ML20086G646: Difference between revisions

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{{Adams
#REDIRECT [[PLA-1986, Monthly Operating Rept for Nov 1983]]
| number = ML20086G646
| issue date = 11/30/1983
| title = Monthly Operating Rept for Nov 1983
| author name = Kenyon B, Kuczynski L
| author affiliation = PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.
| addressee name = Beebe M
| addressee affiliation = NRC OFFICE OF RESOURCE MANAGEMENT (ORM)
| docket = 05000387
| license number =
| contact person =
| document report number = PLA-1986, NUDOCS 8401120327
| document type = MONTHLY OPERATING ANALYSIS REPORT, TEXT-SAFETY REPORT
| page count = 6
}}
 
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{{#Wiki_filter:.
    ~.                                                AVERAGE DAILY UNIT POWER LEVEL Q                    }
Y ft)          .._.              3                                                            DOCKET NO. 50-387 L                        '
UNIT  one
            <p                        30                                                                    DAir    12/07/83 ggg g                                                                      COMPLETED BY        L.A. Kuczynski TELEPHONE      (717)S42-2181 MONTH        November, 1983 DAY        AVERAGE DAILY POWER LEVEL                                DAY  AVERAGE DAILY POWER LEVEL (MWe-Net)                                                      (MWe-Net)
I                    1055                                                              1026 17 2                      456                                      13                      1058 3                              0                                19                      1055 4                        176                                    20                      1049              _
5                      385                                    21 1054 6                      596                                      22                      1054 7                      763                                                              1039 23 g                        844                                                              790 24 9                      289                                      25                      886 Io                        140                                    26                      1052 11                        744                                    27                      1052 12                        718                                                              1057 28 13 981                                                              1057 29 14                      1058                                    30                      1057 15                        1055                                    3g 16                        1044 l
INSTRUCTIONS On this format, list the average daily unit power level in MWe-Net for each day in the reporting month. Compute to i            the nearest whole megawatt.
l (9/77) 8401120327 831130 PDR ADOCK 05000387 R                            PDR i
 
                                                                                                                          )
ANN 4 I        i  i$                                                                                      l D                    l \ 7
                    \
m      /'
                  , _ _ _ _ ,    \ 3 s
LD      !          *%                      OPERATING DATA REPORT 30 DOCKET NO. 50-387 4                                                                                        DATE 12/07/83 7
0 'NIC STf                                                                  COMPLETED BY      L.A. Kuczynski TELEPHONE (7171542-2181 OPERATING STATUS Unit 1 Notes
: 1. Unit Name: Susauehanna Steam Electric station
: 2. Reporting Period: Novmber, 1983 3293
: 3. Licensed Thermal Power (MWt):
: 4. Nameplate Rating (Gross MWe): 1152
: 5. Design Electrical Rating (Net MWe): 1065
: 6. Maximum Dependable Capacity (Gross MWe): 1068
: 7. Maximum Dependable Capacity (Net MWe):
1032
: 8. If Changes Occur in Capacity Ratings (Items Number 3 Through 7) Since Last Report, Give Reasons:
None
: 9. Power Level To Which Restricted,If Any (Net MWe):      None
: 10. Reasons For Restrictions,If Any:    None This Month          Yr..to.Date          Cumulative
: 11. Hours In Reporting Period                              720                  4,225                4.225
: 12. Number Of Hours Reactor Was Critical                    670.1                3,793.5              3,793.5
: 13. Reactor Reserve Shutdown Hours 0                    156.7              . 156.7
: 14. Hours Generator On.Line                                653.6                3,716.5              3,716.5 0                      0                    0
: 15. Unit Reserve Shutdown Hours
: 16. Gross Thermal Energy Generated (MWH)          1,863,922              11,087,858            11,087,858
: 17. Gross Electrical Energy Generated (MWH)          612,120              3,613,650              3,613,650
: 18. Net Electrical Energy Generated (MWH)            590,195              3,485,616              3;485,616
: 19. Unit Service Factor                                      90.8                    88                  88
: 20. Unit Availability Factor                                90.8                    88                  88
: 21. Unit Capacity Factor (Using MDC Net)                    79.4                    79.9                79.9
: 22. Unit Capacity Factor (Using DER Net)                    77                      77.5                77.5
: 23. Unit Forced Outage Rate                                    9.2                    12.0                12.0
: 24. Shutdowns Scheduled Over Next 6 Months (Type. Date. and Duration of Each):
Unit 1 - Unit 2 Tie-in Outage to ommence December 3,1983.                              Scheduled to last 36 days.
: 25. If Shut Down At End Of Report Period. Estimated Date of Startup:
: 26. Units in Test Status (Prior to Commercial Operation):                    Forecast            Achiesed INITIAL CRITICALITY INITIA L ELECTRICITY COMMERCIAL OPERATION (4/77 )
 
