1'      A        1
l NA .      HA        XXXXXX        Shutdown.due to ground fault in #8 80-13        800508          F      174.1'      A        1 turb-gen bearing F      0        .B        4            NA        HH        PIPEXX -      Redu'ction to repair leaking drain line 80-14        800516                                                                                          on ' condensate booster pump                  ,
      -
i F      23.7      H        3            NA        SH        ZZZZZZ          Rx scram on false low level due to 80-15          800521 test shoo isolatino wrono valve
turb-gen bearing F      0        .B        4            NA        HH        PIPEXX -      Redu'ction to repair leaking drain line 80-14        800516                                                                                          on ' condensate booster pump                  ,
                                                                                                                                      -
                                                                                    .
i
                                                                                                          ,
F      23.7      H        3            NA        SH        ZZZZZZ          Rx scram on false low level due to 80-15          800521 test shoo isolatino wrono valve
                                                                                   -            3                                        4
                                                                                   -            3                                        4
             ' I                        2                                                                                                    Exhibit G Instructions                      .
             ' I                        2                                                                                                    Exhibit G Instructions                      .
Line 321: Line 173:
C Refueling                                          3 Automatic Scram.
C Refueling                                          3 Automatic Scram.
4 Other(Explain)                          0161)
4 Other(Explain)                          0161)
D Regulatory Resitiction li-Operator Training & License Examinallon                                                5
D Regulatory Resitiction li-Operator Training & License Examinallon                                                5 i        F Administrative                                                                                  Exhibit 1 Same Source          .
                                                                                                                                                                                      -
i        F Administrative                                                                                  Exhibit 1 Same Source          .
G. Operational Ersur (Explain)
G. Operational Ersur (Explain)
* 11-O:her (Explain)                                                                                                                    .
* 11-O:her (Explain)                                                                                                                    .
(997)
(997)
                                                                                                        .                      .                                                  .
;                        ,
;                        ,


          ..                _ _ _ . .
                                                                                                                                              ..
                                                                                                                                                                                                        "
                                                                                                                                                                                                        *
                                                                                                                                  >
                                                                                                                                                                                  -
s;
s;
* p                                                          =                D                                                                            p            ;
* p                                                          =                D                                                                            p            ;
                                                                                                                                                                                              .
                                                                .                                          .
                                                         ..                                                                                                                                  +
                                                         ..                                                                                                                                  +
                                                                                                                                                                      .
                                                                                                            .
                    *                                                                                                        ,
DOCKET NO.
DOCKET NO.
* 50 'M6            i
50 'M6            i
                                                                                                                                                                         , Hatch 2            .
                                                                                                                                                                         , Hatch 2            .
                   '.                                                          UNIT SilETDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                  UNIT NAME DATE _ 6-10-80                  .I COMPLETED BY          J. W. Roden
                   '.                                                          UNIT SilETDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                  UNIT NAME DATE _ 6-10-80                  .I COMPLETED BY          J. W. Roden REPORT MONTil 5-80                                        TELEPilONE        912-367-7781          l Continued                                                                                                                                                                      l
                      ,
                                        '.*
REPORT MONTil 5-80                                        TELEPilONE        912-367-7781          l Continued                                                                                                                                                                      l
                          '
                                             ;                -
                                             ;                -
                                                                                                                                                                                              !
I                                              .                                                                    .
I                                              .                                                                    .
                                                                                          *                                                                                                    .
q Ee                                          Cause a Cor,rective                        i
                                                          -
q
* Ee                                          Cause a Cor,rective                        i
                                                 ~
                                                 ~
e        re
e        re
                                                                             '5 y $        Licensee                  vl,                  .
                                                                             '5 y $        Licensee                  vl,                  .
'*
Daic          g        S _I      $    3 :: U          Event      5Y                                              A''I"" ''
Daic          g        S _I      $    3 :: U          Event      5Y                                              A''I"" ''
No.                                        g
No.                                        g
Line 368: Line 197:
I''''"'N"""'"''
I''''"'N"""'"''
O-              2                      ;
O-              2                      ;
                                                                                                                                                                                          ,
80-16        800522                F        11.9      A        2            NA          HJ      . VALVES        Gen off line due to 4t$ stg. extrac-                          l' tion M0V not operating                    ,
                                                                                                                                                                                              .
                                                                                                                                                                                              .
    .                                                                                      . .
        -
80-16        800522                F        11.9      A        2            NA          HJ      . VALVES        Gen off line due to 4t$ stg. extrac-                          l'
  .
tion M0V not operating                    ,
                                                                                                                                                                                                '
80-17          800523                F        0        H      4            NA          ZZ        ZZZZZZ        Reduction due to MFLP'), PCIOMR, He'at Rate and turbine. testing                                      '
80-17          800523                F        0        H      4            NA          ZZ        ZZZZZZ        Reduction due to MFLP'), PCIOMR, He'at Rate and turbine. testing                                      '
i
i I
                                                                                                                                                                                                '
                                                                                                                                                                                .
                                                                                                                                          . .                                        .
                        ,                                                                                                                                                                      ,
I
                                                                                                .
j      -
j      -
                                                                                                                                                                                    -
:                                                .                  ,                                                                .
                                                                                                                                                                                                .
                                                                                                                                                                                    '
1                                                                                                                                        .                                                      ,
1                                                                                                                                        .                                                      ,
                                                                                        .
i i
i i
1
1
Line 399: Line 209:
F: Forced                      Reason:                                              1-Manual                                    for Pseparation of Data                    .
F: Forced                      Reason:                                              1-Manual                                    for Pseparation of Data                    .
A Eqi'ipment Failure (Explain)
A Eqi'ipment Failure (Explain)
,
                                                                                                                                                                                                  .
!                  S: Scheduled                                                                          2 Manual Scram.                              Enity Sheets for Licensee                  '  -
!                  S: Scheduled                                                                          2 Manual Scram.                              Enity Sheets for Licensee                  '  -
Il Maintenance of Test                                3. Automatic Scram.
Il Maintenance of Test                                3. Automatic Scram.
Event Report (LERl File INUREG-C. Refueling                                                                                      0161)
Event Report (LERl File INUREG-C. Refueling                                                                                      0161) 4 Other (Explain)
                                                                                                                                                                                                  -
4 Other (Explain)
D Regulatory Resi Icilon                                                                                                                        -
D Regulatory Resi Icilon                                                                                                                        -
,
E-Operator Training & License Examination                                                      5
E-Operator Training & License Examination                                                      5
!
:                                                  F. Administrative                                                                                  Exhibit I Same Source            .
:                                                  F. Administrative                                                                                  Exhibit I Same Source            .
G-Operational Essur(Explain)                                              *
G-Operational Essur(Explain)                                              *
)                                                  li-Other (Explain)
)                                                  li-Other (Explain)
(9/77)                                                                                                              4
(9/77)                                                                                                              4
                                                                                                                                    .


