05000321/LER-1982-055: Difference between revisions

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| number = ML20054N088
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| title = LER 82-055/03L-0:on 820606,panel Blowdown Valve for 1E11-C002C Found Open Making 1E11-N020C & 1E11-N016C Fail to See True RHR Pump C Pressure,Thereby Degrading ADS Actuation Logic.Caused by Personnel Error
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l      l    l    l    l    lh 6
(PLEASE PRINT OR TYPE ALL REQUIRED INFORMATION) j o l i j l G l A j E l I l H j 1 lgl 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 0 l 025l@l 4 l 1 l 1 l 1 l 1 l@l5 7 C lA T $8lg 7      8 9          LICENSEE CODE            14    15                    LICENSE NUMBER                          26      LICENSE TYPE J0 CON'T loI1I 1        8
                    "$ns l60L l@l610] 5 l 0DOCKET            l 0 lNUVBER 0l3l2l1            68 l@l69 0 l EVENT 6 l 0DATEl 6 l 8 l742 l@l 0175            6l 21 REPORT  DATE 91 8l80 2l@
EVENT DESCRIPTION AND PROB ABl.E CONSEQUENCES Oto l o l 21 I                    While the plar.t was in cold shutdown and while investigating the cause                                                                  ;
  ,oi3i ;
of failure of 1E11cC002C to pass "RHR Pump Operability", the panel                                                                      i o a ;                      blowdown valve for 1E11-C002C was found open when it should have been                                                                  i jo g3; ;
closed, making 1E11-N020C and 1E11-N016C fail to see true RHR Pump C                                                                    g l 016 l l                    pressure, thereby degrading ADS actuation logic. Tech Specs 3.2-4 and                                                                  ;
o , l                      3.2-5 require these instruments to be operable. Plant operation or the                                                                ;
goig, ;                        public's health and safety were not affected by this non-repetitive event.                                                            ;
DE              CODE        SUBC E                  COMPONENT CODE                SUBC DE        SU    DE lol91                          l Sl Fl @ [A_j @ W @ l Zl Zl Zl Zl Zl Zl @ l Zl @ [],j @                          18        19              20 7      8                      9        10          11            12            13 SEQUEN TI AL                    OCCUR RE NCE        REPORT                    REVISION EVENT YEAR                              REPORT NO.                          CODE              TYPE                      NO.
L E R RO "E
                @ NUgar              l 8l 2l              l-l            10 l5 l 51 24            26 y
27 l0l3l 28        W lLl JO
[---J 31 l 0l 32
_ 21          22        23 AKEN ACT ON              ON PL NT            T                      HOURS          S B IT D        FOR      B. SUPPLIE            MAN FACTURER lJJH l@lJ4H ]@              l35Z l@            lZ  l@        l01010101                lYl@
41
[N_j@            [_Z_j@        lZl919191@
44            47 36            3/                    40                  42              43 CAUSE DESCRIPTION AND CORRECTIVE ACTIONS h gi;o; j                      The cause of this event has been attributed to personnel error. An                                                                      l l, i, ; ;
investigation failed to identify the personnel responsible for having                                                                    I
    ,,,,,;                      left the valve open. Personnel who normally operate this valve were,                                                                    l
    ,, , ., j l                  however, reinstructed as to the importance of properly following valve                                                                  l i, i,j ;
lineup procedures.                                                                                                                      l 80 7      8 9 STA S              % PO/VER                    OTHER STATUS                Di OV HY                          DISCOVERY DESCRIPTION i s      l G l@ l 0l 0l 0l@l                                  NA                l    LC_J@l                    Maintenance Investiaation                        l A TIVITY CONTENT Rf LE ASED OF RELEASE                      AMOUNT OF ACTIVITY                                                  LOCATION OF RELE ASE li 16 l [Z j @ l Zl@l                                            NA                  l          l                                  NA                                i 7      89_              10          11                                          44          45                                                                  80 PERSONNEL F APOSURES NUVRER            TYFE        DESCRIPTION l l i l i j l 0 l 0 l 0 l@l Z l@l                                                                NA                                                                    l PE RSO~N A'imuks NU      R          DESCnPnON@
7 i a H 9 l010l0l@l      11      12 NA 80 l
TYPE        ESC PT ON NA                                                                    l 7
i o 8 9 lZl@l      to                                                                                                                                          80 PUB L IC11 8207150336 820629                                                                                                      NRC USE ONLY
* issuEn oE PDR ADOCK 05000321                                                                                                    I l-l l I I I l l I l I l *:
7 2 o a 9 W8Ls      10 eDR                          NA                                    l 68 69                          80 5 NAME OF PREPARER R. T. Nix, Supt. of Maintenance                                  pnoNe:      912-367-7781                        2, L_
 
_                          ~                    .    . ._.                      __                          _              .__                  .
    . ~  .
iI i
LER No.: 50-321/1982-055                                        <
!                                                                                                    Facility: Edwin I. Hatch
                                                                                                  . Licensee: Georgia Power Company Docket No.: 50-321 i
Narrative Report                                                                              i for LER 50-321/1982-055 On June 6, 1982, while the plant was in cold. shutdown and while' investigating the cause of the failure of 1E11-C002C to pass RHR Pump Operability, the panel blowdown valve for Pump Discharge Pressure Gauge 1E11-R003C was found i
open when it should have been closed, making LPCI-Pump Discharge Pressure                                                                              '
Interlock Pressure. Switches IE11-N016C and 1E11-N020C unable to see the true RHR Pump C discharge pressure. This condition thereby degraded the-ADS actuation logic. Although ADS actuation. logic is not required in cold shutdown, there existed a period of time from when the valve was found open j                  and when RHR Pump C operability was last performed on March 1, 1982, during t                  power operation, that ADS actuation logic could have been degraded. Tech-nical Specifications Tables 3.2-4 and 3.2-5 require these instruments to be j                  operable. Plant operation or the public's health and safety were not-affected-
}                  by this non-repetitive event.
The cause of this event has been attributed to personnel error. An in.vesti-gation failed to identify the personnel responsible for having left the-valve open. Personnel who normally operate this valve were, however, rein-structed as to the importance of properly following valve line-up procedures.
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Latest revision as of 21:29, 18 March 2020