05000280/LER-1980-059: Difference between revisions

From kanterella
Jump to navigation Jump to search
(StriderTol Bot insert)
 
(StriderTol Bot change)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Adams
#REDIRECT [[05000280/LER-1980-059, Updated LER 80-059/01X-1:on 801016,util Informed of Potential for Loss of Auxiliary Feedwater Flow Following Steamline Rupture.Caused by Original Design Allowing Pump Runout & Subsequent Tripping of Sys Pump Motors]]
| number = ML20055B724
| issue date = 07/15/1982
| title = Updated LER 80-059/01X-1:on 801016,util Informed of Potential for Loss of Auxiliary Feedwater Flow Following Steamline Rupture.Caused by Original Design Allowing Pump Runout & Subsequent Tripping of Sys Pump Motors
| author name = Wilson J
| author affiliation = VIRGINIA POWER (VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO.)
| addressee name =
| addressee affiliation = NRC OFFICE OF INSPECTION & ENFORCEMENT (IE REGION II)
| docket = 05000280
| license number =
| contact person =
| document report number = LER-80-059-01X, LER-80-59-1X, NUDOCS 8207230193
| package number = ML20055B719
| document type = LICENSEE EVENT REPORT (SEE ALSO AO,RO), TEXT-SAFETY REPORT
| page count = 3
}}
{{LER
| Title = 
| Plant =
| Reporting criterion =
| Power level =
| Mode =
| Docket = 05000280
| LER year = 2080
| LER number = 59
| LER revision =
| Event date =
| Report date =
| ENS =
| abstract =
}}
 
=text=
{{#Wiki_filter:4 UPDATE REPORT - PREVIOUS REPORT DATL- 10-30-80*
JR0 FORT / 366                                                                                                                                            U. 5. NUCLEAR REGULA7oRY COMMi$$ ton T 771 LICENSEE EVENT REPORT
              .            :ONTROL ELOCK: l i
I      i      !      I  l e
IQ                    (P. EASE PRINT OR TYPE ALL REcVIRED INFORMATION)                                            ,              _
: ti IVlA s ,
lS      1 P I SI 1l@l010 l- 10 l 0.i:ENsE uciNsEE :::E                            i.      s i 0 l Nuusas 0 l 01            l O! :s0@ 4 Il11Illll@(51 :.Al - sa 2s      u:sNsa Tv,E ac l
:tN=
i
((([ l Xo; f@l061 Is 10 OOCKET                          10 1NUMB  012 i R I O @l 1 I o1 1 I r,l R1 nl@l 017REPQRT                74 I 1!OATg 51 8! 21@    gg                        + " - ~
l                                                                                        fB            6E      69        EVENT DAT[                        75 EVEv des:si' Tion AN:                                *RosAsLE coNsEOUENCES h r: :i1The licensee was inforned hv Westinnhouse, the NSSS Vendor of a potential for a                                                                                                                                          !----
          . . .          ' loss of auxiliarv feed water (AFW) flow followine a steamline rupture.                                                                                                        An                        1 it sai 1 .,, , ,1. , ,
* 4 n e 4,r l ya < n o "n ,1,e ro n r                                                ,1.,, * <nrn - ,eine" <ea4c,+na                                +ko ny4c+n,cn n                  c      ,        l j o i s ; i potential for the loss of AFW flow due to pump runout condition.                                                                                                          Since there were i f c is i !nn incidente-of nurn runnut ennd i t i on . the henith and safeth of the public were not I . +                                                                                                                            a
      .c -ifaffected._
i                                                        The condition is reportable per T.S.6.6.2.a.(o).                                                                                                                    l i c ie ; I                                                                                                                                                                                                                    !
8C as                                                                                                                                                COMe.                vagvg SYSTEM                      CAU$E            CAUSE CODE                      CODE          SUS COE                    COMPoN ENT CODE                    SUSCODE              SU5 3DE
      }cisi
      )            &
i Sl Hl@ l Bl@ l A l@ {M 10 lT 10 i R I X l@ W@ l Zl @
S                      10            11              12              12                                18          lb                  20 y                                                          SEQU E NTI AL                          CCOUR R ENCE          REPORT                            REVI$10N E
R EPORT NC.                                CODE                  TYPE                              N O.
                          @        f o*~ l !8 IO l
                                    ~"(u"*8?sO                                        l-j l (VENT                l 01 51 YE      AR91                I/l            IO I1 I                lX l              1!              l1l
                                        "" L:            1              =
gpeE
* a                2              a          n              =
A"' A C MM E N T a
ND E D-.
22 PRIME ODMs.
a              ::
COM80NENT A:*10N F WJag                                                      $MU*OCWN T Ast3 N ACT!:N                            ON8LANT                  METMOO                  woVR5 ..            SUBMITTE        PCRM WE.            SUP*Ulm                MANUsACTUmEm lHl@lFl@ lZl@
                          ..            24                            at
                                                                                              ! Zl@
x
                                                                                                              ,1,010l01 Ol4C l41 Y l@        l42N l@                le A l@          lZl919I9l@                .-
CAUsE DESCRIPTION AND CCRRECTIVE AO"*1CNS i    gJThe original AFW System design did not preclude pump runout and the subsequent                                                                                                                                        ;
ii i sj l tripping of the AFW pump motors.                                                                  Emergency procedure for the loss of secondary                                                                    i
        ;, , ;i          l coolant' was revised to provide instruction on how to prevent pump runout.                                                                                                        Flow                    l j - i3; lrestrictine orifices were installed in each AFW line to orovide pumo runout                                                                                                                                          [
i1      '4    i !protAction.                                                                                                                                                                                                  l E 5                                                                                                                                                                                                              30 s acru-v                                                                                    e        METwCC C8 STATUS                  %SowEP                                        OTME R STATUS              Di5:OvtRv                                Dr$00VERY DE5:Pi' TION              3.                    =
    ;- Isl              l H l@ l01010 :l@]o                                                  N/A                    l l.s D l@l Notification f rom NSSS Venoor                                                              l
                                                                                                                                                                                                                                  .o 4    i a ,g ,,,_, g y,,                                                                                  44 RE EASE. e =ELEAsf                                                                                                                            Lc: ATioN o. RELEisE @
AMouNTc=A:,viv N/A                      @l l                  N/A                                                                                  1 i ie 612
                  & 5
                                ! @ 11@l  1;                      I'                                              44            45                                                                                            go 8tRSONNEL Ex*05Upt!
NLME!*                        *v'!              OES #f'*10N "
ii ai scin1Ol@fol@!            .-                :              :
N/A                                      ,,
ss 1
818 50NNI . iN;um ' E 3 su.5Es o
OES28'*l ON D
  .            i.-        i0;OI0lgl                                                                                          N/A                                                                                                      l as                          ,
1:                                                                                                                                                                  so
:.::: c :a :4uacE                            sic:u v          ,
v.s        :Es:..mo N/A i - i+i IZl@l                                                                                                                                                                                                    5:
l
                                ..;,..E
                                  .                                                    8207230193 820715                                                                                          NRC USE ONLv                            ,
PDR ADOCK 05000280
: : : i      :iN!2;E:@%s.:=imc~
i                                              s@                                    PDR                                                      i    !t ii :i;ie it*Ii I 5                  1C                                                                                                                                        6E 6E                                          8'      3
                                          .A    g:===gn =g=                                  3. L Wilson                                                        m -. ; .
(800 357-3184                                              i
 