  .
NARRATIVE REPORT UNIT 2 May Jrd      Reduction  for    turbine  test  and  control    rod pattern adjustment May 4tn      Reduction to repair broken drain line on Rx feed pump turbine May $th      Startup from reduction limited by PCIOMR May oth      Reduction started for repair of oil leak on MG set  "A" May 8th      Shutdown started due to ground indication on #8 turbine gen bearing May 14th    -Rx critical at 11:41 CDT May 13th      Manual Rx scram at 7:14 CDT due to rods being out of sequence. Rx critical at 16:33 CDT. Gen on line at 23:37 CDT May 16th      Startup limited by PCIOMR and repairs to leaking i                drain line on condensate booster pump May 21st      Rx scram at 8:51 CDT on false low water level indication May 22nd      Unit on line at 8:31 CDT.        Unit off line at 12:38 CDT due to 4th stage extraction valve not opening May 23rd      Gen on line at 00:35 CDT.        Startup limited by MFLPD limits and turbine testing May 31st      Reduction    for  turbine  test  and  rod    pattern adjustment Tnere .was  no    single  release of radioactivity        or  single radiation exposure which accounts for more than 10% of the allowaole annual values during March of 1980.
NARRATIVE REPORT UNIT 2
                                                            .
May Jrd      Reduction  for    turbine  test  and  control    rod pattern adjustment May 4tn      Reduction to repair broken drain line on Rx feed pump turbine May $th      Startup from reduction limited by PCIOMR May oth      Reduction started for repair of oil leak on MG set  "A" May 8th      Shutdown started due to ground indication on #8 turbine gen bearing May 14th    -Rx critical at 11:41 CDT May 13th      Manual Rx scram at 7:14 CDT due to rods being out of sequence. Rx critical at 16:33 CDT. Gen on line at 23:37 CDT
'
May 16th      Startup limited by PCIOMR and repairs to leaking i                drain line on condensate booster pump May 21st      Rx scram at 8:51 CDT on false low water level indication May 22nd      Unit on line at 8:31 CDT.        Unit off line at 12:38 CDT due to 4th stage extraction valve not opening May 23rd      Gen on line at 00:35 CDT.        Startup limited by MFLPD limits and turbine testing May 31st      Reduction    for  turbine  test  and  rod    pattern adjustment Tnere .was  no    single  release of radioactivity        or  single radiation exposure which accounts for more than 10% of the allowaole annual values during March of 1980.
                        .


