ML20154N646: Difference between revisions

From kanterella
Jump to navigation Jump to search
(StriderTol Bot change)
(StriderTol Bot change)
 
Line 1: Line 1:
{{Adams
#REDIRECT [[NOC-AE-000329, Monthly Operating Repts for Sept 1998 for Stp,Units 1 & 2. with ]]
| number = ML20154N646
| issue date = 09/30/1998
| title = Monthly Operating Repts for Sept 1998 for Stp,Units 1 & 2. with
| author name = Hill R, Mallen F
| author affiliation = HOUSTON LIGHTING & POWER CO.
| addressee name =
| addressee affiliation = NRC OFFICE OF INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT (IRM)
| docket = 05000498, 05000499
| license number =
| contact person =
| document report number = NOC-AE-000329, NOC-AE-329, NUDOCS 9810220047
| title reference date = 10-15-1998
| document type = MONTHLY OPERATING ANALYSIS REPORT, TEXT-SAFETY REPORT
| page count = 14
}}
 
=Text=
{{#Wiki_filter::u Q            .
hiuclear Opera ng .ompany W g -g swManwuawemeow cvy eaan:n nwas ramu                                                  m
                .                                                        October 15,1998 NOC-AE-000329 File No. G02 STI30733511 10CFR50.71 U. S. Nuclear Regulatory Commission Attention: Document Control Desk
          ~ Washington, DC 20555 South Texas Project
                                                      ' Units 1 and 2 Docket Nos. STN 50-498, STN 50-499 Monthly Operating Reports for September 1998 Pursuant to 10CFR50.71(a) and South Texas Project Electric Generating Station (STPEGS) Technical Specification 6.9.1.5, attached are the Monthly Operating Reports for September 1998.
i
                  . If you should have any questions on this matter, please contact R. L. Hill at (512) 972-7667.
Sincerely, F. H. Mallen Manager, Planning & Controls I RLH/sl Attachments: 1) STPEGS Unit 1 Monthly Operating Report - September 1998
: 2) STPEGS Unit 2 Monthly Operating Report - September 1998
                                                                                                      '/
  ~
Q Y^
9810220047 980930              E PDR      ADOCK 05000498
* R                      PDR      L
 
NOC-AE-000329 File No.: G02 Page 2 c:                                      Jon C. Wood Ellis W. Merschoff                      Matthews & Branscomb Regional Administrator, Region IV      One Alamo Center U. S. Nuclear Regulatory Commission    106 S. St. Mary's Street, Suite 700 611 Ryan Plaza Drive, Suite 400        San Antonio,TX 78205-3692 Arlington, TX 76011-8064 Institute of Nuclear Power
      . Thomas W. Alexion                      Operations - Records Center Project Manager, Mail Code 13H3 -      700 Galleria Parkway U. S. Nuclear Regulatory Commission    Atlanta, GA 30339-5957 Washington, DC 20555-0001 Richard A. Ratliff Cornelius F. O'Keefe                    Bureau of Radiation Control Sr. Resident Inspector                  Texas Department of Health c/o U. S. Nuclear Regulatory Commission 1100 West 49th Street P. O. Box 910                          Austin, TX 78756-3189 Bay City, TX 77404-0910 D. G. Tees /R. L. Balcom J. R. Newman; Esquire :                Houston Lighting & Power Co.        ,
Morgan, Lewis & Bockius                P. O. Box 1700                      j 1800 M. Street, N.W.                    Houston,TX 77251                    :
Washington, DC 20036-5869                                                  l Central Power and Light Company M. T. Hardt/W. C. Gunst                ATTN: G. E. Vaughn/C. A. Johnson    !
City Public Service                    P. O. Box 289, Mail Code: N5012    l P. O. Box 1771                          Wadsworth,TX 77483 San Antonio,TX 78296 U. S. Nuclear Regulatory Commission A. Ramirez/C. M. Canady                Attention: Document Control Desk
      . City of Austin'                        Washington, D.C. 20555-0001 Electric Utility Department 721 Barton S 7 ngs i    Road Austin,TX 78704
 
  . . g-
,                                                                                                    l
!-                                                                                                  l 9          -
l I-            -
                                                                                                    ]
                                                                                                  .i
  ;+                                    c f
!'                                                                                                  )
l-                                                                                                  i i
SOUTH TEXAS PROJECT l                                                ELECTRIC GENERATING STATION                        4 L
uc,:_
l-    }-                                                    .
u MONTHLY OPERATING REPORT SEPTEMBER 1998 -
                                                                                                .i l
STP NUCLEAR OPERATING COMPANY NRC DOCKET NO. 50-498 l
LICENSE NO. NPF                          ;
1 j- _
l Reviewed By:          d[M                          /s//. fdps      -
D.L. COBB                          Date Approved By:                          /            /o////F' G.L. PARKEY        f              Datl                '1 I
I I
1:
l l,
?,>
?
 
