ML20128K245: Difference between revisions

From kanterella
Jump to navigation Jump to search
(StriderTol Bot change)
(StriderTol Bot change)
 
Line 1: Line 1:
{{Adams
#REDIRECT [[HL-5249, Monthly Operating Repts for Sept 1996 for Ei Hatch Nuclear Plant Unit 1 & 2]]
| number = ML20128K245
| issue date = 09/30/1996
| title = Monthly Operating Repts for Sept 1996 for Ei Hatch Nuclear Plant Unit 1 & 2
| author name = Beckham J, Rogers S
| author affiliation = GEORGIA POWER CO.
| addressee name =
| addressee affiliation = NRC OFFICE OF INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT (IRM)
| docket = 05000321, 05000366
| license number =
| contact person =
| document report number = HL-5249, NUDOCS 9610110011
| document type = MONTHLY OPERATING ANALYSIS REPORT, TEXT-SAFETY REPORT
| page count = 11
}}
 
=Text=
{{#Wiki_filter:% *- Georgia Power Company 40 inverness Center Parkway
      .        Post Office Box 1295 Birmingham, Alabama 35201
                . Telephone (205) 877-7279 V ce es den - N clear                                                    GeorgiaPower Hatch Project October 7, 1996                        a subMary o/
Docket Nos. 50-321                                                        YID $5I""
50-366 U. S. Nuclear Regulatory Commission ATTN: Document Control Desk Washington, D. C. 20555 Edwin I. Hatch Nuclear Plant i
Monthly Operatine Reports Gentlemen:
Enclosed are the September 1996 Monthly Operating Reports for Edwin I. Hatch Nuclear Plant Unit 1, Docket No. 50-321, and Unit 2, Docket No. 50-366. These reports are submitted in accordance with Technical Specifications reqdrements.
Sincerely, Beckham, Jr.
                                                                                    \
SMS/ld
 
==Enclosures:==
: 1. September Monthly Operating Repon for Plant Hatch Unit 1
: 2. September Monthly Operating Repon for Plant Hatch Unit 2 cc: Georgia Power Company Mr. H. L. Sumner, Nuclear Plant General Manager NORMS U. S. Nuclear Rendatory Commission. Washinzton D. C.
Mr. K. Jabbour U. S. Nuclear Remdatory Commission. Region il                                      .,
                                                                                                                $y    \
Mr. S. D. Ebneter, Regional Administrator Mr. B. L. Holbrook, Senior Resident Inspector - Hatch
\                      Utility Data hostitute. Inc.
Mr. Fred Yost, Director - Research Services
                                                                                                              ; {\
                                                                                                                \
9610110011 960930 PDR ADOCK 05000321 R                            PDR
                                                                                                                  .._______J
 
-.            . _ . ~ . . . .. - _ - -. ..      . . . _ . -    -  . . - - .-  .  .- - _ . . .. ._-
Enclosure 1 Plant Hatch Unit 1 Monthly Operating Report Scotember 1996 Table of Contents Eage Narrative Report                                                    El-1 Operating Data Report                                                El-2 Average Daily Power Level                                            El-3 Unit Shutdowns and Power Reductions                                  El-4 1
a
 
PLANT E.1. HATCH - UNIT ONE                          DOCKET NO.: 50-321 DATE: OCTOBER 2,1996 NARRATIVE REPORT                                    COMPLETED BY: S. B. ROGERS TELEPHONE: (912) 367-7781 x2878 SEPTEMBER 1    0000    Shift continued to maintain rated thermal power.
SEPTEMBER 7    2130    Shift began reducing load to approximately 790 GMWe to perform Turbine Stop Valve and Bypass Valve Testing.
SEPTEMBER 7    2230    Shift began ascension to rated thermal power.
SEPTEMBER 7    2300    The unit cttained rated thermal power.
SEPTEMBER 30    2400    Shift continued to maintain rated thermal power.                                  l
                                =
E1-1
 