                                                      -. _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
HATCH 2 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO SE REPORTED FOR MAY 1980 NUMBdR    DATE COMPLETED              DESCRIPTION 00-2153      5-14-80        Replaced      blown    fuse                                                                in                      power
HATCH 2 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO SE REPORTED FOR MAY 1980
                                                                                                                .
NUMBdR    DATE COMPLETED              DESCRIPTION 00-2153      5-14-80        Replaced      blown    fuse                                                                in                      power
                           ,    supply 2E51-K602 fSr RCIC system 50-2U94      5-13-60        Resoldered connection on CPRM card 60-1806      5-17-80        Repaired bad connection, adjusted and tested offgas preheater "A" solenoid valve 50-1640      5-17-80        Replaced    R32    and                      Q2                                                in                  noise suppression      network.                                                                        Tightened terminal screws on all capacitors for containment rod mouitors "A" 00-1949      5-17-80          Replaced meter for Rx feed pump A
                           ,    supply 2E51-K602 fSr RCIC system 50-2U94      5-13-60        Resoldered connection on CPRM card 60-1806      5-17-80        Repaired bad connection, adjusted and tested offgas preheater "A" solenoid valve 50-1640      5-17-80        Replaced    R32    and                      Q2                                                in                  noise suppression      network.                                                                        Tightened terminal screws on all capacitors for containment rod mouitors "A" 00-1949      5-17-80          Replaced meter for Rx feed pump A
                               & B discharge pressure indicator o0-2099      5-17-80          Installed    new head bracket and pin  on  RCIC trip and                                                                                      throttle valve au-2173      5-19-80          Replaced and welded broken nipple on "B" Rx water clean up pump o0-2030      5-17-80          Replaced    1st    level                                                  multiplexer cards for RBM channel                                            "B"                                                            j o0-2049      5-17-80          Replaced bad point card for pump                                                                                                l "A"  seal    staging                    flow                                                                high/ low        I alarm                                                                                                                          )
                               & B discharge pressure indicator o0-2099      5-17-80          Installed    new head bracket and pin  on  RCIC trip and                                                                                      throttle valve au-2173      5-19-80          Replaced and welded broken nipple on "B" Rx water clean up pump o0-2030      5-17-80          Replaced    1st    level                                                  multiplexer cards for RBM channel                                            "B"                                                            j o0-2049      5-17-80          Replaced bad point card for pump                                                                                                l "A"  seal    staging                    flow                                                                high/ low        I alarm                                                                                                                          )
1 50-1679      5-17-80          Repaired and verified operation                                                                                                )
1 50-1679      5-17-80          Repaired and verified operation                                                                                                )
of main steam line drain valve                                                                                                  l 00-2067      5-17-80          Adjusted AC power plug on drywell to    torus      abnormal                                                                                    pressure recorder
of main steam line drain valve                                                                                                  l 00-2067      5-17-80          Adjusted AC power plug on drywell to    torus      abnormal                                                                                    pressure recorder 60-2048      5-13-80          Adjusted      limit                          switches                                                                  on condensate        phas e                                                                separators decant pump discharge valve au-1127      5-13-80        Adjusted        l imit                                          switch                                                  on condensate flush valve 2Gil-F225A                                                                                              l o0-1130      5-13-80          Replaced bad relay on condensate backwash transfer pump                                                                                                          i l
      '
l r -,
60-2048      5-13-80          Adjusted      limit                          switches                                                                  on condensate        phas e                                                                separators decant pump discharge valve au-1127      5-13-80        Adjusted        l imit                                          switch                                                  on condensate flush valve 2Gil-F225A                                                                                              l o0-1130      5-13-80          Replaced bad relay on condensate backwash transfer pump                                                                                                          i l
l
                                                                                                                                                          - -
r -,