y' .
MONTHLY
 
==SUMMARY==
 
South T6xas Project Unit 1 began the reporting period operating at full power.
On September 12, at 0501 the main turbine was removed from service to disconnect the auxiliary transformer to allow repairs. The unit was returned to service at 1523 and achieved full power on September 13, at 1504.
On September 19,'at 0500 the main turbir.e was removed from service to reconnect the auxiliary transformer following repairs. The unit was returned to service at 1457 and achieved full power on September 20, at 1201.
      -The unit operated for the remainder of the reporting period with no unit shutdowns or significant power reductions.
 
                                                    , . _ _ _ _          .__-..-_-._._.___...._._-m..._                                                    ..
  -4    .
6 l e, OPERATING DATA REPORT .
f DOCKET NO. 50-498
                                            ...~                                                                                      1 UNIT ~Oct.12,1998 DATE COMPLETED BY R.L. Hill TELEPHONE ' 512 972-7667 OPERATING STATUS
                    .li            . REPORTING PERIOD: 9/1/98-9/30/98 GROSS HOURS IN REPORTING PERIOD: 72'O '
                ~ 2.
CURRENTLY AUTHORIZED POWER LEVEL (Mwt): 3800 MAXIMUM DEPENDABLE CAPACITY (MWe-Net):-1250.6
: DESIGN ELECTRICAL RATING (MWe-Net):' 1250.6
                . 3.                POWER LEVEL TO WHICH RESTRICTED (IF ANY) (MWe-Net): None      .
i4'    .
REASONS FOR RESTRICTION (IF ANY): N/A THIS MONTH      YR TO DATE - CUMULATIVE -
                ' 5.          NUMBER OF HOURS REACTOR CRITICAL.                                              720.0          6,551.0        64,587.1
: 6.        REACTOR RESERVE SHUTDOWN HOURS -                                                    0                0                  .0
                  ' 7.        HOURS GENERATOR ON LINE                                                        699.7          6,530.7        63,105.6          !
                - 8.          UNIT RESERVE SHUTDOWN HOURS ~                                                      0'              0                    0 l
9..    . GROSS THERMAL ENERGY GENERATED (MWH)                                      2,565,574        24,736,175      234,053,767
: 10. GROSS ELECTRICAL ENERGY GENERATED (MWH)                                          868,197.'      8,456,955        79,816,519.
I1. NET ELECTRICAL ENERGY GENERATED (MWH)                                            826,937        8,099,312        76,012,058 12.~      REACTOR SERVICE FACTOR                                                      100.0 %          100.0 %          ' 72.9%
: 13. REACTOR AVAILABILITY FACTOR                                                        100.0 %          100.0 %            72.9 %
                  .14. . UNIT SERVICE FACTOR                                                                97.2 %          99.7 %            71.3%
: 15. ' UNIT AVAILABILITY FACTOR                                                        - 97.2% _          99.7 %            71.3%
: 16. UNIT CAPACITY FACTOR (Using MDC) -                                                  91.8 %          98.9 %            68.7 %
                ^ 17.~        UNIT CAPACITY FACTOR (Using Design MWe)                                        91.8 %          98.9 %            68.7 %
                  ! 18.' UNIT FORCED OUTAGE RATE                                                              0.0%            0.0%            18.7%
: 19) ' SHUTDOWNS SCHEDULED OVER NEXT 6 MONTHS (TYPE, DATE, AND DURATION OF EACH):
J Scheduled 40-day outage to allow refueling and 10-year in service inspection to begin on March 27,1999.
I 20.' IF SHUTDOWN AT END OF REPORT PERIOD, ESTIMATED DATE OF STARTUP: N/A t
[.
r-
 