Sy 9' kf\ v, 2
UNIT SHUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS                                            DOCKET NO. 50-387 UNIT NAME One kf      PPat M                                                                                                                                  OATE    17-07 -M COMPLETED BY          L. A. Kuczynski
                                                                            &lC N                                                                    REPORT MONTH November, 1983 TELEPHONE (717)542-2181 n.
                                                                                                                            -          B                                            E No.        Date g
                                                                                                  .!E 3g
                                                                                                                      };    }I3
                                                                                                                            ,s5 Licensee Event            p E t.      $"',
c'8 Cause & Corrective Action to F
                                                                                                $E                    $    j ;5 g                      Report a          mO        $U                    Prevent Recurrence 17        831102          F      37.4                  :1      3                          NA              HG      DEMINX      The scram was caused by momentary
* greater than three times normal radia-tion in the Main Steam lines. Deminer-alizer resin fines entered the reactor coolant system and caused a short-term increase in radioactive nitrogen in the main steam.
18        831109          F      29.0                  A        3                          NA              Cll    INSTRU      The feedwater level feedback signal failed low, causing the feedwater level controller to increase to 100%. This yielded a main turbine trip on high RPV level with a subsequent reactor scram on turbine control valve fast closure. The vessel level /feedflow/
steam flow summer was replaced and addit-ional monitoring of other input signals from the feedwater level con-trol system has been instituted.
I                          2                                                                          3                                        4 F: Forced              Reason:                                                                            Method:                            Exhibit G -Instructions S: Scheduled            A-Equipment Failure (Explain)                                                      1-Manual                            for Preparation of Data B-Maintenance of Test                                                              2-Manual Scram.                    Entry Sheets for Licensee C-Refueling                                                                        3 Automatic Scram.                  Event Report (LER) File (NUREG-D-Regulatory Restriction                                                          4-Other (Explain)                  0161)
E-Operator Training & License Examination F-Administrative                                                                                                  5 G-Operational Error (Explain)                                                                                          Exhibit i . Same Source (9/77)                        II-Other (Explain) h
 
gANN4
                                                      .D      -
DOCKET NO.        50-387 UNIT SHUTDOWNS AND POWER REDUCTIONS kf E RIC N f[                                                                                       REPORT MONTH November, 1983 UNIT NAME One COMPLETED BY DAR TELEPff0NE 12-07-83 L. A. Kuczynski (717) 542-2181 e.
                                                                              ,                                                  .$ ?        }g      .$h    Licensee    E-s,        wt                Cause & Corrective No.          Date          g                                                    3g              ,j$        Event      g?        o.                        Action to H
                                                                                                                                $.            5    j gg g a
Report #    mV
[3 U                Prevent Recurrence 19            831124            F                                                            0  B      4          NA      CH      HTEXCH    Power reduction for maintenance on feedwater heaters. Extended administrative 1y to place condensate demineralizer in service.
I                            2                                                                                                  3                                4 F: Forced            Reason:                                                                                            Method:                          Exhibit G - Instructions S: Scheduled        A-Equipment Failure (Explain)                                                                      1-Manual                        - for Preparation of Data B-Maintenance of Test                                                                              2-Manual Scram.                  Entry Sheets for Licensee C-Refueling                                                                                        3-Automatic Scram.                Event Peport (LER) File (NUREG.
D-Regulatory Restriction                                                                            4-Other (Explain)                0161)
EOperator Training & Uce.w Examination F-Administ rative                                                                                                                5 G-Operational Error (Explain)                                                                                                        Exhibit 1 - Same Source (9/77)                          110ther (Explain) i
 
:'y.
SUSQUEHANtB STEAM ELECIRIC S'IATION Docket Ntaber 50-387-                    Date 1247-83
                  -                        Otmpleted by L.A. Kuczynski Telephone (717)S42-2181 Challanges to Main Steam Safety Relief Valves
: SRV ''A'  was manually actuated to provide pressure control 7 minutes after the Novmber 3,1983 scram. . h SRV was open for 5 minutes during which tine RPV
                          . pressure decreased frca 1061 psig to 850 psig. h valve reseated properly.
                          -SRV's  'B', 'C' and 'D' were also manually actuated during the scram recovery process.. SRV 'B' was opened twice, for a total open time of 6.8 minutes;
                          .SRC.'C' w u opened once for 3.6 minutes; SRV 'D' was also opened for 4.7 minutes. All valves reseated properly. '1he SRV's were opened in alpha-betical order as directed by the scram recovery procedure. '1his assures even distribution of heat addition to the Suppression Pool.
Changes to the Offsite Dose Calculation Manual None                                                                                                                                      i Major Changes to Radioactive Waste Treatment Syst e s None 1
i t
                      ,-    - ,            ,-c.,.. s  ,-, - ----.-- ._ ,    c ..n..-,ar-...-        -- . . , - , , . , , , - - , , . , - - ,    r- , , , ,--
 
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.                                                                                                              i PP&L Pennsylvania Power & Light Company                                                1 Two North Ninth Street
* Allentown, PA 18101 = 215 / 770 5151            '
                                                        ~
Bruce D. Kenyon Vice President-Nuclear Operations 215/770-7502 DEC 151983 Director, Data Automatien &
Management Information Division Attention: Mr. M. R. Beebe Management Information Branch Office of Resource Managment U.S. Nuclear Rec.11atory Cmmission Washington, D.C. 20555 SUSQUEHANNA STEAM ELECI'RIC STATION MCNIHLY OPERATING REPORT - NOVENBER 1983 ER 100450                                FIIE 841 PIA-1986                                                                        Docket No. 50-387
 
==Dear Mr. Beebe:==
 
The November 1983 monthly operating report for Susquehanna SES Unit 1 is attached.
Very truly yours, I
W              n
          . D.              I Vice President-Nuclear Operations Attachment cc: Dr. 'Ihmas E. Murley                                            INPO Records Center Regional Administrator-Region I                                Suite 1500 U.S. Nuclear Regulatory Comnission                              1100 Circle 75 Parkway 631 Park Avenue                                                Atlanta, Georgia 30339 King of Prussia, PA 19406 Director                                                        Mr. Thmas E. Pollog Office of Inspection and Enforcement                            Department of Environmental U.S. Nuclear Regulatory Ca mission                                    Resources Washington, D.C.        20555                                  Bureau of Radiation Protection Attn: Document Control Desk (12 copies)                        P.O. Box 2063 Harrisburg, PA 17120 Mr. G. Rhoads - NRC Mr. R. Perch - NRC
                                                                                                            $}}

Latest revision as of 18:10, 25 September 2022