                                          .                      ..
50-2050      5-13-80  Replaced bad control switch on WSPSA decant pump discharge valve au-1558      5-13-80  Replaced two shorted        ' capacitors on LPCI inverter 60-2035      5-5-80    Adjusted setpoint for torus water s level recorder 50-2149      5-12-80  Adjusted micro    switch      for  scram discharge volume BU-2083      5-10-80  Replaced  bad    select      switch  on 10-07 for rod select matrix 60-2105      5-7-80    Replaced    bulbs    for      full  core display light ou-2012      5-10-80  Replaced drive motor for drywell and torus pressure recorder 00-2016      5-10-80  Replaced guage for      "D"    PSW seal H2O pressure 60-1674      5-10-80  Replaced air line for RHR torus suction isolation 60-470        5-10-80  Replaced voltmeter switch for 2C diesel generator 60-1697      4-29-80  Switched    inboard      MSIV    limit switches 79-5910      5'8-80    Replaced connector on LPRM 04-21 B          j o0-1420      5-5-80    Vented air from A & B RWCU pumps 79-3841      4-6-80    Reconnected wire for control rod 22-43 79-3500      4-16-60  Set    and  adjusted      MSIV    limit switches 7 9 - > > U.7 4-16-80  Set    and  adjusted      MSIV    limit switches o0-94o        5-2-80    Changed out motor        contactor    on C/B floor drain sump pump 50-1o02      5-1-80    Cleaned    floats    for      T/B  floor drain sumps 00-443        5-1-80    Rebuilt "B" preheater drain valve I
.
50-2050      5-13-80  Replaced bad control switch on WSPSA decant pump discharge valve au-1558      5-13-80  Replaced two shorted        ' capacitors on LPCI inverter 60-2035      5-5-80    Adjusted setpoint for torus water s level recorder 50-2149      5-12-80  Adjusted micro    switch      for  scram discharge volume BU-2083      5-10-80  Replaced  bad    select      switch  on 10-07 for rod select matrix 60-2105      5-7-80    Replaced    bulbs    for      full  core display light ou-2012      5-10-80  Replaced drive motor for drywell and torus pressure recorder
    -
00-2016      5-10-80  Replaced guage for      "D"    PSW seal H2O pressure 60-1674      5-10-80  Replaced air line for RHR torus suction isolation 60-470        5-10-80  Replaced voltmeter switch for 2C diesel generator 60-1697      4-29-80  Switched    inboard      MSIV    limit switches 79-5910      5'8-80    Replaced connector on LPRM 04-21 B          j o0-1420      5-5-80    Vented air from A & B RWCU pumps 79-3841      4-6-80    Reconnected wire for control rod 22-43 79-3500      4-16-60  Set    and  adjusted      MSIV    limit switches 7 9 - > > U.7 4-16-80  Set    and  adjusted      MSIV    limit switches o0-94o        5-2-80    Changed out motor        contactor    on C/B floor drain sump pump 50-1o02      5-1-80    Cleaned    floats    for      T/B  floor drain sumps 00-443        5-1-80    Rebuilt "B" preheater drain valve I


___ .---___ -_ - _-__
50-2200  5-21-80  Replaced colonoid on "B" outboard MSIV 50-2283  5-27-80  Checked manual    speed    ddjust                        pot for RCIC o0-21o2  5-24-80  Adjusted    solenoid        arm                          and replaced pulse circuit        capacitor in the Rx vessel temp recorder 60-210)  5-24-80  Replaced point card        for cleanup system high conductivicy alarm du-2160  5-24-80  Replaced    torque      switch            limit switches and roter        for "D" RHR 2
    . . . ,
pump suction MOVs 00-1780  5-24-80  Replaced motor      for  RHR    Ex                      "A" outlet valve 60-1645  5-24-80  Replaced    R32      and      Q2                        and tightened all capacitor terminal screws  on  containment      and                      rod monitor "C" d
50-2200  5-21-80  Replaced colonoid on "B" outboard MSIV 50-2283  5-27-80  Checked manual    speed    ddjust                        pot for RCIC o0-21o2  5-24-80  Adjusted    solenoid        arm                          and
I i
                              '
s 7
replaced pulse circuit        capacitor in the Rx vessel temp recorder 60-210)  5-24-80  Replaced point card        for cleanup system high conductivicy alarm du-2160  5-24-80  Replaced    torque      switch            limit
'
switches and roter        for "D" RHR 2
pump suction MOVs 00-1780  5-24-80  Replaced motor      for  RHR    Ex                      "A" outlet valve
.
60-1645  5-24-80  Replaced    R32      and      Q2                        and tightened all capacitor terminal screws  on  containment      and                      rod monitor "C"
-
d I
i s
7
                    .
:
l 1}}
l 1}}

Revision as of 06:35, 1 February 2020

Monthly Operating Rept for May 1980
ML19318A087
Person / Time
Site: Hatch Southern Nuclear icon.png
Issue date: 06/10/1980
From: Roden J
GEORGIA POWER CO.
To:
Shared Package
ML19318A086 List:
References
NUDOCS 8006180439
Download: ML19318A087 (14)


Text

.