                                        -m          . _ . _ . . . _ _ . . _ - . . _    s. _ . _ ,    .    -            .. - . _ _ . , _ . .
,..c.-                                                                                                                                            !
i
        ,  ! 4 .'              .
AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL                                                            l 1
DOCKET NO. 50-498                          j
                      *          '.  -                                                                      UNIT 1                              ;
DATE det.12,1998 COMPLETED BY R.L.11111 TELEPHONE 512 972-7667
                    '-M NTII- SEPTEMBER i
DAY, AVERAGE DAILY POWER                                            DAY      AVERAGE DAILY POWER
                                        - LEVEL-                                                              LEVEL (MWe-Net)                                                            (MWe-Net) 1
                          .l'                1243                                          17.                  1250                          ;
                        ' 2'                  1244                                          18                  1250                            !
: 3.                1240                                          19                    103-
                            '4                1242~                                        20                    1023                        '!
[
                          '5                  1242                                          21-                  1242                            )
6              .1242                                            22                    1239 7'                1242'                                        23                    1243
                          '8              -1240                                            24                    1243 9                1245-                                        25 .                  1241
                        ' 10 .                1247                                          26                    1242
                        - .11                '1249.                                          27                    1241
                        '12
: 106_ .                                        28                .1242 13 '.            .898'                                          29                    1241                          I I
14                1248-                                        30                    123,7
                          ~15                1248.                                        .31                    J N
16 -              1244                                                                                              ;
L r                                                                                                                                                i
 
UNIT SIIUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS DOCKET NO. 50-498              -
UNIT 1, DATE Oct.12,1998
                                                                                                                                          ' COMPLETED BY R.L Hill TELEPHONE 512 972-7667 REPORTMONTH SEPTEMBER                                                                                            ,
1                      2            3                        4                                5 No.      Date  Type    Duration    Reason    Method of  Licensee        System                        Component        Cause & Corrective Action to Prevent Recurrence (Hours)                Shutting    Event          Code                              Code Down      Report #
Reactor 98-03    980912  S          10.3        B          1        N/A              EA                              XFMR      Main turbine removed from service to disconnect the Auxiliary Transformer to allow repairs.
98-04    980919  S          10.0        B          1        N/A              EA                              XFMR      Main turbine removed from service to reconnect the Auxiliary Transformer following repai s.
I                  2                                        3                                                          4                        5 F: Forced          Reason:                                  Method:                                                    IEEE 805-1983            IEEE 803-1983 S: Scheduled      A-Equipment Failure (Explain)            1-Manual B-Maintenance or Test                    2-Manual Scram C-Refueling                              3-Automatic Scram D-Regulatory Restriction                4-Cont. of Existing E-Operator Training & License Exam        Outage F-Administrative                        5-Reduction G-Operational Error (Explain)            9-Other H-Other (Explain)
 
('
l  .
PORVS AND SAFETY VALVE
 
==SUMMARY==
 
There were nc PORV or Safety Valves challenged during the reporting period.
1 P
e
 
SOUTH TEXAS PROJECT ELECTRIC GENERATING STATION UNIT 2 MONTHLY OPERATING REPORT SEPTEMBER 1998 STP NUCLEAR OPERATING COMPANY NRC DOCKET NO. 50-499 LICENSE NO. NPF-80 Reviewed By:                    M                    ////J/pg_
D.L. COBB                              Date '
Approved By:                  "                          /0 [f!fI R.E. MASSE                              Date'
 
l l
l MONTIILY
 
==SUMMARY==
 
l South Texas Project Unit 2 began the reporting period operating at full power.
                                                                                                          )
l On September 22, at 0932 the unit experienced an automatic reactor trip due to low water level in the 2A l steam generator caused by an inadvertently closed feedwater regulating valve. The unit was returned to  l service on September 23, at 0637 and achieved full power on September 26, at 0706.
On September 27, at 0827 the unit began a reactor power coastdov n due to fuel burnup. The process entails a power reduction rate of 1-percent every 36 to 48 hours.
The unit concluded the reporting period operating at 96-percent reactor power.
l l
l l
1 l                                                                                                          l l
l l
l
 