OPERATING DATA REPORT              DOCKET N0.: 50-321 DATE: OCTOBER 2,1996 COMPLETED BY: S. B. ROGERS TELEPHONE: (912) 367-7781 x2878 OPERATING STATUS
: 1. UNIT NAME:                                                  E.1. HATCH - UNIT ONE
: 2. REPORT PERIOD:                                              SEPTEMBER 1996
: 3. LICENSED THERMAL POWER (MWt):                              2558
: 4. NAMEPLATE RATING (GROSS MWe):                              850
: 5. DESIGN ELECTRICAL RATING (NET MWe):                        822.1
: 6. MAXIMUM DEPENDABLE CAPACITY (GROSS MWe):                    840
: 7. MAXIMUM DEPENDABLE CAPACITY (NET MWe):                      805
: 8. IF CHANGES OCCUR IN CAPACITY RATINGS (ITEMS 3 THROUGH 7) SINCE LAST REPORT, GIVE REASONS:        NO CHANGES
: 9. POWER LEVEL TO WHICH RESTRICTED, IF ANY (NET MWe):          NO RESTRICTIONS
: 10. REASONS FOR RESTRICTION, IF ANY:                            N/A THIS MONTH        YEAR-TO-DATE      CUMULATIVE
: 11. HOURS IN REPORTING PERIOD:                            720.0                6575          181894
: 12. NUMBER OF HOURS REACTOR WAS CRITICAL:                720.0              5622.3        140023.8
: 13. REACTOR RESERVE SHUTDOWN HOURS:                        0.0                  0.0              0.0
: 14. HOURS GENERATOR ON LINE:                              720.0              5458.3        134718.4
: 15. UNIT RESERVE SHUTDOWN HOURS:                            0.0                  0.0              0.0
: 16. GROSS THERMAL ENERGY GENERATED (MWHt):            1840793            12876930        304685696
: 17. GROSS ELECTRICAL ENERGY GENERATED (MWHe):          600087            4140561        98012893
: 18. NET ELECTRICAL ENERGY GENERATED (MWHe):            575688            3944392        93307932
: 19. UNIT SERVICE FACTOR:                                100.0 %              83.0%            74.1 %
: 20. UNIT AVAILABILITY FACTOR:                          100.0 %              83.0 %          74.1 %
: 21. UNIT CAPACITY FACTOR (USING MDC NET):                99.3 %              76.6 %          68.5 %
: 22. UNIT CAPACITY FACTOR (USING DER NET):                97.3 %              74.8 %          65.8 %
: 23. UNIT FORCED OUTAGE RATE:                              0.0%                3.5%            10.4 %
: 24. SHUTDOWNS SCHEDULED OVER THE NEXT 6 MONTHS (TYPE, DATE, AND DURATION OF EACH): N/A
: 25. IF SHUTDOWN AT END OF REPORT PERIOD, ESTIMATED DATE OF STARTUP:                        N/A
: 26. UNITS IN TEST STATUS (PRIOR TO COMMERCIAL OPERATION):                                  N/A E1-2
 
PLANT E. l. HATCH - UNIT ONE                                                                  DOCKET NO.: 50-321 DATE: OCTOBER 2,1996 l                      AVERAGE DAILY POWER LEVEL                                                                      COMPLETED BY: S. B. ROGERS TELEPHONE: (912) 367-7781 x2878 SEPTEMBER 1996 DAY                                                      NetMWe
: 1.            . .            .                              800                                                        4
: 2.            .                                            799                                                          l
: 3.        .                                ..              797 l                                                4.                                                          798                                                          ,
l                                                5.                                                          797                                                          '
6 ..                                  .              . 797
: 7.          .          ..                                  794
: 8.                                .                        797
: 9.                  . .                                    795
: 10.                                                          798
: 11.                    ..              .                  798
: 12.        ..                                                799
: 13.                        .                                802
: 14.                                                          800 15 ..                                                        804
: 16.                  .                                      795
: 17.      .                                                  794
: 18.                              .                          802
: 19.      .                                                  806
: 20.      .                                                  806 21..              .          .                              801
: 22.                                                .        803
: 23.                                                          804 24 .                          .                            803
: 25.              .          .            .                800 26 ..            .      .. .                          . 798
: 27.          .      .          .                            796
: 28.                                                          797 29..                                                .      799                      *
: 30.                                                          801 l                                                                                          E1-3
 
UNIT SHUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                                    DOCKET NO.: 50-321 DATE: OCTOBER 2,1996 UNIT NAME: E. l. HATCH - UNIT ONE                                                      COMPLETED BY: S. B. ROGERS TELEPHONE: (912) 367-7781 x2878 REPORT MONTH:                          SEPTEMBER 1996 4
1 R M                    S                                                          l E  E                  Y T              A T LICENSEE SC Y              S H            EVENT TO COMPONENT                        CAUSE & CORREr' e/E P DURATION O        O        REPORT    ED            CODE                      ACTION TO NO. DATE                  E (HOURS) gN        D        NUMBER ME (SUBCODE)                        PREVENT RECURREi CE No significant power reductions occurred this month.
I f
TYPE:                          REASON:                                  METHOD:                        EVENTS REPORTED INVOLVE A GREATER THAN 20%
F-FORCED                      A-EQUIPMENT FAILURE (EXPLAIN)            1-MANUAL                        REDUCTION IN AVERAGE S-SCHEDULED                    B-MAINTENANCE OR TEST                    2-MANUAL SCRAM                  DAILY POWER LEVEL FOR C-REFUELING                              3-AUTOMATIC SCRAM              THE PRECEDING 24 HOURS.
D-REGULATORY RESTRICTION                4-CONTINUATIONS E-OPERATOR TRAINING & LICENSE            5-LOAD REDUCTION l
I                                  F-ADMINISTRATIVE                        9-OTHER (EXPLAIN)
G-OPERATIONAL ERROR (EXPLAIN)
H-OTHER (EXPLAIN) l E1-4
 