        ,-                    UPDATE REPORT - PREVIOUS REPORT DATE 10-30-80 ATTACHMENT 1 SURRY. POWER STATION, UNIT NO. 1 DOCKET No:      50-280/281 REPORT NO:      80-059/OlX-1 EVENT DATE:      10-16-80 TITLE OF THE EVENT: Potential Loss of Auxiliarv Feedwater
: 1. DESCRIPTION OF EVENT:
While Unit No. 1 was shutdown for steam generator replacement and Unit No. 2 was at steady state operation at full power, the licensee was notified by USSS Vendor of a potential for a loss of Auxiliary Feedwater flow following a rupture of a small steamline. The location of the postulated rupture can be either in the decay heat removal (DHR) system header or the steam supply header for the turbine driven auxiliary feedwater (AFW) pucp.      An evaluation of this event, using " Balance of Plant" design information has been performed.
It was concluded that the potential for pump runout and subsequent loss of
  .            AFU flow with the existing AFW system configuration existed.      This condition is reportable per Technical Specification 6.6.2.a.(9).
: 2. PROBABLE CONSEQUENCES and STATUS of REDUNDANT SYSTEMS :
Auxiliary feedwater (AFW) pumps remove decay heat via the steam generators following the loss of main feed water system. The rupture of DER system header or the steam supply header for the turbine driven AFW pump would initiate an uncontrolled blowdown of all the three steam generators, causing a reduced steam generator back pressure. In the limiting case, motor driven AFW pump flow rate would increase to pump runout value. Extended operation of the pump at runout conditions could lead to a trip of the AFW pump on high motor current, thereby causing a loss in the capability to remove decay heat via the steam generators.
: 3. CAUSE:
The original auxiliary feed water system design did not preclude pump runout and subsequent tripping of AFW pump motors.
l
: 4. IM"EDIATE CORRECTIVE ACTIONS:
The operators were inforned of this postulated transient and the possibility of a loss of AFW flow due to pump runout. They were also provided instructions on how to prevent pump runout.
l          5. SI'ESE0ENT CORRECTIVE ACTION:
The Emergency Procedure for a loss of secondary coolant was revised to provide l              the necessary instruction to prevent pump runout.
: 6. ACTION TAKEN TO PREVENT RECURRENCE:
l Flow restricting orifices were installed in each AFL' line (Desi gn Change 80-75) l i              which will provide AFW puep runcut protection.      This assures adequate heat sink capabilities following any postulated steamline rupture.
l
 
UPDATE REPORT - PREVIOUS REPORT DATE 10-30-80 Page 2 Report !;o. 80-059/0lX        7. GENERIC IMPLICATIONS:
The !!SSS Vendor notification of this potential problem indicates that other plants with similar balance of plant design may be affected.
1
}}
 
{{LER-Nav}}

Latest revision as of 21:02, 18 March 2020