u OPERATING DATA REPORT DOCENT. 50-499 UNIT 2 DATE Oct.12,1998 COMPLETED BY R.L. Hill TELEPHONE 512 972-7667 OPERATING STATUS
: 1.        REPORTING PERIOD: 9/1/98-9/30/98 GROSS HOURS IN REPORTING PERIOD:                  720
                                                                                                ~
: 2.      - CURRENTLY AUTHORIZED POWER LEVEL (Mwt): 3800                                                          I MAXIMUM DEPENDABLE CAPACITY (MWe-Net): 1250.6 DESIGN ELECTRICAL RATING (MWe-Net): 1250.6                                                            l
: 3.        POWER LEVEL TO WHICH RESTRICTED (IF ANY) (MWe-Net); None
: 4.        REASONS FOR RESTRICTION (IF ANY): N/A THIS MONTH      YR TO DATE      CUMULATIVE l
5,    NUMBER OF HOURS REACTOR CRITICAL                                    706.5          6,515.0      61,306.4  i
: 6. REACTOR RESERVE SHUTDOWN HOURS                                          0                p              0 l
: 7. HOURS GENERATOR ON LINE                                            698.9          6,450.7      59,739.0 i
: 8. UNIT RESERVE SHUTDOWN HOURS                                            p                p              0
: 9. GROSS THERMAL ENERGY GENERATED (MWH)                          2,580,964      24,483,520    221,827,030
: 10. GROSS ELECTRICAL ENERGY GENERATED (MWH)                            874,448        8,351,818      75,516,797
: 11. NET ELECTRICAL ENERGY GENERATED (MWH)                              833,625        7,997,943      72,078,120
: 12. REACTOR SERVICE FACTOR                                              98.1 %            99.5 %        75.3 %
: 13. REACTOR AVAILABILITY FACTOR                                        98.1 %            99.5%          75.3 %
: 14. UNIT SERVICE FACTOR                                                97.1 %            98.5 %        73.4 %
: 15. UNIT AVAILABILITY FACTOR                                            97.1 %            98.5 %        73.4 %
: 16. UNIT CAPACITY FACTOR (Using MDC)                                    92.6 %            97.6 %        70.8 %
: 17. UNIT CAPACITY FACTOR (Using Design MWe)                              92.6 %          97.6 %          70.8 %
: 18. UNIT FORCED OUTAGE RATE                                              2.9%              l .0%        18.1 %
: 19. SHUTDOWNS SCHEDULED OVER NEXT 6 MONTHS (TYPE, DATE, AND DURATION OF EACH):
Scheduled 21-day refueling outage to begin on October 3,1998.
: 20. IF SHUTDOWN AT END OF REPORT PERIOD, ESTIMATED DATE OF STARTUP: N/A
 
f AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL DOCKETNO. 50-499 UNIT 2 DATE Oct.12, 1998 COMPLETED BY R.L. Ilill TELEPHONE 512 972-7667 MONTil SEPTEMBER DAY    AVERAGE DAILY POWER                    DAY  AVERAGE DAILY POWER LEVEL                                        LEVEL (MWe-Net)                                    (MWe-Net) 1            1240                            17            1245 2              1241                            18            1246 3  ,          1240                            19            1245 4              1237                            20            1242 5              1238                            21            1235 6              1239                            22            460 7              1240                            23            29 8              1242                            24            8 9              1244                            25            1208                    1 1
10            1245                            26            1232 11            1247                            27            1218 12            1246                            28            1212 l
13            1247                            29            1202 14            1245                            30            1186 15            1245                            31            NA 16            1246
 
UNIT SIIUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS DOCKE1NO. 50-499' UNIT 2 DATE Oct.12,1998 COMPLETED BY R.L. Hill TELEPHONE 512 972-7667 REPORTMONTH SEPTEMBER 1                      2            3                    4                          5 No.                Date  Type      Duration    Reason    Method of    Licensee    System    Component                          Cause & Corrective Action to Prevent Recurrence (Hours)                Shutting      Event      Code      Code Down      Report #
Reactor 98-02              980922  F          21.1        11          3      2-98-002        SJ      FCV                          The unit experienced an automatic reactor trip due to decreased water level in the 2A steam generator. The level decrease followed the inadvertent closure of the 2A main feedwater regulating valve during corrective maintenance on the control circuitry of the 2A low power feedwater reguating valve. Work instructions governing the activity were technically incorrect.
Corrective actions include reviewing other similar work, discussing lessons learned and developing a case study.
98-03              980927  S          0.0        H          5          N/A        N/A      N/A                          7he unit began a reactor power coastdown due to fuel burnup.
I                            2                                        3                                                4                                                                            5 F: Forced                    Reason:                                  Method:                                          IEEE 805-1983                                                                IEEE 803-1983 S: Scheduled                A-Equipment Failure (Explain)            1-Manual B-Maintenance or Test                    2-Manual Scram C-Refueling                              3-Automatic Scram D-Regulatory Restriction                  4-Cont. of Existing E-Operator Training & License Exam        Outage F-Administrative                          5-Reduction G-Operational Error (Explain)            9-Other H-Other (Explain)
 
PORVS AND SAFETY VALVE
 
==SUMMARY==
 
      . There were no PORV or Safety Valves challenged during the reporting period.
d
                        .                            .-                                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _}}

Latest revision as of 21:49, 10 April 2022