l 1                                                                                                                      I 4
e 4
.                                                                  Enclosure 2                                        l 1
j Plant Hatch Unit 2 j                                                          Monthly Operating Report j                                                                Scotember 1996 1
1
)                                                              Table of Contents i
Narrative Report                                                    E2-1 l
Operating Data Report                                                E2-2 Average Daily Power Level                                            E2-3 l                              Unit Shutdowns and Power Reductions                                  E2-4 i
L t
v i
i i
1 k
6
 
  - .      -        - - = - - - . - - -                                - . .  . - . . - -    -  .  . -      - - - -    . -
1 PLANT E. I. HATCH - UNIT TWO                                            DOCKET NO.: 50-366 DATE: OCTOBER 2,1996 NARRATIVE REPORT                                                  COMPLETED BY: S. B. ROGERS TELEPHONE: (912) 367-7781 x2878 SEPTEMBER 1        0000          Shift continued to maintain rated thermal power.
l' SEPTEMBER 14      2000          Shift began reducing load to approximately 820 GMWe to perform Turbine Stop Valve and Bypass Valve Testing.
SEPTEMBER 14      2050          Shift began ascension to rated thermal power.
i        SEPTEMBER 14      2106          The unit attained rated thermal power.
SEPTEMBER 30      1538          Shift began reducing load to approximately 705 GMWe to remove the 8th Stage "A" Feedwater Heater from service to repair a flange leak on the 7th Stage "A" to 8th Stage "A" Feedwater Heater Low                      j Level Dump Valve. Shift performed Control Rod Scram Time Testing                      I and Turbine Stop Valve and Bypass Valve Testing while at reduced load.
SEPTEMBER 30      2400          Shift continued to maintain approximately 85% of rated thermal
;                                          power to facilitate repair of the flange leak.                                        l l
1 b
i 9
3 E2-1
 
OPERATING DATA REPORT                                  DOCKET NO.: 50-366 j                                                                                                          DATE: OCTOBER 2,1996 COMPLETED BY: S. B. ROGERS TELEPHONE: (912) 367-7781 x2878 j
: 1. UNIT NAME:                                                                          E. l. HATCH - UNIT TWO i                  2. REPORT PERIOD:                                                                      SEPTEMBER 1996
: 3. LICENSED THERMAL POWER (MWt):                                                      2558 a
: 4. NAMEPLATE RATING (GROSS MWe):                                                      850 t
: 5. DESIGN ELECTRICAL RATING (NET MWe):                                                784
',                  6. MAXIMUM DEPENDABLE CAPACITY (GROSS MWe):                                            844
: 7. MAXIMUM DEPENDABLE CAPACITY (NET MWe):                                              809 I
: 8. IF CHANGES OCCUR IN CAPACITY RATINGS
!                      (ITEMS 3 THROUGH 7) SINCE LAST REPORT, GIVE REASONS:                              NO CHANGES
!                  9. POWER LEVEL TO WHICH RESTRICTED, IF ANY (NET MWe):                                  NO RESTRICTIONS
: 10. REASONS FOR RESTRICTION, IF ANY:                                                    N/A' l
1 THIS MONTH                                    YEAR-TO-DATE  CUMULATIVE l
!                  11. HOURS IN REPORTING PERIOD:                                          720.0                              6575        149520
: 12. NUMBER OF HOURS REACTOR WAS CRITICAL:                                720.0                            6468.1      116949.7 l                  13. REACTOR RESERVE SHUTDOWN HOURS:                                            0.0                            0.0          0.0
;                  14. HOURS GENERATOR ON LINE:                                            720.0                            6430.7      113081.7 f                  15. UNIT RESERVE SHUTDOWN HOURS:                                              0.0                            0.0          0.0
{                  16. GROSS THERMAL ENERGY GENERATED (MWHt):                        1837793                              16230777    252596579
;                  17. GROSS ELECTRICAL ENERGY GENERATED (MWHe):                        612119                              5430851    82865110
: 18. NET ELECTRICAL ENERGY GENERATED (MWHe):                          587013                              5207623-    78965084
: 19. UNIT SERVICE FACTOR:                                            100.0 %                              97.8 %        75.6%
: 20. UNIT AVAILABILITY FACTOR:                                        100.0 %                              97.8 %        75.6 %
!                21. UNIT CAPACITY FACTOR (USING MDC NET):                            100.8 %                              97.9 %        69.1 %
!                22. UNIT CAPACITY FACTOR (USING DER NET):                            104.0 %                              101.0 %        67.4 %
i                23. UNIT FORCED OUTAGE RATE:                                              0.0%                              0.9%          6.7%
j                  24. SHUTDOWNS SCHEDULED OVER THE NEXT 6 MONTHS (TYPE, DATE, AND DURATION OF EACH):
1                        30 DAY REFUELING OUTAGE TENTATIVELY SCHEDULED FOR MARCH 15,1997.
I                  25. IF SHUTDOWN AT END OF REPORT PERIOD, ESTIMATED DATE OF STARTUP:                                                  N/A l                  26. UNITS IN TEST STATUS (PRIOR TO COMMERCIAL OPERATION):                                                            N/A i
l i
l l
i j
4 E2-2 4
:l
 