O OPERATING DATA REPORT s DOCKET NO. 50-321 DATE 6 80 s

COMPLETED BY J. W.Roden TELEPHONE 912-367-7781 OPERATING STATUS Notes

1. Unit Name: Hatch 1
2. Reporting Period: 5-80
3. Licensed Thennal Power (MWt): 2436 MWt
809.3 Gross MWe
4. Nameplate Rating (Gross MWe): .
5. Design Electrical Rating (Net MWe): 777.3 Not MWe
6. Maximum Dependable Capacity (Gross MWe): 796.3 Gross MWe
7. Maximum Dependable Capacity (Net MWe): 764.3 Net MWe

,8. If Changes Occur in Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since Last Report. Give Reasons:

l l

l 1

9. Power Level To Which Restricted. If Any (Net MWe): 1
10. Reasons For Restrictions.If Any:

' This Month Yr to.Date Cumulative l

11. Hours In Reporting Period 744 '3647 37811
12. Number Of Hours Reactor Was Critical 555.3 3239.1 29037.2  !
13. Reactor Reserve Shutdown Hours 0.0 0.0 0.0 l
14. Hours Generator On.Line 542.3 3151.1 27419.5
15. Unit Reserve Shutdown Hours 0.0 0.0 0.0 l
16. Gross Thermal Energy Generated (MWH) 1208270 7148840 57501875 .
17. Gross Electrical Energy Generated (MWH) 398760 _ _ ,

2374620 18645560 ' '

18. Net Electrical Energy Generated (MWH) 379910 2271293 17733226
19. Unit Service Factor 72.9 86.4 70.8
20. Unit Availability Factor 72.9 86.4 70.8
21. Unit Capacity Factor (Using MDC Nett 66.8 81.5 59.9
22. Unit Capacity Factor (Using DER Ni , 65.7 80.1 58.9
23. Unit Forced Outage Rate 27.1 13.6 20.0 .
24. Shutdowns Scheduled Oser Next 6 Months (Type.Date,and Duration of Each):

Refuel-Torus Work, 12-6-80, 12 weeks 2

25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup: 06-09-80 -
26. Units in Test Status (Prior to Commercial Operation): Forecast Achiesed INITIA L CRITICALITY INITIAL ELECTRICITY COMMERCIAL OPER ATION

. _. _. . ggf 77, f 8 0 0 618 0 V39 _____ _

AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL DOCKET NO. 50-321 UNIT Hatch 1 S

DATE 6-10-80 COMPLETED BY J. W. Roden TELEPHONE 912-367-7781 MONm 5-80 DAY AVERAGE DAILY POWER LEVEL DAY AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe-Net) (MWe-Net)

I 777 17 676 2 767 18 760 3 771 19 7An 4 770 20 763 5 764 21 437 6 768 22 744 7 76R 23 747 8 767 24 500 9 76R 25 16 10 760 26 -14 11 767 27 -11 12 765 28 -4 13 527 29 A 14 EG 30 -7 15 Ein 31 -7 16 700 INSTRUCTIONS On this format. list the average daily unit power level in MWe Net for each day in the reporting inonth. Compute to the nearest whole megawatt.

W C7 )

i l

l l

l

8 I,

.r-

!3 ie DOCKET NO. 50-32' UNIT SifUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS UNIT NAME Hatch f DATE 6-10-RO COMPLETED BY J. k. Roden REPORT MONTH 5-80 TELEPilONE 917-%7 77At q _

%. C C

_ E: 'h;; *Y5 Licensee E,3 je, Cause & Currective No. Date F

[ ]y yI $

3s& Event Report #

gg mu g g Action to Prevent Recurrence j if,

. c5 80-13 800513 E 20.5 A 3 NA CD ZZZZZZ Rx scram on MSIV not full open while performing MSIV exercise 80-14 800514 F O' H 4 NA MB ZZZZZZ Holding load due to high airborne ac-tivity 80-15 800517 S 0 B 4 NA ZZ CONROD Reduction to perform weekly turbine test and do rod pattern adjustments i

8d-16 800520 F 8.1 A 3 NA EC XXXXXX Rx scram on EHC DC loss 80-17 800520 F .5 A 1 NA HC ZZZZZZ Gen off line due to loss of condenser vacuum then on line at reduced load 80-18 800524 F 172.6 A 3 1-80-53 CF VALVEX Shut.down due to inop RHR valv.e Ell ,

F017

/

I 2 3 4 F: Forced Reason: Method: Exhibit G-Instructions S: Scheduled A Equipment Failure (Explain) I Manual for Preparation of Data Il Maintenance of Test 2 Manual Scram. Entry Sheets for Licensee C Refueling 3-Automatic Scram. Event Report (LER) File (NUREG- -

- D-Regulatory Restriction 4-Ottier (Explain) 0161)

E-Operator Training & License Examination F Administrative 5 ll G. Operational Error (Explain) Exhibit I Same Source (9/77) Il Other (Explain) i

NARRATIVE REPORT UNIT 1 o

May 13th Rx scram at 17:41 CDT on MSIV not full open while performing MSIV s exercise May 14th Gen on line at 20:29 CDT and

~

holding power due to airborne activity in waste gas. Load remained restricted due to PCIOMR and' backwashing of condensate demins a

May 17th Reduction for turbine testing and control rod pattern adjustment May 20th Rx scram at 07:14 CDT on loss of DC to EHC. Gen on line at 15:22 CDT. Gen off line at 20:47 CDT due to loss of vacuum. Gen on line at 21:17 CDT and following gradual startup ramp due to vacuum problems May 24th Rx shutdown started due to inoperable RHR valve. Gen off line at 19:24 CDT There was no single release of radioactivity or single radiation exposure which accounta for more than 10% of the allowable annual values during May of 1980.

l l

l 1

HATCd 1 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO BE' REPORTED FOR MAY 1980 NUMBdR DATE COMPLETED DESCRIPTION 00-2J94 5-19-60 Replaced and adjusted limit switch for scram discharge volume drain isolation valve 50-2210 5-2-80 Rebuilt upper containment spray outboard isolation MOV 80-1526 3-16-80 Rebuilt RCIC pump vent valve 3 au-JJO 5-9-80 Replaced two vacuum pumps, a pressure regulator and the H sen-sor for the 1A H 2 analyzer 50-2130 5-1-80 Replaced seals and tested the snubber for lEll-RHRH-299 00-112J 5-27-80 Replaced analog module and calib-rated "E" IRM l 79-o270 3-13-80 Replaced resistors R3 on LPRM-ICPS as per DCR 79-346 i

l l

i l

O l

l

Georgia Power Company Post Office Box 442 Baxley, Georgia 31513 Telephone 912 367-7781 912 537-9444 u ,,w .u ,u , ,i.n. Georgia Power the Southern electrC System June 10, 1980 PM-80-592 PLANT E. I. HATCH NRC Monthly Operating Report Office of Plans and Schedules Directorate of Licensing United States Nuclear Regulatory Commission Washington, D. C. 20545

Dear Sir:

Per Tech Specs section 6.9.1.6 please find attached the NRC Monthly Operating Report for Hatch Unit 2, Docket #50-366.

./' -

l%Mn*J4 )

M/ Manry Plant Manager

)

CLC/pebc 1

1

T OPERATING DATA REPORT -

DOCKET NO. 50-366 DATE 6-10-80 COhlPLETED BY J. W. Roden TELEPHONE 912-367-7781 OPERATING STATUS Hatch 2 - NS

1. Unit Name:
2. Reporting Period: June 1980
3. Licensed Inermal Power (.\lWt): 2436 MWt
4. Nameplate Rating (Gross 51We): 817 GPOSS MW8
5. Design Electrical Rating (Net alwel: 784 Net MWe ,
6. Maximum Dependable Capacity (Gross SIWE): 805.7 Gross MWe
7. Staximum Dependable Capacity (Net alWe): 772.7 Net MWe l

,8. If Changes Occur in Capacity Ratlags (Items Number 3 Through 7) Since Last Report. Give Reasons:

i

9. Power Level To Which Restricted.lf Any (Net MWe):

, 10. Reasons For Restrictions.If Any:

)

l This Month Yr to.Date Cumulative

11. Hours in Reporting Perioi! 744 3647 6480
12. Number Of Hours Reactor Was Critical 594.9 2208.6 4872.0
13. Reactor Reserve Shutdown Hours 0.0 0.0 0.0
14. Hours Generator On.Line 534.3 2043.2 4457.8
15. Unit Reserve Shutdown Hours 0.0 0.0 0.0 1113360 9929212 1
16. Gross Thermal Energy Generated (31WH) 4435150
17. Gross Electrical Energy Generated (31WH) 364520 ,_, 1479620 3315580
18. Net Electrical Energy Gerierated (31WH) 345876 1407133 3164270
  • l l
19. Unit Service Factor 71.8 56.0 68.8
20. Unit Availability Factor 71.8 56.0 68.8
21. Unit Capacity FactorIUsing.\!DC Net) 60.2 49.9 63.2
22. Unit Capacity FactorIUsing DER Net) 59.3 49.2 62.3 1
23. Unit Forred Outage Rate '/ R _ 2 12.8 11.6 ,
24. Shutdowns Scheduled Over Next 6 alonths.lType. Date.and Duration of Each)

Refuel-Torus Work, 10-11-80, 8-week i

25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup

I

26. Units in Test Status IPrior to Commercial Operation): Forecast Achiesed INITIA L CRITICALITY s INITIA L ELECTRICITY CO.\l.\lERCI A L OPER All0N