i PLANT E. l. HATCH - UNIT TWO
                        ~                                                                                DOCKET NO.: 50-366 DATE: OCTOBER 2,1996 AVERAGE DAILY POWER LEVEL                                                                COMPLETED BY: S. B. ROGERS TELEPHONE: (912) 367-7781 x2878 SEPTEMBER 1996 DAY                                                      Net.MWe
: 1.      . . .                                                817
: 2.                        .                                  817
: 3.                                    .. ..                815
: 4.                            . . .        .        .      816
: 5.                                                          812
: 6.                    .                                      814
: 7.                                            . ..          814
: 8.                                                          815
: 9.                .            .        .                    813
: 10.          .        .                              ..      812
: 11.      .                            .                      816
: 12.                        .          .                      815 13 . .                                  .                    818
: 14.                      .                .        .        821
: 15.            .                                  .          822
: 16.              .                  .                        815
: 17.        .                                    .            811
: 18.                                                          818
: 19.                                        .                  821
: 20.                          . . . . . .          ..          823
: 21.      . . .                                      .        818
: 22.                                                    .      819 23..                                                  .      820
: 24.          . . .                                            821 25 ..                            .                          820
: 26.                                                          819 27                                                    .      817
: 28.                              .                          817
: 29.                  .                                        817
: 30.                    .                                      765 E2-3
 
i UNIT'' SHUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                    DOCKET NO.: 50-366                                ;
DATE: OCTOBER 2,1996                              l UNIT NAME: E. l. HATCH - UNIT TWO                                        COMPLETED BY: S. B. ROGERS
]
                                                                                                                                          )
TELEPHONE: (912) 367-7781 x2878                  1 REPORT MONTH:                SEPTEMBER 1996 1                                                                            i i                                            R M                  S E E                  Y T                  A T LICENSEE SC Y                    S H    EVENT TO COMPONENT                      CAUSE & CORRECTIVE                          l 2
P DURATION O O REPORT ED                              CODE                    ACTION TO NO. DATE    E (HOURS) N D NUMBER ME (SUBCODE)                                  PREVENT RECURRENCE i
,                                                                                        No significant power reductions occurred this i                                                                                        month.
i j                                                                                                                                        l i
i 1
4 i
I
;    TYPE:            REASON:                                  METHOD:                  EVENTS REPORTED INVOLVE i                                                                                          A GREATER THAN 20%
F-FORCED          A-EQUIPMENT FAILURE (EXPLAIN)              1-MANUAL                REDUCTION IN AVERAGE S-SCHEDULED      B-MAINTENANCE OR TEST                      2-MANUAL SCRAM          DAILY POWER LEVEL FOR C-REFUELING                                3-AUTOMATIC SCRAM      THE PRECEDING 24 HOURS.
D-REGULATORY RESTRICTION                  4-CONTINUATIONS
{                    E-OPERATOR TRAINING & LICENSE              5-LOAD REDUCTION F-ADMINISTRATIVE                          9-OTHER (EXPLAIN)
G-OPERATIONAL ERROR (EXPLAIN)
H-OTHER (EXPLAIN)
E2-4 1
j}}

Latest revision as of 21:01, 21 August 2022