- - - - (9/77 )

AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL

, DOCKET NO. 50-366 UNIT Hatch 2 s DATE 6-10-80 COMPLETED BY J. W. Roden TELEPHONE 912-367-7781 MONTH 5-80 DAY AVERAGE DAILY POWER LEVEL DAY AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe Net) (MWe-Net) 1 776 17 685 _

2 772 18 761 __

3 667 39 774 4 329 20 764 5 557 21 278 6 725 22 2 7 453 23 442 8 362 24 688 9 -15 25 751 l 10 -14 26 767 11 -14 27 749 12 -13 28 74R 13 -14 29 760 14 -15 30 751 l

15 -14 31 731 I l6 220 INSTRUCTIONS On this format. list the average daily unit power level in MWe-Net for each day in the reporting inonth. Coinpute to the nearest whole megawatt.

1 (4'77) l

. > s ,

R M

O o DOCKET NO. 50-366 UNIT SiluTDOWNS AND POWER REDUCTIONS UNIT NAME iktch 2

- DATE 6-10-An COMRETED g 1W Rnen REPORT MONTH 6-An TELEPHONE 912-367-7781

% "h E *

  • Licensee Ev, vl, Cause & Corrective -

,Ig #I"" i" No. Date

[ %g } 3.E g& 3 Event g) EU mu Prevent Recurrence P-

$E & j15 Report # g .

0 H 4 NA ' .ZZ CONR00 Reduction to perform weekly turbine

.. 80-10 800503 S test and do control rod. pattern ad-

' justment . .

Reduction to repair broken drain l'ine

~

80-11 800504 F 0 B. 4 NA CH PIPEXX on RFPT

~

0 B 4 NA CB PIPEXX Reduction to repair oil leak on.MG 80-12 80d506 F

  • set "A" .

l NA . HA XXXXXX Shutdown.due to ground fault in #8 80-13 800508 F 174.1' A 1 turb-gen bearing F 0 .B 4 NA HH PIPEXX - Redu'ction to repair leaking drain line 80-14 800516 on ' condensate booster pump ,

i F 23.7 H 3 NA SH ZZZZZZ Rx scram on false low level due to 80-15 800521 test shoo isolatino wrono valve

- 3 4

' I 2 Exhibit G Instructions .

Method:

F: Forced Reason: for Pseparation of Data A Eituiprnent Failure (Explain) l Manual S: Scheduled 2 Manual Scram. Entry Sheets for Licensee 1 li Maintenance of Test Event ReporI (LER) File INUREG.

C Refueling 3 Automatic Scram.

4 Other(Explain) 0161)

D Regulatory Resitiction li-Operator Training & License Examinallon 5 i F Administrative Exhibit 1 Same Source .

G. Operational Ersur (Explain)

  • 11-O:her (Explain) .

(997)

,

s;

  • p = D p  ;

.. +

DOCKET NO.

50 'M6 i

, Hatch 2 .

'. UNIT SilETDOWNS AND POWER REDUCTIONS UNIT NAME DATE _ 6-10-80 .I COMPLETED BY J. W. Roden REPORT MONTil 5-80 TELEPilONE 912-367-7781 l Continued l

-

I . .

q Ee Cause a Cor,rective i

~

e re

'5 y $ Licensee vl, .

Daic g S _I $ 3 :: U Event 5Y AI""

No. g

$ $ Report # N0 bU U

I''"'N"""'"

O- 2  ;

80-16 800522 F 11.9 A 2 NA HJ . VALVES Gen off line due to 4t$ stg. extrac- l' tion M0V not operating ,

80-17 800523 F 0 H 4 NA ZZ ZZZZZZ Reduction due to MFLP'), PCIOMR, He'at Rate and turbine. testing '

i I

j -

1 . ,

i i

1

- 3 .

4

! I 2 Method: Exhibit G Instrue: Ions .

F: Forced Reason: 1-Manual for Pseparation of Data .

A Eqi'ipment Failure (Explain)

! S: Scheduled 2 Manual Scram. Enity Sheets for Licensee ' -

Il Maintenance of Test 3. Automatic Scram.

Event Report (LERl File INUREG-C. Refueling 0161) 4 Other (Explain)

D Regulatory Resi Icilon -

E-Operator Training & License Examination 5

F. Administrative Exhibit I Same Source .

G-Operational Essur(Explain) *

) li-Other (Explain)

(9/77) 4

NARRATIVE REPORT UNIT 2 May Jrd Reduction for turbine test and control rod pattern adjustment May 4tn Reduction to repair broken drain line on Rx feed pump turbine May $th Startup from reduction limited by PCIOMR May oth Reduction started for repair of oil leak on MG set "A" May 8th Shutdown started due to ground indication on #8 turbine gen bearing May 14th -Rx critical at 11:41 CDT May 13th Manual Rx scram at 7:14 CDT due to rods being out of sequence. Rx critical at 16:33 CDT. Gen on line at 23:37 CDT May 16th Startup limited by PCIOMR and repairs to leaking i drain line on condensate booster pump May 21st Rx scram at 8:51 CDT on false low water level indication May 22nd Unit on line at 8:31 CDT. Unit off line at 12:38 CDT due to 4th stage extraction valve not opening May 23rd Gen on line at 00:35 CDT. Startup limited by MFLPD limits and turbine testing May 31st Reduction for turbine test and rod pattern adjustment Tnere .was no single release of radioactivity or single radiation exposure which accounts for more than 10% of the allowaole annual values during March of 1980.

HATCH 2 SAFETY - RELATED MAINTENANCE REQUESTS TO SE REPORTED FOR MAY 1980 NUMBdR DATE COMPLETED DESCRIPTION 00-2153 5-14-80 Replaced blown fuse in power

, supply 2E51-K602 fSr RCIC system 50-2U94 5-13-60 Resoldered connection on CPRM card 60-1806 5-17-80 Repaired bad connection, adjusted and tested offgas preheater "A" solenoid valve 50-1640 5-17-80 Replaced R32 and Q2 in noise suppression network. Tightened terminal screws on all capacitors for containment rod mouitors "A" 00-1949 5-17-80 Replaced meter for Rx feed pump A

& B discharge pressure indicator o0-2099 5-17-80 Installed new head bracket and pin on RCIC trip and throttle valve au-2173 5-19-80 Replaced and welded broken nipple on "B" Rx water clean up pump o0-2030 5-17-80 Replaced 1st level multiplexer cards for RBM channel "B" j o0-2049 5-17-80 Replaced bad point card for pump l "A" seal staging flow high/ low I alarm )

1 50-1679 5-17-80 Repaired and verified operation )

of main steam line drain valve l 00-2067 5-17-80 Adjusted AC power plug on drywell to torus abnormal pressure recorder 60-2048 5-13-80 Adjusted limit switches on condensate phas e separators decant pump discharge valve au-1127 5-13-80 Adjusted l imit switch on condensate flush valve 2Gil-F225A l o0-1130 5-13-80 Replaced bad relay on condensate backwash transfer pump i l

l r -,

50-2050 5-13-80 Replaced bad control switch on WSPSA decant pump discharge valve au-1558 5-13-80 Replaced two shorted ' capacitors on LPCI inverter 60-2035 5-5-80 Adjusted setpoint for torus water s level recorder 50-2149 5-12-80 Adjusted micro switch for scram discharge volume BU-2083 5-10-80 Replaced bad select switch on 10-07 for rod select matrix 60-2105 5-7-80 Replaced bulbs for full core display light ou-2012 5-10-80 Replaced drive motor for drywell and torus pressure recorder 00-2016 5-10-80 Replaced guage for "D" PSW seal H2O pressure 60-1674 5-10-80 Replaced air line for RHR torus suction isolation 60-470 5-10-80 Replaced voltmeter switch for 2C diesel generator 60-1697 4-29-80 Switched inboard MSIV limit switches 79-5910 5'8-80 Replaced connector on LPRM 04-21 B j o0-1420 5-5-80 Vented air from A & B RWCU pumps 79-3841 4-6-80 Reconnected wire for control rod 22-43 79-3500 4-16-60 Set and adjusted MSIV limit switches 7 9 - > > U.7 4-16-80 Set and adjusted MSIV limit switches o0-94o 5-2-80 Changed out motor contactor on C/B floor drain sump pump 50-1o02 5-1-80 Cleaned floats for T/B floor drain sumps00-443 5-1-80 Rebuilt "B" preheater drain valve I

50-2200 5-21-80 Replaced colonoid on "B" outboard MSIV 50-2283 5-27-80 Checked manual speed ddjust pot for RCIC o0-21o2 5-24-80 Adjusted solenoid arm and replaced pulse circuit capacitor in the Rx vessel temp recorder 60-210) 5-24-80 Replaced point card for cleanup system high conductivicy alarm du-2160 5-24-80 Replaced torque switch limit switches and roter for "D" RHR 2

pump suction MOVs 00-1780 5-24-80 Replaced motor for RHR Ex "A" outlet valve 60-1645 5-24-80 Replaced R32 and Q2 and tightened all capacitor terminal screws on containment and rod monitor "C" d

I i

s 7

l 1